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盲孔式煤炭地下气化模型实验

维普资讯 维普资讯 第3期 杨兰和:盲孔式煤炭地下气化摸型实验 3l9 2 模型实验台 如图2所示,炉体长7.25IT.,直径0.75IT.,保温层和密封层分别采用膨胀珍珠岩粉料和厚钢板.炉 膛耐火层中有 电热丝,形成外加热源,以补充热损失, 保持炉温稳定 ,并配有可活动拆卸的电热板 (棒)和 (§+ 水冷板 (棒),提供稳定的正负热流.实验过程中所用 … 的气化剂,如氧气、空气及水蒸汽分别 由恒压氧气瓶、 {盲^ 空气压缩机及高压蒸汽发生器供应,且配有一定的恒 定器 自动调节,如恒温控制器、恒压控制器等. 炉体 内约填煤 3179.2kg,煤层倾角为45左右, 图2 摸型实验台结构 煤种为肥气煤 盲孔 气化 通道长度为 6IT.,直径 Fig.2 Sturctureofmodeltestplatkm1 120ITlrn,供风管直径为55ITlrn 气化盘区内埋设了24排测温点,每排布置8个点,共 192个测温点.测温元件采用已严格标定过的 NiCr—NiSi热电偶,由全 自动数据采集器定时采集.出口煤气组分由全 自动气相色谱仪进行分析. 3 实验过程 3.1 热源的选择 本次试验采用硅碳棒作为加热源.硅碳棒具有发热量大、耐高温、操作方便的优点,点火成功的标志 是每隔5min,在煤气出口处取样 3次,均得到热值在 1300kJ/m3以上的煤气. 3.2 空气连续气化 试验前期主要进行空气连续气化 ,操作条件:供风流量为30rn3/h,进 口压力为2.6kPa.随着空气 的不断鼓人,炉体内煤层温度逐渐升高,气化范围逐渐扩大,如图3所示.为了使盲孔气化过程连续不断 地进行下去,提高空气煤气的质量,试验过程中,采取了脉动鼓风方式,即断续或交错的鼓风,气流速度 与时间关系按正弦规律变化. 3.3 氧气+空气气化 为提高盲孔反应区的温度,在供人 的气化剂中增加 了适量的氧气,氧气含量约为45% 操作参数:进 口流 000 量为25~30m3/h,进 口压力为 2.4--2.6kPa 随着试验 600 的进行,反应区温度明显提高 (图3),表明煤层燃烧作 11 维普资讯 320 煤 炭 学 报 2001年第26卷 4 试验结果分析 根据图3.盲孔炉内温度的变化分布,除了与时间因素有关外,主要取决于气化剂的性质.空气气 化,其氧化带的长度较短,不足0.5tEt,最高温度约为 1120℃;而在富氧条件下,炉体内的温度场明显 提高,氧化带长度约为1m,还原带长度为0.7m,最高温度接近 1200℃;在生产水煤气阶段,水蒸汽 分解而吸收大量的热量,所以导致炉体温度大幅度下降;然而,当在水蒸汽中加入一定量的氧气时,增加 了煤层燃烧反应的强度,使炉内温度迅速回升. 由表 1可以看出,盲孔气化方法产生的空气煤气热值一般较低,在3~6MJ/In3之间,可燃组分 H,, CO及 CH4含量不高,主要是因为出口煤气中惰性气体一N2含量很高,超过 54%,稀释了可燃组分,从 而使空气煤气热值低.此外,O 含量最低为3.92%,最高达2O.69%,变幅较大,反映出试验前期,采 用脉动鼓风,碳的氧化反应速度的不均一性. 根据表 1,在富氧条件下,CO+O 的百分比随着鼓入氧气浓度的增加而增大.然而,O02的还原率 (CO/(CO+O ))却没有多大的变化.这说明采用富氧鼓风,虽然能在一定程度上提高煤气的热值,但 产出煤气中O 的含量也同时大幅度增加,惰性气体的含量仍然较高. 从表 1还可以发现,水煤气中不含有 ,其 含量一般在6%~15%之间,可燃组分较空气煤气提 高了许多.分析其原因,主要是鼓人的水蒸汽与高温的煤层相遇,在高温的氧化区及还原区发生分解反 应,生成大量的H2及CO.同时,在某些金属或灰渣中某些金属氧化物的催化作用下,将

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