大型钢锭无铝脱氧工艺研究.pdfVIP

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大型钢锭无铝脱氧工艺研究.pdf

第22卷第3期 安徽冶金科技职业学院学报 Vol。22.No.3 of Vocationalof and 2012年7月 JournalAnhui Technology Jul.2012 CollegeMetallurgy 大型钢锭无铝脱氧工艺研究 窦立英 (马铜股份公司重机公司 安徽马鞍山243000) 摘 要:研究了BOF+LF+VD一下注法生产大型钢锭流程采用无铝脱氧工艺、CaO—Si02渣系的优点,以及在此工艺下 如何实现钢锭的内在质量控制.满足钢锭在锻造、加.Y-等后续工艺处理后的机械性能要求。试验结果表明,采用该工艺彻底 解决了尖晶石夹杂物对钢的纯净度的影响,设计钢锭模钢永氢含量测定方法,实现了对浇注过程钢锭模内钢水气体含量的 精确测定,确保大型钢锭内在质量较好满足后续产品需求。 关键词:无铝脱氧工艺;夹杂物;钢锭模内测氢 目前国内外具备生产大型钢锭的厂家并不多, 4)LF钢包精炼炉脱氧及造渣。 生产工艺基本上多是采用上注法铝脱氧工艺、CaO 钢包进站后,及时测定钢水中[O]含量,若活 —Si02一A1:O,渣系,使用有铝脱氧工艺主要问题度氧大于80PPm,则每增加10ppm,硅钙钡合金加 是脱氧后产生大量的尖晶石类夹杂物,该类夹杂物 入量增加20kg,具体见表3;加热过程加入石灰、 由于对金属的连续性和机械性能的影响比较严重, 萤石调渣,并在渣面均匀加入钙系脱氧剂、碳化钙, 因此会造成大型钢锭内在质量无法满足工艺机械 rain。钢水温度≥1600。C取渣样,观 白渣时间≥15 性能方面的要求。采用无铝脱氧工艺试验的目的, 察渣样颜色。 就是从根本上彻底解决尖晶石夹杂物对钢的纯净 1.1.1精炼成分控制(见表4) 度的影响,在实行该工艺同时,设计钢锭模钢水氢 1.1.2当钢液成分达到目标后,定氧,若活度氧≥ 含量测定方法,实现了对浇注过程钢锭模内钢水气 10ppm,则喂硅钙线进行脱氧。 体含量的精确测定,确保大型钢锭内在质量较好满 1.1.3模内定氢:使用专用真空玻璃管,在浇注钢 足后续产品需求。 锭液面接近冒口时取样,放人专业器皿内保存,保 存介质采用干冰和丙酮一定比例的混合物。 l试验工艺 2试验结果与讨论 LF+95tVD— 试验工艺流程:120tBOF+110t mm,高度3200 IC;钢锭规格:钢锭上口直径3300 2.1成分控制情况 m/n;钢种:5CrMoo 成分控制情况见表5。 熔炼化学成分控制要求见表1。 2.2精炼渣控制情况 1.1工艺控制要素 实验时取5炉次渣样分析见表6。 1)出钢脱氧合金化工艺:出钢量2/5时按顺 从实验中的精炼渣成分和后期的全氧数据来 序加入硅钙合金一锰铁一增碳剂。 看,CaO—SiO:二元渣系,渣系产物多为CaO— kg/ 2)出钢挡渣:采用

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