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甘蔗糖厂均衡输蔗的自动化控制.pdf
2015年8月 广 西 糖 业
第4期(总第83期) GUANGXISUGARINDUSTRY
文章编号:2095—820X(2015)04—04
甘蔗糖厂均衡输蔗的自动化控制
侯殿志12,黄 山-≯
程3,相萍萍12,朱延光12,张志伟s,林以宋s,陈
(1.广西大学糖业工程技术研究中心,广西南宁530004;
2.糖业及综合利用教育部工程研究中心,广西南宁530004;
3广西农垦糖业集团金光制糖有限公司,广西南宁530004)
摘要:介绍了均衡输蔗的重要性及实现均衡输蔗的自动控制机制。系统p2DCS为控制核心,使用核子秤检测蔗层厚度,
通过变频器控制输蔗带速度,实现了碎蔗均衡输送的自动控制,在甘蔗糖厂实际生产中取得了显著的经济效益和社会
效益。
关键词:均衡输蔗;DCS;自动控制;核子秤
中图分类号:TS243.8 文献标识码:B
生产效率2|。为解决这个问题,本项目以DCS为控制
0绪言
核心,采用读取二级输蔗带上核子秤单位时间内的
甘蔗糖厂压榨工况的好坏对整个糖厂的稳定 榨量,依据生产要求设定的榨量进行PID运算,然后
和均衡生产起着重要作用,而均衡输蔗作为压榨的 调节二级输蔗带电动机的转速,从而达到均衡输蔗
关键控制点主要体现在两个方面:一是在压榨机列 自动控制的目的。输蔗机蔗层自动调节的实现有利
转速、榨机开口及渗透水量等工况条件稳定的情况 于维持均衡的压榨量,提高压榨抽出率和生产安全
下,送人压榨设备的蔗料是否均衡,影响着甘蔗压 率,大大减轻了操作人员的劳动强度,并为压榨车
榨的抽出率;二是糖厂将压榨后的蔗渣直接送人锅 间进一步实现自动化创造条件。
炉燃烧,产生热能用于发电、蒸发、煮炼、分蜜和酒
1甘蔗输送过程
精生产“。由此可见,均衡输蔗对于糖厂稳定生产有
着重要意义和经济效益。 甘蔗在压榨前必须经过斩切和撕裂使甘蔗变
在实现均衡输蔗的过程中,传统的控制方法存 成丝状的蔗料,进而为压榨出更多蔗汁创造条件。
在着操作复杂、进蔗量不稳定等问题。若进蔗量过 为此我们首先对蔗刀的刀型和排刀进行了重新设
多将会引起榨机过载运行,影响设备的使用寿命及 计。均匀密布排刀,按照重砍两次的原则,以防有个
生产安全率,严重时会造成设备跳闸停榨,影响全 别刀坏掉,达到较高破碎度并且能更好的保护刀
厂的正常生产;若进蔗量少,不仅浪费能源,而且还 辊,不会出现刀辊被磨伤的情况。
会造成甘蔗蔗汁抽出率偏低,影响后续生产环节和
收稿日期:2015—07—09
基金项目:甘蔗压榨优化控制系统的构建与研发(桂科1);甘蔗压榨优化控制系统的构建与研发(科技攻。
作者简介:侯殿志(1989一),男,硕士研究生,研究方向为糖类化合物的综合利用。
通讯作者:陈山(1968一),男,博士生导师,教授,主要从事糖类药物的开发与应用。
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万方数据
侯殿志,等:甘蔗糖厂均衡输蔗的自动化控制
图1原来的蔗刀图 图2重新设计的蔗刀图
从图1和图2的蔗刀刀型对比可以看出,原来的 层料面较为平整,再经2#撕解机的破碎,在2#输蔗
蔗刀刀尖单薄且刀刃短,持蔗角度不足。当刀尖被 带上的3#撕解机破碎后,蔗带上的料面已很平整,
磨损后,持蔗角逐渐变小,直至无法持蔗,出
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