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2(103筚第5期 冶金环境保护
长钢烧结厂8m2竖炉电振污染治理实践
吉永胜原志勇 宁恩贵
(长钢烧结厂)
摘要通过全面舟绍本单位高产量下竖炉电报粉尘污染治理的思路、实践和效果,进一步阐述
了高温高压力情况下粉尘污染治理的一般原则和方法。
1前言 (3)排料的直料嘴与电振之间密封装置
长钢烧结厂的2座8m2竖炉分别建于不适应此处工况条件和除尘要求。虽然我厂
1990年和2000年,由于炼铁高炉对人造富在振动的电振与固定的直料嘴之间采用了耐
矿的要求目益增加,球团矿实际产量已达单 磨、耐高温的软密封布,但在此处高过200℃
炉每年40万t,超设计能力的60%,在满足的细粉尘冲击下,3天左右就被吹破,起不到
了高炉生产的同时,也带来了粉尘污染问题, 密封作用,成品矿排料中粉尘仍在外扬。
其中,球团电振处的粉尘污染最为严重,每日 3粉尘污染治理分析
从电振处冒出的粉尘量都在lOt左右,不仅 根据上述污染形成的原因分析,对此处
恶化了岗位工作环境,也浪费了宝贵的矿粉 粉尘污染的治理,我们确定了必须解决几方
资源,岗位工人每天的工作几乎就是打扫卫 面的问题。
生,怎么充分利用现有除尘设备,在最小的投 (1)降低此处成品球团矿中粉尘的动能,
入下使竖炉区域的无组织排放值达到国家标 即减少竖炉冷却风吹向直料嘴排料El,使抽
准.同时减轻岗位工人劳动强度,成为我厂领 尘风压能充分发挥作用。
导和环保工作者的~道难题。 (2)竖炉下排料直料嘴与电振间密封间
2粉尘污染原因分析 隙要小,-并要采用耐用实际高温的材料。
要使治理工作更有效,必须准确寻找粉 (3)增加此处抽尘治尘能力,使所扬粉尘
尘污染根源,经过多次深人现场考察和查阅 能全部进入抽尘管道,进人还有多余除尘能
生产工艺设备原理,发现主要扬尘部位是竖 力的电除尘进行处理。
炉直料嘴与电振之间,经全面分析,此处粉尘 4除尘治理设计
污染形成的因素有: 根据以上粉尘治理分析,结合我厂竖炉结
(1)由于生产大大超过原设计能力.为达到 构和现有材料条件实际,对电振处大量粉尘污
较高的球团矿产量,竖炉生产在工艺上实行了 染的治理,我厂采用了以下综合环境治理手段。
大风量(冷风)操作,由于冷风口距竖炉出料口
x
较近,部分冷风吹向下部的直料嘴,使成品球团 嘴上面,用耐火砖砌筑内径为600600mm、高
矿中的粉尘外扬,加大了抽尘治尘的难度。 度为2m的墙,使成品球团矿在排料过程中形
(2)抽尘治尘能力与扬尘量相比严重不 成较高料柱,增加冷风外吹的阻力,减少粉尘外
足.根据此处排料口3000mg/m3左右的粉吹力,从而增加同样抽尘能力下的治尘效果。
尘浓度和高达2ram的粉尘粒度,想将全部粉 (2)竖炉直料嘴与电振间的四面密封装
尘通过直径550mm、高度12m的抽尘管抽人置由原来的纯耐高温布改为以金属结构为
位于南面的40m2×3的电除尘。风压不够。 主,耐高温软布包石棉板为辅的密封,增加密
冶金环境保护 2003年第5觏
封的使用寿命,减少粉尘的外吹量.并
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