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筛运焦系统焦炭粒级控制的整改优化探索.pdf

第6期(总第175期) 煤化工 No.6(TotalNo.175) 2014年12月 ChemicalIndustry Dec.2014 Coal 筛运焦系统焦炭粒级控制的整改优化探索 丁满占 (唐山佳华煤化工有限公司,河北唐山063611) 摘 要 针对唐山佳华煤化工有限公司二期筛运焦系统的运行现状,分析了存在的焦炭平均粒级低、含末 率高的问题,介绍了筛运焦系统设备、电气方面的有关改造及对原有筛运焦系统所采取的截取、直装改造方案。 经过改造后,焦炭粒级分布得到改善,平均粒级提高约9%,焦炭冷态指标可满足用户需求,年均增效显著。 关键词筛运焦系统,焦炭,粒级,含末率,截取,直装 文章编号:1005—9598(2014)一06一0066一03中图分类号:TQ52文献标识码:B 焦炭机械强度及焦炭粒级组成是衡量冶金焦质 量的关键指标,装入高炉中的焦炭具有合适的粒度分 布及湿度,可确保高炉下部区域的透气性,使还原性 气体均匀分布,以利于热交换和化学反应,保证高炉 操作顺行。 匝圃一粪戮H毒戮H毒戮H粪戮l 近年来,随着高炉向大型化、高产化的不断发展, 对冶金焦的质量要求越来越高,一般注重于探索原料 压引菇銎螽H菇銎鲐卜-1至副粪銎站 煤性质及配煤炼焦工艺条件,以改善焦炭的粒级指 焦场卜_—————叫装车外运H焦仓 标,也关注焦炭的整粒技术,但对筛运焦工艺的调研 和改进比较少,同时由于原料煤价格的大幅上涨,焦 图l 筛运焦系统焦炭转运工艺流程示意图 炭价格持续低位徘徊,使得从人炉煤结构上提高粒级 佳华公司焦炉与筛焦楼、焦场距离较远,焦炭在 的空间越来越小。 长距离运输转运过程中,经过了过多次的机械冲击、摩 唐山佳华煤化工有限公司(简称佳华公司)建有 擦、摔打而导致“过度破碎”(以下简称“三摔”),大大 一期6m顶装焦炉两座,年产干全焦110万t,二期 降低了焦炭粒度,造成含末率大幅提高,使原本合格的 6.25 m捣固焦炉4座,年产干全焦220万t。如何用 焦炭“过摔”而品质降低,不能满足用户的质量要求。 简单、经济、快捷的方法,减少焦炭的摔打,提高焦炭 通过对焦炭堆积形貌的观察可知,刚放入晾焦台 大块率,成为该公司筛运焦工艺改造的难点和重点,因 的焦炭明显比经转运至焦场堆积焦炭的粒度大且含 此公司决定对二期筛运焦系统进行全面改造,探索引 末率低。据佳华公司实际生产数据统计,2012年6月 入截取、直装工艺的可行性,以利于稳定焦炭的质量。 至9月因焦炭含末率增加造成的扣罚约2.02元/t 焦,造成了大量经济损失。 1 二期筛运焦系统生产现状 2筛运焦系统设备、电气的有关改造 佳华公司二期筛运焦系统转运站较多,生产的焦 炭须分别经过多条皮带运输和转运站转运,最终进入 2.1 直立溜槽改成斜溜槽,减缓下滑冲击力 焦仓或进人焦场,堆料。焦炭自晾焦台需辗转经过近

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