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水泥矿山“溜井-平硐系统” 创新采用溜灰管下料工艺的研究
摘要:本基建技改修复加固工程工期短、紧张(工期135d),使用传统吊罐运输施工速度较慢,创新使用溜灰管系统,下料能耗低,工序简单,效率高,提高6倍之多,不占用吊桶提升时间,有利于实现钢筋绑扎与混凝土浇筑的平行作业。同时溜灰管输送混凝土,能连续浇注矿仓壁,整体性好,施工质量优良,自2012年12月10日竣工验收交付投产使用以来,整个矿仓溜破系统运行安全,取得了良好的经济效益。
关键词:溜灰管、创新、溜井-平硐系统(溜破系统)、平行作业、堵管、修复加固工程
中图分类号:TQ172 文献标识码:A
由于“溜井-平硐开拓,矿石自重方式”符合低碳环保经济模式,其节能降耗效果明显,经济效益高,在建材水泥矿山中愈多被采用。对于采用平硐溜井开拓运输系统的水泥矿山来说,矿仓是其咽喉,矿仓作为整体结构,混凝土用量大,持续时间作业长的特点。因此矿仓壁混凝土的输送方式,关系到矿仓的施工速度及工程质量,甚至影响到工程的投产使用。
近年来,矿仓壁混凝土的输送方式普遍采用底卸式吊桶输送,针对本项目工程特点,因矿仓壁混凝土强度为C35,井深约250m,采用溜灰管输送混凝土完全可以避免因离析造成的井壁质量问题,加之工期紧张,决定创新采用溜灰管输送混凝土,实现了与商品混凝土快速施工的配套作业,亦实现了钢筋绑扎与混凝土浇筑的平行作业,保证了矿仓的整体性。
1、施工概况
福建塔牌水泥有限公司4500t/d新型干法水泥生产线项目石灰石破碎及输送工程于2009年5月投入生产使用。该溜破系统三年生产期累计产出千万余吨矿石,在投产后第三年(2011年)发现矿仓有重型钢轨护壁脱落现象,并于2011年10月设备停产检修期内进行了简单结构修复,到2012年5月初破碎车间生产人员发现矿仓前墙出现洞穿处(见图一),遂停机上报检修。经清井后发现矿仓内出现井壁严重冲击磨损,矿仓护壁重型钢轨脱落,前墙偏上方大约30msup2;面积重型钢轨全部脱落,厚1068mm结构全部冲击磨穿,面临出现“跑矿”事故。
图一井壁护壁钢轨脱落、结构被击穿实况图
为保证矿仓运行安全,决定对矿仓进行修复加固,本基建技改项目工程内容有矿仓修复段、加高段等,涉及工程量为:钢板78.34t,钢轨99.35吨;砼584.63msup3;;钢筋55.40吨;加固段欠挖总开挖量254.29m3;措施工程有6m井架架设,封井口等。
井口布置5t主提升机一台,单钩提升,4台2t稳车,采用单层吊盘,井壁锚杆固定悬吊Φ159mm溜灰管,同时配备两根Φ20mm钢丝绳悬吊。混凝土经井口溜灰槽、格筛、溜灰管上部漏斗、溜灰管,由底部受料斗、溜灰槽输送到模板内浇注。
2、溜灰管输送混凝土工艺存在的问题
2.1堵管
由于首次尝试在建材水泥矿山“溜井-平硐系统”矿仓修复过程中采用溜灰管输送混凝土,无相关施工经验,因此在首次布置井内溜灰管时,借鉴了煤矿凿井溜灰管输送混凝土工艺的相关技术,布置Φ100mm溜灰管,同时在溜灰管下部加设缓冲器,再加1根耐磨胶管将混凝土直接入模的浇筑方式。但在实际施工过程中,仍出现堵管现象
经分析,主要原因有四:一是溜灰管直径过小;二是石子粒径过大(最大达50mm),粒径越大,在溜灰管内的下落速度越快,从而导致混凝土离析严重,粗骨料聚集还发生堵管;三是混凝土的坍落度过小(仅为100mm)而导致混凝土流动性不良,而且砂浆太稠致其与管道的摩擦阻力增大;四是矿仓净断面较大(7.28m×9.05m,结构厚度最大达到1.968m,最小为1.068m),且溜灰管沿井壁悬吊,采用耐磨胶管完成整个矿仓4壁的浇注需来回移动胶管,由于弯度太大,出现堵管,实际施工过程中,在浇注溜灰管对侧的井壁时,就出现堵管现象(见图二),加之未及时通知井口
图二溜灰管堵管示意图
信号工停止下料,致使整套溜灰管全部堵塞,整套系统报废。
堵管是溜灰管下混凝土最麻烦、处理难的事故。处理时须将上部钢管全部拆下,处理后再重新接管,耗时非常长。为防止混凝土堵管,采用如下措施:
(1)要求商品混凝土搅拌桩重新设计配合比,严格控制石子粒径(不超过40mm),采用流动性大的混凝土。为保证混凝土的强度,水灰比不能过大,但若过小,则满足不了溜灰管下料的要求。为此可通过提高混凝土的砂率及增加水泥用量,通过试配,砂率增加20%左右,水泥增加15%左右时,水灰比亦控制在0.5左右,满足了强度及流动性要求。同时可通过掺减水剂,可增大混凝土的塌落度,提高其流动性,掺量为水泥用量的2%左右。通过重新设计后,配备C35混凝土,其坍落度达到了180cm以上(规范规定混凝土塌落度不小于150
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