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QC小组提高铁路客运专线无砟轨道线形精度.ppt
提高大风地区双块式轨道轨距精调合格率 目录 1.工程概况 兰新铁路第二双线为国家重点铁路建设项目,全长1776公里,设计为CRTSⅠ型双块式无砟轨道。33标段,项目地处新疆哈密市,为百里风区。气候特点:白天日照长、夜间气候寒冷、风大、沙尘多。 1.工程概况 1.工程概况 双块式无砟轨道线形主要由轨向、轨距、高低和水平等指标构成。在施工中采取合理的措施,提高轨道施工精调合格率,为下步长轨精调奠定良好的基础,是双块式无砟轨道施工和精调的关键所在。 2.小组概况 2.小组概况 3.选题理由 3.1规范要求:《高速铁路工程测量规范》(TB10601-2009)规定: 3.选题理由 3.1规范要求:《高速铁路工程测量规范》(TB10601-2009)规定: 3.选题理由 333年9月5日,小组选取了十三间房段65m路基(直线段)作为双块式道床试验段。 测量设备为GEDO 专业轨检小车。轨道施工方法为工具轨法,测量时间为晚上粗调、白天精调。 双块式轨道板混凝土浇筑3天后,小组对该试验段进行了复测,共采取数据100处,统计如下: 3.选题理由 3.2 CRTS I型双块式精调现状: 3.选题理由 3.选题理由 3.3.工期紧:局指要求在2012年年底完成单线6公里的双块式轨道道床板施工任务,考虑到新疆地区气候原因,真正留给我们的施工时间只有不到50天,施工工期异常紧张,压力巨大。 4.目标确定 通过小组开展QC活动,将双块式轨道施工精调合格率由80%提高至90%以上。 5.可行性分析 5.1小组成员对超标的20处进行了详细的分析,见下表: 5.可行性分析 根据上表绘制了排列图: 5.可行性分析 5.2目标可行性计算: 根据沪宁城际铁路、合蚌铁路、宁杭铁路等双块式无砟轨道施工精调的成功经验,通过努力,解决掉主要问题的80%是没有问题的。通过计算,轨道板施工精调合格率就可以达到: (1-(20-16×80%)÷100)×100%=92.8% 小组成员对11条末端因素编制了要因确认计划表,并逐一进行要因确认。 7.要因确定 确认一:工艺培训少 结论:非要因 确认二:轨检小车精度不达标 结论:非要因 确认三:精调全站仪精度不达标 结论:非要因 确认四:工具轨表面有杂物 结论:非要因 确认五:工具轨变形 结论:是要因 确认六:轨枕桁架堆码变形 结论:非要因 确认七:桁架弹性变形未恢复 结论:是要因 确认八:CPⅢ 控制网误差 结论:非要因 7.要因确定 确认九:粗调、精调时间不当 结论:非要因 确认十:日照影响 结论:非要因 确认十一:风沙影响 结论:是要因 找出要因后,针对要因分别制定了对策,并对小组成员进行了分工,并选择第二段65米路基作为道床板的第二个试验段。 9.对策实施 12.总结及今后打算 鸣谢: 轨排精调测量设备采用GEDO CE小车,测量精度高,是无砟轨道施工中的理想测量设备。精调开始前,小组成员333使用电子道尺对小车轨距等进行了检校,较差均符合要求。 7.要因确定 电子道尺检核轨距 精调全站仪采用天宝S6全站仪,性能可靠,自动化程度高。精调开始前,小组成员333对全站仪进行了检校,较差均符合要求。 7.要因确定 视准和横轴倾角校核 自动锁定视准校核 工具轨顶面及侧面经常会有混凝土结块等杂物,造成轨检小车车轮与工具轨不能密贴,导致轨道轨距、中线和高程值超标。经过严格检查,认真清除杂物,可以消除此项偏差。 7.要因确定 工具轨表面杂物 经现场检测,少部分工具轨存在变形现象,特别是在轨头处变形量较为明显,直接导致轨距超标。 7.要因确定 弦绳检测工具轨 轨枕因运输或堆放不当引起轨枕底部桁架变形,使轨距和轨低坡发生了变化。在轨枕运输和堆码过程中,通过精心组织,认真落实,可以有效减少此项变形。 轨枕桁架变形 7.要因确定 轨排支撑轨枕钢筋桁架存在一定的弯曲变形,直接浇筑入混凝土内,弯曲应力若得不到有效释放,桁架的弯曲会造成轨距变小。 7.要因确定 轨枕桁架存在弯曲应力 CPⅢ控制网测量及CPⅢ成果利用时不可避免地会产生误差。但轨道精调时,采用全站仪自由设站,多点后方交会CPⅢ点,使得全站仪建站误差很小,经复测CPIII点坐标,坐标较差均小于0.7mm,均能够满足规范要求,因此该项误差可以忽略。 CPⅢ 控制网 7.要因确定 CPⅢ网复核统计 序号 建站CPⅢ点 建站精度 反测CPⅢ点点号 反测点X误差 反测点Y误差 反测点H
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