某公司熟料生产线优化操作培训.pptVIP

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  • 2016-01-18 发布于贵州
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某公司熟料生产线优化操作培训

一、降低分解炉及预热器出口温度,降低入窑分解率,实现节能降耗、安全生产 1、NDI操作说明书规定分解炉出口温度可控制在850~900℃之间,入窑物料表观分解率可达90~95%, C1出口温度控制在300~350 ℃;控制较低的分解炉及预热器出口温度能直接降低熟料的单位能耗,并且能减少预热器堵料、窑内结圈等事故的发生,使生产更加连续、稳定; 2、最近生产正常时,中控操作尽量压低分解炉出口温度,都控制在900℃以内,并且会同品管做入窑分解率(分解率结果见图表); 3、在今后的生产过程中应该坚持以入窑分解率为参考,努力降低分解炉出口温度,使分解炉及预热器出口温度控制在一个合适的范围内,不仅能节能降耗,还要使生产更加连续稳定。 二、入窑生料、煤粉质与量的稳定 1、石灰石的均化 预均化堆场及输送:碎石通过皮带机,由悬臂式堆料机送入石灰石预均化堆场,预均化堆场每堆石灰石储存量33000t,取料采用桥式刮板取料机。经过预均化后的石灰石由胶带输送机送至原料配料站。同时在进预均化堆场的胶带机端头留有卸车坑,汽车运输进厂的石灰石可通过卸车坑下的板喂机、胶带机送入预均化堆场的堆料皮带机。 2、煤炭的均化 原煤露天长形预均化堆场 1 每堆有效储量5000吨, 23X162米 2 原煤取料机,桥式倾斜刮料,110T/H。 3 原煤堆料机,悬臂侧式,200T/H 生料均化的示意图

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