气柜第三季度总结.ppt

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气柜第三季度总结

气柜装置 第三季度总结 2011年7月1日至2011年9月30日,气柜装置累计运行92天,干气外送合计:3417400m3比2010年第二季度少外送632600m3(不包括进火炬烧掉的),外送干气少原因为1、8月20号焦化、大加氢停工泄压量减少;2、自8月25号开始为检修做准备,蜡油加氢停泄废氢及含硫干气,进气柜平均每小时600m3/h为各装置内漏量 ,干气合格率为62.2%,干气质量持续下降,主要是由于干气硫化氢、硫含量高,装置现有脱硫塔已不能满足脱硫需求,要从根源上解决问题,减少各装置含硫干气及酸性气泄压量,不管是含硫干气还是循环氢或者是酸性气都会缩短气柜的使用寿命,加大对管线的腐蚀,造成环保隐患。 装置H2S腐蚀 随着各装置的开停工,自身还存在着很多问题无法处理,例如大加氢含硫干气脱硫及焦化酸性气憋压等问题,其介质中H2S含量高对气柜本体、管道及动静设备影响很大,随着运行时间的增长,本装置各设备的使用寿命也会大大缩短,同时也会增加众多不安全隐患,虽然现在大加氢含硫干气自脱自用,柜容及干气质量可以调节,但隐患问题仍在,建议焦化及加氢在检修改造期间,彻底解决这一问题。其次干气质量在此期间也波动较大,尤其是焦化酸性气,反应时间约为6h,此后干气质量合格率为0%,切除后干气质量逐渐合格,反应时间为4h。 总结:干气不合格主要原因为: 1、柴油加氢含硫干气量大,硫化氢含量高; 2、柴油加氢低分气带油造成脱硫塔脱硫不好; 3、本装置T101干气量大时超线速冲塔,投用干气量较少; 4、焦化酸性气H2S含量较高; 9.7日-9.15日T102检修完毕更换新不锈钢鲍尔环、拆除塔顶破沫网; 9.19日-9.24日T101检修完毕更 换一段瓷环为不锈钢鲍尔环,于24日20:45投用正常,现脱硫塔已能实现,单塔或两塔串、并联运行; 下图为脱硫塔内原填料 9.30号中班,T101压差有增大趋势0.050Mpa切为T102,分析T101压差大原因为: T101干气量大时超线速冲塔; 现象:入口过滤器压差由0.4↗1.2kpa、入口 压力 由2.4↘1.5kpa、外送达不到原流量; 处理:1、降柜荣至最低15%; 2、停机关出入口,开安全阀副线泄压,氮气置换约5分钟; 3、停氮气拆滤网清洗。 结果:入口过滤器压差由1.2↘0.5kpa、入口压力由1.5↗2.4kpa、外送增长100m3/h; 下图为滤网未清前状态: 7月18日0:05火炬下部吹扫蒸汽线(管径DN50,材质20#钢)自火炬筒体根部整体断裂因柴油加氢停工,火炬正常点燃使用,断裂处用胶泥、胶布堵塞,已堵漏,断口处悬挂H2S报警仪,安排气柜人员加强巡检,(如下图)于7月20日火炬熄灭后,开始准备前期工作,7月21日投火炬底蒸汽蒸煮72h,于7月24日停蒸汽将相邻管线加盲板隔绝,进行补焊,补焊结果良好,通蒸汽试密未发现漏点。 8月28号,M101/1、E101/1、2油冷 器拆除清洗管束,管束清洗前后,介质进出口温差由原来的2°增大至现在的5°,介质整体温度降低4°。 下图为管束清洗前后对比图 : 8月24号,东厂停工置换完毕,灭火炬时,水封罐出口DN400闸阀闸板坏,该阀关不到位,为更换阀门自水封罐顶通氮气线吹扫出口低瓦进火炬线,现已更换。 实施方案 1、提前24h注氮气置换水封罐出口7#段(已置换); 2、水封罐补水至3#阀处,建立水封; 3、关1#、2#、5#、断绝干气来源,防止瓦斯气窜至3#阀处。需提前标定2#、5#关闭后低瓦线压力在多长时间涨至0.1Mpa,计划好时间,在规定时间内完成。 第三季度火炬共点燃10次,共计447h15min, 主要原因为柴油加氢故障多次开停工及焦化开停工占82.7%,蜡油加氢故障占11.3%,其他原因占6%火炬点燃期间多套装置泄压,通过提前联系,及时调整蒸汽未出现火炬冒烟现象,火炬点燃期间加大对低瓦线监控,及时压水杜绝火炬下火雨。 1、继续强化自身及班组安全环保、节能减排意识; 2、加大现场管理监控力度; 3、对“四懂三会两熟悉”制定培训计划,细化操作规程; 4、优化应急事故处理,重点为雨季晃电、停电、泄漏; 5、做好11年冬季防冻防凝整改工作; 6、做好气柜装置阀门防腐工作。 * 生产情况 设备方面-脱硫塔 压缩机:C101/3滤网 火炬 冷却器 清前 清后 至气柜1# 西厂低瓦来2# 至火炬 需更换阀门3# 焦化低瓦来5# 氮气 出口7#段 水封罐 安全环保-----火炬 第四季度工作安排如下: *

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