塔河分公司尾气处理装置技术改造.pdfVIP

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鬻 石油化工安全环保技术 舞 PETROCHEMICALSAFETYANDENVIRONMENTALPROTECTIONTECHNOLOGY 2009年第25卷第3期 塔河分公司尾气处理装置技术改造 党 占元,贾红岩 (中国石油化工股份有限公司塔河分公司,新疆 库车 842000) 摘 要 :塔河分公司介绍原硫磺回收尾气处理装置 由于设计缺陷、上游装置波动等诸 多因 素的影响,没有达到尾气处理所要达到的理想状态。经过改造后的尾气处理装置 自2005年开 工以来的运行状况以及进行技术改造后的效果。 关键词 :尾气处理装置;技术改造 ;效果 塔河硫磺回收装置是塔河劣质稠油改扩建工 但在实际操作中,根据化验分析及操作经验,采用 程与各生产装置配套的环保联合装置,该联合装 HS:SO:=2.5:1反应较好,因此风量就显得力不 置由75.6kt/a干气、43.2kt/a液化气脱硫及液化 从心,所以酸性气焚烧炉超负荷运行时,燃烧不完 气脱硫醇装置 ,68t/h的溶剂集中再生装置和含硫 全,造成尾气部分硫过剩。 污水常压汽提装置和20kt/a硫磺回收及尾气处 液化气脱硫单元二硫化物罐(V5303)所排尾 理装置共五套装置组成。硫磺回收装置尾气处理 气直接进入烟囱,这部分尾气中所含 SO成分较 部分采用还原吸收法的 “SSR”工艺。设计硫磺回 多,也是造成尾气中sO超标的原因之一。 收部分总硫回收率为99.8%,焚烧后尾气中SO: 1.2 操作弹性小 的浓度为602mg/Nm 。 设计的硫磺装置负荷余量小,当入炉酸陛气量 在开工初期由于操作经验不足,硫磺回收尾气 达1800Nm /h时废热锅炉E5501的过程气出口温 处理缺乏管线腐蚀监控设施,于2004年 12月底因 度高达370℃,造成一、二、三级冷却器负荷增大,冷 急冷水线腐蚀穿孔而停工,至2005年6月重新开工 却效果差,液硫捕集器效率降低,过程气中硫含量 后运行基本正常。但 由于设计缺陷、上游装置波动 多,使反应器转化率降低,造成尾气负荷增大。 等诸多因素的影响,没有达到尾气处理所要达到的 设计为了降低投资和 占地面积,将一、二、三 理想状态。为此经过相关专家的分析诊断,委托荆 级冷凝器设计在同一壳体中,由于壳程所产蒸汽 门设计院对该装置进行技术改造 ,主要对急冷塔 压力一样 ,所 以造成一、二、三级过程气温度不能 (T5501)填料进行了更换,尾气吸收塔 (T5502)塔底 分别控制,液硫在 130—160oC时流动性最好,为了 富液流程进行了改造,改造后既降低了再生系统负 提高硫收率,操作中要求三级冷却温度最好控制 荷,降低了装置能耗,又很好的利用尾气吸收塔浓度 在下限,但 由于我装置硫冷却器温度调节手段单 较低的富液,对于气脱硫进行了二次吸收,取得了很 一 , 使内掺气体中携带硫多,降低了Hs进反应器 好的效果,达到了预期改造的目的。 分压,

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