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重庆建峰化肥有限公司毛涛联 王 旭 刘继远 陈孝安
预还原型催化剂,还原活化简单、操作易控,能有效消除还原影响的不可靠性,利于提高催化剂的
还原质量,大大减少还原过程中低浓度氨水的排放,Amomax一10H预还原型催化剂有较好的低温活
性和较强的适应性,能够改善氨合成反应状况,在布朗装置的合成塔中使用,能够达到令人满意的
效果。
关键词Amomax一10H催化剂布朗应用
1概述 9月,氨合成催化剂开始还原至今,已运行了
重庆建峰化肥有限公司化肥装置为设计 10a多时间,都未进行更换。R5催化剂在
年产300kt合成氨、520kt尿素的大型化肥装1997年前一直使用的A110.1/1H型催化剂,
置,装置建成于1993年6月,其中合成氨装但是由于合成气压缩机密封油长期内漏造成
置以天然气为原料,采用美国布朗深冷净化 R5上部催化剂出现物理性中毒,润滑油部分
工艺,氨合成反应的原料是氢气和氮气。氨 裂解生成的胶质膜覆盖在催化剂表面上使催
合成圈由3个轴向绝热合成塔(R5、R6、R7),化剂失活,分别于1997年和2002年大修对
催化剂进行了部分更换,特别在2002年为了
4个塔外换热器(E53/E41/E42/E43),2级氨
冷冻分离系统(氨冷器E45/FA6,分离器V19)降低其起活温度,更换了新型催化剂A301j
及一些换热器设备组成。该合成圈具有合成 应该说2006年5月以前合成催化剂总体情
转化率高(设计氨净值为17.5%),循环气量况比较良好,基本满足生产需要,而且具备了
/.b(378km3/h),新鲜气惰气含量低(0.25%),一定的超负荷生产能力。
热能回收充分(吨氨副产12.8MPa,390。C的
高压蒸汽1.56t),各合成塔进口温度控制方压缩机共跑油5.28t润滑油,特别是R5催化
便等特点…。 剂受到较大影响,参见表1。为了保证合成
氨装置的高效运行,决定于2006年大修对
2氨合成催化剂使用和更换 R5催化剂进行整体更换,经过认真选型决定
R6/R7使用的是南京化学工业公司催化采用盘锦南方催化剂厂生产的Amomax一10H
剂厂生产的A110.I/IH型催化剂,自1993年催化剂。
表1 115在5月28日前后数据对比
2.1 R5的切除和降温过程 1)根据停车网络装置从2006年7月18
289
日16:30开始停车,17:,09将SBVl开50%,装填工作比较顺利共用时3.5h,装填催化剂
17:26V21切除并汽,18:12将SBVl全开,39.2t。
SBV2全关,合成塔开始降温,20:37停c2。
3 115催化剂升温还原
2)20:48关闭FVl42截止阀,用“一次性
暖塔流程”进行合成塔降温,并尽可能降低 氨合成催化剂还原期间以出口气含水为
V21的压力,在V21压力低于O.6MPa后自首要控制目标,R5整个升温还原过程参照表
FA2/43的导淋加脱盐水,以加快冷却速度,
并于23:06结束,将HVl08倒至PVl23放空,炉点火,合成塔开始按照“一次暖塔流程”以
此时R5的热点温度在160c|C左右。 30℃/h速率进行升温,到8月14日11:50完
3)关闭16”大阀及旁路阀,关闭HVl04成合成塔暖塔,其人口温度183.1oC,出口温
及其前截止阀、旁路阀,全开16”大阀后3/2”度198.60C,床层各点温度都在1500C以上,
充氮阀,分别自SBVl、SBV2、TV200处向R5此时人塔水汽浓度80×10—60由于8月14
充氮进行置换,以吹净催化剂吸附的氨和氢,
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