PLC在锅炉控制系统中的应用.pdfVIP

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维普资讯 修理与改造 中阚彀幡z程2006.06 氅旗 ≯蠢曩 ll| ll强 文章编号:1671—0711(2006)06—0020—02 孙 欣 (安徽工业大学 ,安徽 马鞍 山 243000) 摘 要:本文在分析锅炉原控制系统的基础上,提出了应用可编程控制器 (PLC)控制的改造方案,给出了 系统硬件的构成 ,通过PLC实现了锅炉的各种控制调节功能。 关键词:锅炉控制;可编程控制器;变频器;节能 中国分类号:TK223.7 文献标识码 :B 某橡胶厂两台 15t/h的锅炉运行原为仪表监 行。对给定出水温度的情况,则需要调节鼓风量与给 控,较难达到满意结果。锅炉热效率低于设计指标 , 煤量的比例,使锅炉运行在最佳燃烧状态。同时应使 工人劳动强度大,环境污染严重。原锅炉运行控制 炉膛内存在一定的负压,以维持锅炉热效率、避免炉 方法是调节风机、炉排和水泵的开关或者阀门,不 膛过热向外喷火,保证了人员的安全和环境卫生。 能实现对它们的精确连续调节,控制精度低。 l_锅炉汽包水位控制系统 一 、 控制方案 汽包水位是影响锅炉安全运行的重要参数。水 锅炉燃烧过程 自动控制的基本任务是使燃烧热 位过高,会破坏汽水分离装置的正常工作,严重时 量适应负荷的需要,同时还要保证锅炉安全经济运 会导致蒸汽带水增多,增加在管壁上的结垢和影响 此后对全部注水泵进行 了减级处理 。在对 22C、25A干线上各增加一个压力变送器,将远传 注水泵减级时,发现部分叶轮出现点蚀 (材质为海 信号传回值班室,实现压力监控 ; (2)在注水泵 军黄铜)和孔洞,导翼、中段和进出水段等过流部 进水管线上增加一台含氧仪和一台浊度仪,实现水 件 都 不 同 程 度 出 现 腐 蚀 (材 质 为 质含氧和悬浮物的监控; (3)所有监控点全部重 1Crl8Ne9Ti12Mn),最严重部位点蚀深度达 3ram。 新铺设信号线到值班室,以保证对配注系统实行 这是因为设计选型时没考虑海水的腐蚀性问题。遂 24h监控 ,提高系统运行安全性 。 决定采用贝尔佐纳防腐涂层,以达到防腐和提高泵 二、配注系统改进方向 效的目的。实施后效果明显 ,以 注水泵为例 在对配注系统进行了如上完善以后,仍存在一 泵效提高了3个百分点 (见表 2)。 些亟待解决的问题 。 表 2 1.配注系统 自动化程度较低 涂层 排量 mVh 电流 A 扬程 m 泵效 % 注水干线压力波动时,卸压管线上的自立式气 改进前 105 80 1350 73 动薄膜调节阀无法 自动调节。可在注水泵出口增加 改进后 105 76 l280 76 自动调节阀,以实现大型设备的自我调节保护。 2.自动化监控系统的优化和完善 泵体振动等数据没有监测点,需增加。 原配注系统的自动化监控系统很不完善,只有 2.工艺流程有待进一步改进 压力、温度以及注水罐低液位报警连锁停机等可以 注水泵机组之间流程相互联通,不便于调控或 在 中控室监控。22C、25A两条配水管线没有设计 检修;流程

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