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矸石、精煤振动筛出料溜槽改造.docVIP

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望峰岗选煤厂 成果名称:矸石、精煤振动筛筛前溜槽改进 2013年10月 附: “五小” 成果申报表 专业类型:综合(选煤) 单位名称 选煤厂 申 报 项 目 名称 完成时间 应用时间 及情况 2012年12月19日完成336出料溜槽改造,使用至今,溜槽磨损轻微,未发生过跑漏现象。2013年大检修期间对329、330、331、332、335筛前溜槽进行改造,6月1日投入使用至今,效果很好。 经济效益 预计一个使用周期节约资金约33.2万元,折合每年节省费用6.64万元。同时节省大量劳动力资源,降低了事故隐患风险。 简要内容 结合现场生产实际情况,对原矸石振动筛出料溜槽,及精煤筛溜槽进行改造。改造后溜槽的耐磨性大大增加,使用寿命得到了大幅提升。节约了维护资金及劳动资源的投入,同时降低了事故发生的风险可能。 主要完成人情况 姓名 出生年月 性别 职称 职务 王立龙 1975.11 男 工程师 机电厂长 李 彪 1982.11 男 工程师 机电车间 副主任 李 扬 1987.01 男 助理工程师 机电车间技术员 本 单 位 评 审 意 见 集 团 公 司 评 审 意 见 图1 原矸石溜槽结构 因矸石砸击溜槽,溜槽内不宜粘贴铸石板。我厂曾在溜槽内冲击点铺设16Mn钢衬板,但收效不高。新制作安装的矸石溜槽,使用3个月后,就发现跑漏现象。日常的维护精力,被牵入到更换内部衬板或是在外侧补瓦块进行加固中来。挖接焊补工作量颇大,尤其是在溜槽寿命后期,大面积的挖补、板上叠板成为常态。 2.2问题的解决 综上所述,矸石溜槽磨损主要是由两点造成:①矸石直接砸在溜槽内造成较大冲击;②冲击的点较多③内部铺衬板维修不便。 为解决上述问题,我厂机电重新测量现场安装空间,对溜槽结构进行了改造。 改进①:新溜槽弃用内部衬板,内部冲击面改用格栅结构。格栅用8mm厚钢板制成,为100×100左右方框,框高60-80,矸石落在小方框中会自然堆积,在受冲击的板上形成矸石保护层,缓冲了物料对其的冲击。在使用中堆积的矸石可能脱落一部分,但后续立即有新矸石对其补充,而方框的底部会被细小的矸石添充满,越积越牢固。 图2、格栅的形式 改进②:原溜槽上沿宽度600,且为固定板。新溜槽设计上沿宽度800,并将上沿设计为可拆卸活动板。目的是考虑到后期维护方便,上沿活动板拆卸后,作业人员可以从上方直接进行溜槽进行修补作业。 溜槽下端也设计了活动盖板 图3、溜槽上沿活动检修板 图4、溜槽下段活动检修板 改进③:对溜槽结构进行改进。新溜槽在设计时尽量考虑用垂直段代替斜段。这样可以减少矸石的冲击点,磨损点更为集中。例如原溜槽折弯点处于楼板上方,新溜槽折弯点设计在楼板下方。这样加大了上层直段空间,一方面方便人员入内检修,另一方面减小了溜槽斜面长度,减小了磨损点。同时增加了溜槽中端长度,减少了溜槽下段长度。下段减小后,有利于后期磨损时单独更换下段整体。 图5、改造后溜槽 图6、改造后溜槽 图7、溜槽现场使用效果 3、效益分析 改造后的溜槽使用寿命大大提高,原内衬板结构溜槽使用3-4个月即出现跑漏现象,溜槽大修衬板至少每年两次,整体寿命不超过两年。我厂于2012年12月19日完成335筛前矸石溜槽改造,使用至今,溜槽磨损轻微未发生跑漏、堵溜槽现象。2013年大检修期间对336筛前矸石溜槽、329-332精煤筛前溜槽也进行了同样的改造,6月1日投入使用至今,溜槽磨损轻微未发生跑漏、堵溜槽现象。 从现场目前磨损情况看,矸石溜槽可以使用至少5年,使用寿命至少提升2倍多,精煤溜槽寿命将更长。 对经济价值进行初步估算: 节省维修投入:①、335、336矸石筛前溜槽,每台按每年两次大修计算,每台每次大修内外铺板需钢板250kg。至少可节省2台×2次×250kg=1000kg钢板,节省材料费8000元。按新溜槽使用寿命5年,两台一个使用周期节省费用0.8×5=4万元。②、329、330、331、332精煤筛精煤筛前溜槽改造后,预期使用寿命在五年以上。原溜槽每台按每年大修一次计算,每台每次大修内铺板150kg,每年可以节省钢材600kg。合计节约维修费用2400元,每个使用周期节省费用5×2400=1.2万元。 节省设备制作、安装费用: ①、矸石筛:按原溜槽使用寿命2年为算,新溜槽使用寿命5年。溜槽重量3.1吨,制作安装费用为5万元左右。一台一个使用周期节省费用7.5万元,2台合计约15万。②、精煤筛:按原溜槽使用寿命2.5年为算,新溜槽使用寿命5年。溜槽重量1.5吨,制作安装费用3万元左右。一台一个使用周期节省费用3万元,4台合计12万。 初步估算改造后六台设备一个使用周期可节约费

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