第7章1_气缸盖和气缸套的检修.ppt

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第7章1_气缸盖和气缸套的检修

某轮是上世纪90年代末在大连造船新厂建造的船舶,载重吨149135t,主机型号为BW6S70MC,大连船用柴油机厂制造,六缸机,功率14300Kw,额定转速85RPM。2005年7月,该轮航行期间,主机所有缸缸套均发生程度不一的裂纹,经过安排临时修理维持航行,并紧急定购备件陆续供船,至9月底,所有缸缸套换新。 某轮主机缸套裂纹 1 故障及处理经过 7月16日,该轮71航次从南非到荷兰的航行途中,23:57主机No.5缸扫气箱高温报警,主机自动降速,值班轮机员立即现场触摸各缸盘根箱道门温度,感觉无明显异常,以为是温度传感器故障,遂将该警报SKIP复位后,主机开始自动加速程序。17日00:11,当主机自动加速到71RPM时,忽听一声爆响,同时空冷器冷却水低压报警(00:11:04)、主机缸套水低压报警(00:11:09)、缸套水备用泵自动启动(00:11:17),透平发出一声喘振,主机后部透平附近有黑烟,并有嗤嗤的漏气声,主机再一次自动降速。 值班轮机员立即通知老轨、二轨,同时通知驾驶台停车。老轨、二轨下机舱检查至No.5缸后部时,发现大量水从缸套部位流出,水被气流吹成水雾,此时由于惯性,主机还没有完全停下来,尚看不清具体的破漏处,船上判断为缸套的冷却水套裂,待主机转速进一步下降、气流减小后,发现冷却水套有一道约10mm宽、自上而下的贯通裂纹,水从裂纹处流出。再进一步检查:发现N0.5缸缸套在透平侧自缸套上沿始有大约100cm长纵向裂纹,在纵向裂纹的两侧有三道横向裂纹。进一步检查其它缸情况,均有不同程度的裂纹。 公司接到船上报告后,紧急安排在拉斯帕尔马斯港更换了N0.5缸套,同时紧急订购其它缸备件并计划在荷兰、比利时供船。7月30日,该轮先后抵达鹿特丹和安特卫普两港,由于时间原因(缸套备件没有现货),只好在第一港安排METALOCK服务工程师上船,对已裂纹的N0.1、2、3、4、6主机缸套进行临时性修理。 9月11日,该轮抵AMSTERDAM港,公司紧急定购4只缸套备件供船,另一只仍在韩国加工,计划安排在加拿大供船。同时安排汉远修理机舱天车,指导船舶用10吨葫芦换新N0.1、N0.3缸套,因船期原因,无法完成全部缸套换新。9月18日开航,航行期间将主机转速控制在70RPM左右,工况基本正常,期间公司进行了24h全程跟踪。29日,该轮抵加拿大SEVEN ISIANDS港。公司紧急安排剩余1只缸套以及天车备件供船,在当地完成了剩下3只损坏缸套的更换。至此,该轮主机缸套裂纹故障得到最终解决,完全恢复了主机的正常工况。 2 原因分析 众所周知,MAN BW是一个成熟型机械制造厂,已生产出几千台同样类型的主机,从设计和材料使用上,不会不考虑机械应力,高频热应力和低频热应力。为了排除这些应力的可能,故障发生后,查阅了大量技术资料,并通过定量的计算,证明不是上述三种应力产生的裂纹。仔细观察分析裂纹种类与分布,其具有一定的规律性,即裂纹都在同一个方向且大约同一个位置出现,且位于缸套的前左和右后位置,并呈对角分布。该型主机设计为两油头,裂纹的位置则正好被对面油头油嘴所指向。并沿缸套顶部径向和缸套内壁纵向发展,裂纹在不断地发展,其速度较快。损坏的5缸缸套顶部凸缘裂纹沿径向贯穿,所有裂纹都是从缸沿直角处开始然后向纵深发展。即缸套的裂纹源于缸套局部热疲劳,而缸套的局部热疲劳是燃油长期喷溅燃烧产生的局部高温的结果。 该轮此次故障,造成6个缸缸套全损的巨大经济损失同时也耽误了一定的船期。船员管理不到位,处理不当是主要原因,如果检查及时,处理得当,该轮故障是可以避免的,至少可以控制在局部。 首先,该轮在南非RICHARDBAY进行了主机N0.5缸吊缸,当时已经发现缸套已磨损3.23mm,已超过最低极限2.8mm,同时发现了三处裂纹。但船上没有及时换新缸套也没有汇报公司,继续装复使用,留下了故障的隐患。此次是有前车之鉴的,某公司曾有条船发现一个缸套裂纹漏水,没有及时换新,开航7天后,结果又造成二个缸套裂纹,最终致使船舶漂航。 其次,7月16日,当主机No.5缸扫气箱高温报警并自动降速时,值班轮机员立即到现场触摸各缸盘根箱道门温度,并感觉无明显异常,以为是温度传感器故障,没有报告轮机长,自行将该警报SKIP复位,主机开始自动加速程序。十几分钟后,当主机自动加速到71RPM时,发出一声爆响,致使所有缸套裂损。 警报系统确实有误报警的可能,但作为值班轮机员,一定要对警报进行核实,不能凭感觉凭经验,事实证明报警并非误报,因为即使警报报警,盘根箱壁也不可能马上升温,只是用手触摸外壁是不可能得以核实的。 (1)接船时汽缸油调整不当,导致No.5缸过度磨损 经查,该轮刚刚接船第一个航次,由于气缸油调整不当,活塞令和缸套磨损严重,一个月的时间,活塞令被磨损1mm,初期磨合不当

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