转炉烟气净化系统常见故障分析.pdfVIP

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十四、转炉烟气净化系统常见故障及分析 1、 转炉喷溅造成固定烟道大量结渣 1.1 原因及可能危害 转炉生产节奏越来越快,吹氧强度也不断增加,且超装现象严重, 造成转炉喷溅现象频繁发生;而汽化冷却设备改造跟不上,往往冷却 能力不够。转炉的喷溅常常造成较大量的渣钢粘结在固定烟道的不同 部位,粘结在固定烟道上的渣钢占据烟道中烟气的流通面积,造成气 流阻力过大,使大量的炉气无法吸入烟道,直接在炉口外溢,烧坏炉 口设备,污染环境。一旦固定烟道中粘结的渣钢达到一定的体积,烟 道中的阻力上升到一定值,一文的溢流盘水封水会被抽干(风机抽力 作用),这时一方面炉口大量外溢烟,造成严重的环境污染,另一方 面造成空气进入转炉煤气中,可能引发煤气爆炸。 1.2 故障现象 随着风机转速的提高,一文溢流盘的水位不断下降,甚至溢流水 全部被吸干,且吹氧时转炉炉口大量冒黄烟;检查汽化冷却烟道弯头 处,没有堵塞,就证明是烟道沾渣,一般从氧枪口可以直接观察到沾 渣情况。 1.3 处理方法及预防措施 1.3.1 处理方法 小面积的渣钢,可以用氧枪吹N2冲刷固定烟道(视结渣部位定氧枪 枪位),使渣钢脱落;大面积的渣钢,处理难度很大。河北某厂 3# 40 吨转炉(20 吨转炉扩容)发现一文溢流水封中水急剧下降,紧急 停吹,检查发现汽化冷却烟道弯头处没有堵塞,从而断定汽化冷却烟 道沾渣,从氧枪口检查确认在氧枪口下沾渣。经炉前工人从炉口、氧 枪口等处用钢管、钢钎捅,落下直径 1500mm左右,2 吨多重的渣钢。 安徽某厂 2#95 吨转炉也曾出现固定烟道大面积结渣,导致一文溢流 水被吸干,发生煤气爆炸,被迫停产,最后在固定烟道中连续放了7 根雷管,才使大面积渣钢震碎脱落。 1.3.2 预防措施 A、尽量减少钢水喷溅—-选择转炉合适的装入量,控制合适的氧压 和流量; B、每天从氧枪孔处检查固定烟道中结渣情况,发现少量的渣钢要及 时处理干净; C、每周利用周检时间开固定烟道弯头人孔检查,若有结渣必须及时 清理; D、利用大修机会改造汽化冷却系统,从而改善汽化冷却烟道的冷却 状况,降低锅炉管靠近烟气侧的温度,也可以减少沾渣。 2、 系统阻力大 2.1 原因及可能危害 系统阻力过大的原因除上面叙述的汽化冷却烟道沾渣钢之外还 有三点,一是喉口调整不合适,喉口处流速过大,系统阻力与气流速 度的平方成正比,阻力过大;二是水量调整不合适,尤其是溢流水封 给水过大,形成很厚的水幕,气流冲开水幕造成阻力过大;三是喉口、 管道、脱水器结垢或者转炉扩容之后,烟气净化系统没有相应改造, 系统中烟气流速超过设计速度造成。阻力过大会导致炉口大量黄烟外 溢,影响环保工作;甚至各层平台 CO 严重超标,威胁职工的安全和 健康;还会烧坏烟罩上侧钢梁,影响厂房的安全。 2.2 故障现象 系统阻力变大,尤其是风机机前阻力可达到23KPa 以上,炉口大 量黄烟

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