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主机起动故障和个别缸不发火故障的排除.doc
主机起动故障和个别缸不发火故障的排除
摘要:某轮主机多次出现起动失败故障,出现单缸喷油不发火和发火起动空气管烧红的故障,通过分析排查,起动失败主因是空气分配器卡咬,单缸不发火和起动空气管烧红是因气缸起动阀卡阻。多次出现险情,顺利应急处理,化险为夷。通过自修,彻底排除起动和发火故障。
关键词:起动故障 发火故障 气缸起动阀 空气分配器
某7.4万吨散货轮,主机型号MAN BW7S50MC,额定功率8826KW,额定转速115RPM,常用转速110RPM,正车发火次序1-7-2-5-4-3-6,日本HITACHI ZOSEN DIESELENGINEERING CO LTD 2000年5月制造,主起动阀不带慢转起动阀。2012年11月到2013年1月期间,机动操纵曾出现多次正倒车起动故障,并出现#4#5缸不发火故障,经过机务主管提示和我们的努力,在2013年1月底彻底排除故障,确保了船舶操纵安全。
1.故障现象
2012年10月下旬,该船从美湾满载大豆到中国,过巴拿马运河,频繁机动用车,出现#5#6#7缸起动空气防爆片破裂,前套船员将这3个缸的起动安全阀应急关闭;过巴拿马运河在太平洋航行,因废气锅炉水管烂穿,曾停车修理锅炉2次,即期间正车起动主机2次,11月底靠上山东龙口港,船员套派换班,轮机长交接班过程中,交班轮机长特别说明主机空气分配器拆检过(给以后查找主机起动故障起了误导作用)。
11月28日离龙口前主机正倒车试车来车,但#5缸高压油泵停油阀 PUNCTURE VALV卡住,该缸无喷油,用自制专用拉具活络后正常,只用1个正车起动成功离港,开印尼装煤,定速后轮机长在#2缸缸头附近听到有吱吱声,没发现有燃气泄漏(后来才发现气缸起动阀有微漏)。12月3日凌晨电机高水温保护误动作,失电,主机安保停车,恢复供电后,主机复位重新起动,#1缸防爆片烂穿,起动时安全阀有气冲出,更换防爆片后起动成功,恢复正常航行。
12月6日抵印尼锚泊装煤。期间船员用紫铜皮制作防爆片,更换了#2#3#4#5#6#7缸起动空气防爆片。12月12日离印尼,主机正倒车试车正常,但出现重复起动才成功现象。12月17日抵台中,先锚泊,后起锚靠泊,主机亦出现重复起动才成功现象,并出现主机#5缸不发火故障,完车后,盘车按压检查各缸起动空气分配阀,可以压下、复位。在台中对主机进行检查处理(下面再叙述)。12月19日离台中电厂码头,开航澳大利亚,主机#5缸仍出现只喷油不发火故障(应急处理见下述)。开往澳大利亚途中,考虑船速满足租船要求,且有可能直到直靠,征得船长同意,12月24日停车漂航,拆检#5#6缸气缸起动阀,后起动试车,不来车,盘车后起动成功,但#4缸不发火,应急处理后发火,赶时间续航。12月26日抵澳洲GOVE锚泊,试车时正倒车来车,抛锚时不来车,锚泊后,12月27日再拆检#2#3#4#7缸气缸起动阀,拆装好后,试车,仍不来车,马上拆检主机空气分配器,拆检26号和117号二位三通阀。拆检后连夜试车,主机起动正常。2013年1月23日抵青岛前主机试车正常,但抛锚动车时,主机#4缸气缸起动阀卡咬,该缸有发火,起动空气管烧红,马上降速,将该缸封缸应急处理,并灭火。1月25日进靠黄岛,控制主起动阀的27号二位三通阀在不受控时漏泄,但不影响启动,靠妥完车2小时后,拆检该阀,发现阀芯上部缺损一块,换新阀芯。自此之后主机启动性能完全改善,在各处进出港、过巴拿马运河主机操纵性能良好,每次起动均成功。顺利通过过巴拿马运河前,运河当局严格的正倒车试验。
2.处理经过
(1)2012年12月17日,起锚进靠台湾台中电厂,前进四主机开到80RPM时发现主机#5缸不发火,检查高压油管有脉动,开示功阀有油雾冲出,马上将该缸油门齿条拉回零位,单缸停油,主机减速开75RPM,封缸安全靠妥台中电厂码头。12月18日更换了该缸油头,拆检#5缸高压油泵,换新吸油阀SUCTION VALVE、停油阀PUNCTURE VALVE,检查该缸高压油泵凸轮和滚轮,无异常,检查主机传动链条正常。晚上,主机试车,#5缸仍只喷油,不发火,测该缸压缩压力只有1MPa,可见压缩压力和温度不足,致使该缸不发火,完车,正转盘车检查主机示功阀出气次序和主机发火次序相符,但#5缸出气明显较其他缸小,判定该缸有泄漏,检查#5缸活塞活塞环和缸套正常,疑排气阀有问题,连夜吊检#5缸排气阀,吊出排气阀检查,排气阀阀座和阀面良好,用杂用空气试验,阀关闭正常,说明排气阀是好的,装复,试车仍无发火,马上要离码头,只好又封缸出台中港,下引水后,主机开到70RPM时,将#5缸恢复供油,无发火,主机加车到80RPM,人工用大锤轻敲#5缸起动阀,主机透平一声喘响,发现#5缸已发火,该缸排温上升,开
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