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棒料剪断机自动化改造

2011 年第 3 期 重庆三峡学院学报 No.3.2011 第27 卷(132 期) JOURNAL OF CHONGQING THREE GORGES UNIVERSITY Vol.27 No.132 棒料剪断机自动化改造 安江华 (成都电力金具总厂,四川成都 610100) 摘 要:通过对一台老式的棒料剪断机加装料架、电子元件等辅助装置,实现了棒料剪断机 的自动化改造,增加了上料机械化、进给自动化等功能,降低了劳动成本并提高了棒料剪断机的 工作效率. 关键词:棒料剪断机;自动化 中图分类号:TG333.2 文献标识码:A 文章编号:1009-8135(2011)03-0091-03 在模锻件、辊锻件、辗压件和冷、温状态挤压件等生产批量比较大的制造部门中,棒料是生产中的主 要原材料,棒料剪断机就是为这些锻压工艺准备坯料的主要设备.棒料剪断机是一种高生产效率的剪切下 料设备,一般可剪切棒料的直径为φ20mm~φ200mm,对于大直径的棒料,每分钟可剪切几件、十几件, 小直径的棒料每分钟可剪切五六十件.以φ80mm 棒料为例,锯切与剪切的单件工时比率约为1:20 ,剪切 比锯切的材料利用率可提高15%~20% .用于碳素钢或低合金钢在冷状态或热状态下剪切,都比较容易实 现机械化与自动化.所以从生产效率和材料的利用率等方面来比较,棒料剪切工艺较其他切断工艺具有明 显的经济效果. 现有一台老式棒料剪断机(设备实物见下页图 1),该机购买于2002 年初,购买价格24 万元,最大剪 切直径为 80mm,该棒料剪断机是一家制造企业的主要下料设备,主要为该厂的锻压车间供应φ32mm~φ80mm 坯料.因此,棒料剪断机在该厂的生产环节中起着重要的作用.该机型在购买之初未带有自动循环生产功 能,且已经使用了8 年,主要存在以下问题. 1)辊道传送不能正常工作,且随着棒料长度的增加,已经不能实现进料. 2 )上料不方便,由于无辅助设施,上料时需要频繁占用龙门吊,影响其他工序作业,降低了龙门吊的 使用效益. 3 )由于无自动循环作业功能,需工人频繁操作按钮,占用人力. 4 )剪切后无传输带辅助,需人工捡料,占用人力且劳动强度大. 针对上述问题,以“减员增效、精益化管理”为方向,通过加装电子传感器和传输带等辅助工具,实 现将老型设备实现机械化和自动化的改造,以降低劳动成本并提高设备的工作效率.其中本人参与了这个 项目,通过了解和分析棒料剪断机的工作原理及当下所面临的问题,针对具体问题进行逐项改进. 1 棒料剪断机工作原理 该棒料剪断机属于机械传动式,其机构主要包括机身、三级传动系统、平衡器、压料器、挡料器、托 料器和给料系统.其工作原理如下页图2 所示. 图2 中被剪棒料1 由辊道2 的辊子带动,通过上刀片5 和下刀片10 的刃口,送入棒料剪断机,直到碰 收稿日期:2010-11-03 作者简介:安江华(1985-),男,成都电力金具总厂工程师助理,主要研究电力金具产品的设计、制造及工艺改进. -91- 安江华:棒料剪断机自动化改造 到挡料器6 后棒料停止运动,按动按钮,滑块4 下 2.2 上料困难 行、同时压料器3 也下行,将棒料向下前方压紧.固 购买时,原设备未设计自动上料装置,致使现 定在滑块上的上刀片随滑块下行,到一定位置和托 在每次上料都需两人抬或利用龙门吊吊装.这样就 料器7 一起将棒料抱紧.上刀片继续下行,直到将 占用劳动力,增加人力成本和劳动强度;频繁占用 棒料剪断为止.滑块到达下死点后返程,托料器返回 龙门吊,影响其他工序,使车间龙门吊的效益降低. 原来位置,等待下一个剪切命令.此为一次剪切过程.

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