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《1kw纯正弦波逆变电源原理图和PCB图设计》.pdf
1kw 纯正弦波逆变电源原理图和PCB 图设计
时间:2011-01-20 21:41:16 来源: 作者:
这是SPWM 驱动板的PCB,本方案用的是张工提供的单片机SPWM 芯片TDS2285,输出部分
还是用250 光藕进行驱动,因为这样比较可靠。也是为了可靠起见,这次二个上管没有用自举供电,而是
老老实实地用了三组隔离电源对光藕进行供电。因为上面的小变压器在打样,还没有回来,所以这块板子
还没有装好。本方案中的SPWM 驱动也是灵活的,既可以用单片机,也可以用纯硬件,只要驱动板的接口
设计得一致,都可以插到本方案的功率板上,甚至也可以做成方波逆变器。
这次DC-DC 功率部分的大管子,没有用2907,而是用了深圳黄工向我推荐的RU190N08(黄工
QQ541168979),上图中的电流应该是190A,错打了180A 。因为这管子比2907 稍便宜点,所以我准备试
一试。
H 桥部分的大功率管,我有二种选择,一种是常用的IRFP460 ,还有一种是IGBT 管40N60 ,
显然这二种管子不是同一个档次的,40N60 要贵得多,但我的感觉,40N60 的确要可靠得多,贵是有贵
的道理,但压降可能要稍大一点。
这是TO220 封装的快恢复二极管,15A 1200V,也是张工提供的,价格不贵。我觉得它安装在
散热板上,散热效果肯定比普通塑封管要强。
这次的变压器用的是二个EC49 磁芯绕制的,每个功率500W,余量应该比较大的,初级并联,
次级串联。用二个变压器的理由是:1,有利于功率的输出,2.变比小了,可能头痛的尖峰问题会少一些。
对前级进行上电,空载电流近1A,查到是变压器的原因,后来换了磁芯,空载降到360MA(每
个变压器180MH,基本可以接受),可见磁芯的重要性,而现在要买到几付好的磁性实在太难了。所幸的
是D 极波形很好,这次的变压器应该做得还可以了,参数是:初级3+3,用0.2*29 的铜带,次级44T,
用0.74 线二根。下一步准备为前级加载,因为一台逆变器,能不能输出预定的功率,前级质量是决定因素。
只因那个大功率的开关电源还有一点小问题要解决,所以,加载可能还要过几天。
这照片上的稳压电源上显示电流为450MA ,因为并不是完全空载,我在高压处挂了一个LED,
用150K2W 电阻降压,这个指示电路要消耗近1W 功率,约增加90MA 的电流。
对前级进行加载实验,前级为开环,也没有装储能电感,分二步:
第一步:加载约630W,负载是一个200R、1KW 的大电阻,这时工作电流为54.5A 。连续工作
一小时,散热板和190N08 大功率管及变压器只有微温,D 极波形还比较好,尖峰刚露,不明显,这时母
线高压为356V 。
第二步:进一步加大负载,又挂上了二个串联的200W 灯泡,这时工作电流77.9A 左右,此时,
实际输出功率在900W 以上了,母线高压降至347V,D 极波形有一路能看到明显的上冲尖峰。工作半小
时,散热板温度为45 度, 4 个190N08 管壳温度:3 个为46 度,有一个为51 度,变压器也有点热。但
快速二极管一点也不热。
如果要逆变输出1000W,前级起码要能输出1100W 左右,从今天情况来看,温升好象快了些,
温度主要集中在大功率MOS 管和变压器。因为这样的结构,换管子很麻烦,本来想把190N08 换成2907,
做一个对比实验。变压器热,我还是认为磁芯质量不过关,因为在900W 时,每个变压器单边绕组的电流
不到20A,我用的是0.2X29MM 的铜带,有5.8 个平方MM,电流密度只有3A 多一些,初级绕组是不应
该发热的;次级有0.74X2,900W 时流过的电流不到3A,也不应该热。看来磁芯实在太重要了。
明天准备用风机对散热板进行主动性散热,加载到1050W 以上。
继续加大负载,再用二个150W 灯泡串联接上去,因为考虑到大电流时线路的压降,把电源电
压调高了0.2V,为12.4V,但到线路板还是只有12.1V(我的电源线是用二根10 平方并联的) 。开机后,工
作电流达到98.7A,母线电压为345V,母线电流为3.151A ,此时,实际输出功率为1087W。D 极波形上
的尖峰有点加高,达到45Vpp( 因为我在设计PCB 时,没有考虑用吸收回路,再加上尖峰也没有达到管子
的耐压值,所以
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