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济钢转炉烟气综合治理利用的技术与研究
陈树国 贾秀美 王单
济南钢铁集团总公司第一炼钢厂
1首青
钢铁企业转炉炼钢过程中,转炉内的c—O反应产生大量烟气.吨钢可达200Nm3.
烟气主要古有c0、c02、02和基本成分为氧化铁的尘粒,用未燃法处理的烟气温度为
155肛18∞℃,c0含量为40~80%,含尘量为1509甜n^这些有害气体若直接外排,会严
重污染大气环境,钢铁企业必须对转炉烟气进行有效治理.同时.烟气中的热能和化学能非
常有利用价值,将其回收为转炉煤气,容积热值最高可达2500Kcal,N矗,是很好的工业燃
辩和化工原料{高温烟气的热能可转交为蒸汽’烟尘也可回收利用.因此.对转炉烟气治理
利用是钢铁企业减少环境污染、资源综合利用的重要措施,有着十分重要得意义,同时。也是
暂量炼钢厂技术水平和管理水平的重要标志.
当前,对转炉烟气治理主要有湿除尘“∞”工艺和电赊尘“LT”工艺,济钢一炼钢
采用。0G’工艺对笛吨转炉烟气进行了综合治理,通过近几年对本系统的不断改进和完
善.悃气浓理取得较好效果,为济钢节能降耗、实施低成本发展战略做出了贡献。
2工艺
济钢一练钢现有三
座25吨转炉,配有四台板
坯连铸机和一台方坯连铸
机.年产钢210万吨。图10
l是烟气治理“0G”工艺
倚图。转炉吹炼时产生的
高温、含大量烟尘的烟气 9
经过烟道汽化冷却系统和
二级净化后.成为温度小
于75℃、含尘小于l一埘暑}一文
}7聊K什一
150mj—bhn,的转炉煤气,
通过三通一的切揍烟气经回转水封阀、V形水封至煤气柜回收利用,或通过放敞烟囱放散。
系统的动力源为风机.整个工艺分烟气玲却系统、烟气净化系统和烟气回收系统。
3烟气冷却
烟气采用汽化冷却方式,有
一套余热锅炉完成,主要设备有五
段烟道、汽包、供水设施和蒸汽回
收设备等组成.圈2为冷却系统简
圈,转炉冶炼对产生的1550~1800
℃的高温烟气经汽化过冷却温度降
至9∞℃左右,烟气在烟道内与冷
却水进行热交换,其热能转变为高
围2,烟气汽化抟卸筒圈
沮蒸汽,冷却水以汽化水形式通过
l—烟越2-汽乜3_气诧水上升f‘·冷却水下降f5—汽皇戗术f
上升警返回汽包并在汽包内进行汽 B-囊汽圈啦譬T制‘泵8{泳蔫9-1『lI嚣
水分离,蒸汽通过回收系统回收至
蓄热器供用户使用,冷却水为软水. 回收蒸汽温度为150℃,压力0.8~1.OMpa.蒸汽回
收是本系统能源利用的重要组成部分,吨钢可回收蒸汽50Kg,三座转炉最大蒸气流量可
达11t/h.
一10一
4烟气净化
烟气中含有大量烟尘,
必须净化后方可利用.图3为
烟气净化系统图,烟气采用文
氏管湿法净化,主要有二个净 ,
化单元构成。溢流水封、一级 .
‘
文氏管、一级弯头脱水器组成
一级净化单元,作用是对烟气 3
租除尘、降温和异常时泄爆;
二级文氏管、二级弯头脱水器
组成二级净化单元,作用是对 固3:烟气净化系统圉
烟气精除尘、降温。冷却后的 l书蔽水封 2—.级文氏管 3一绥弯燃嚣 4-二级文氏管
烟气温度为950℃左右,含尘 5c级弯头删曙阱袜回水管7精尘水供水管
量为200鲫qm3,烟气经过一级净化单元,温度降为≤85℃.有95%的烟尘被净化掉.再经过
二级净化单元的精处理,烟气中99.8%以上的烟尘被除去,含尘含量降为≤150m蚪m3,温
度进一步降至≤75℃。
净化系统除尘水配制经过一系列摸索工作,采用如下配比:一文溢流水与内喷水比
为1.1:l,一文水与二文水配比为1-7:1,这一配比效果显著,即充分发挥了一文粗除
尘的作用,又使得二文精除尘效果良好,同时又保证了系统运行稳定,炉前抽烟情况较好。
净化系统配有一套供水及水处理设施,除尘水总消耗量为570t/h.铣涤烟气后的除尘
污水回收至污水处理站,经斜板沉淀池沉淀、过滤、水质稳定和冷却塔冷却后再作为除尘
水重复利用;烟尘污泥经螺旋输送机、板框滤压机、集泥斗
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