提高射线检测底片质量一次合格率.ppt

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提高射线检测底片质量一次合格率.ppt

* 武汉一冶钢结构有限责任公司 中一检测QC小组 发布人:贺全伟 目 录 ●小组概况 ●选题理由 ●现状调查 ●设定目标值 ●原因分析 ●要因确认 ●制定对策 ●对策实施 ●效果检查 ●经济、社会效益 ●巩固措施 ●活动总结 由于我公司压力容器分公司主要制作安装大型球罐、船罐,所有对接接头都要进行射线检测,所以射线胶片的消耗非常大,而目前底片质量不容乐观,为提高射线检测底片质量一次合格率,降低检测成本,我公司中一检测QC小组围绕如何提高射线检测底片质量一次合格率,开展了一系列的PDCA活动。 1、小组概况表 邓昌明 组长 2009. 12月 注册时间 2009. 12月 建组时间 武汉一冶钢结构有限责任公司 所在单位 中一检测QC小组 小组名称 小组概况 2、小组成员 统计、实施 组员 技术员 大专 男 康晓锴 统计、实施 组员 技术员 大专 男 贺全伟 统计、实施 组员 检测员 大专 男 白晓良 统计、实施 组员 检测员 大专 男 容军 统计、实施 组员 检测员 大专 男 刘光磊 统计、实施 组员 技术员 大专 男 何云 统计、实施 组员 技术员 大专 男 张泳 策划、调查、实施 副组长 工程师 大专 男 陈德超 整体策划 组长 高工 大专 男 邓昌明 组内分工 组内职务 职称 文化程度 性别 姓名 一、选题理由 射线照相工作量大 胶片价格上涨,检测成本不断增加 检测人员普遍存在责任心不强、 业务能力差的现象 经小组 成员讨论, 决定本次 活动课题为 《提高射线 检测底片质 量一次合 格率》 射线 胶片 浪费 比较 严重 ,需 强化 管理 二、现状调查 调查资料: 针对底片质量一次合格率低,我们对2010年4月~2010年6月公司车间拍摄的共5422张射线底片进行了质量合格率汇总,并根据其不合格因素进行分类、统计。详见下表: 检测底片不合格率统计表 统计:容军、刘光磊 制表:贺全伟 审核:陈德超 日期:2010年7月2日 11.72% 558张 合计 7 1.51% 82张 底片有霉点 6 0.01% 5张 底片有黄斑 5 8.78% 476张 底片黑度不达标 4 0.22% 12张 底片划伤 3 0.44% 24张 底片曝光 2 0.76% 41张 铅字压缝 1 不合格率 不合格数量 不合格因素 序号 由统计表可以看出: 底片质量一次合格率低的主要因素为比例最大的“底片黑度不达标”。 三、设定目标值 根据现状调查分析可知: 如果底片黑度能够全部达标,那么底片的一次合格 率就可以提高到 1-0.76%-0.44%-0.22%-0.01%-1.51%=97.06%。 考虑到由于采用手工拍片、洗片,造成底片黑度不 达标的人为失误等因素存在,完全消除黑度不达标因素 是不能保证的,但有能力使底片质量一次合格率达到96%。 底片质量一次合格率≥96% 四、原因分析 症结:底片黑度不达标 底 片 黑 度 不 达 标 设备 工作不认真 拍片技术不过关 设备老化 洗片温度不满足要求 因果分析图 洗片技术不过关 人员 环境 工艺 检测工艺不正确 洗片工艺不正确 材料 胶片质量不合格 五、要因确认 1、在原因分析后产生的8条末端因素中,QC小组逐一进行了分析确认。 (1)末端原因“拍片技术不过关”确认表1 在2010年7月5日至14日共10天时间里,对20名检测人员进行了拍片检测抽查,有12人检测操作不规范,曝光参数选择不准确。 确认 过程 射线检测教材、射线检测标准JB/T4730.2-2005、作业指导书及操作校验规程 确认 标准 是 12人拍片 操作不规范 确认 结果 射线曝光室 确认 地点 张泳、何云 确认人 确认 结论 2010年7月 5日至14日 确认 时间 现场查看每位检测人员的检测步骤及核对曝光参数 确认 方法 拍片技术不过关 末端 原因 五、要因确认 (2)末端原因“洗片技术不过关”确认表2 在2010年7月5日至14日共10天时间里,对20名检测人员进行了洗片操作抽查,有5人洗片操作不规范,对黑度控制不准确。 确认过程 射线检测教材、射线检测标准JB/T4730.2-2005、作业指导书及操作校验规程 确认标准 是 5人拍片 操作不规范 确认 结果 洗片室 确认 地点 张泳、何云 确认人 确认 结论 2010年7月 5日至14日 确认 时间 现场查看 确认 方法 洗片 技术不过关 末端 原因 五、要因确认 (3)末端原因“工作不认真”确认表3 在2010年7月10日至11日共2天时间里,对全部检测人员进行了相互评价和查看工作考核表的方式确认了5名检测人员工作不积极,做事不认真,工作过程中经常出错。 确认过程 工作考核表及同事评价 确认标准 是 5人工作态度不端

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