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煤矿瓦斯抽采系统优化设计.doc
煤矿瓦斯抽采系统优化设计
摘要:本文介绍了我矿抽采系统的现状,分析出目前抽采系统存在的诸多问题。通过对抽采系统优化设计,实行高、低浓度瓦斯分开抽采,根据瓦斯来源实现分源抽采。不但可以利用矿井瓦斯,而且可以更加有效的治理矿井瓦斯。
关键词:煤矿 抽采系统 优化设计
中图分类号:S611 文献标识码:A 文章编号:
一、抽采系统现状:
矿井现有四套大流量固定式抽放系统,额定抽放能力1650 m3/min;第五套抽放系统安装完毕投入使用后,矿井抽放系统总额定抽放能力达到2230m3/min。
下石节煤矿自1997年11月建成第一套瓦斯抽放系统,抽放泵站设在二广场,安设了二台SK-85型(现已更换安装为2BEC42)水环式真空泵,安设抽放管路3759米,抽放主管路(φ426mm,2159m)从二广场泵站经风井到暗风井,支管路(φ325mm,1600m)从暗风井铺设至抽放地点; 2004年又建成第二套瓦斯抽放系统,抽放泵站设在二广场,安设了二台2BEC62型水环式真空泵,安设主管路(φ500mm玻璃钢管,2599m),支管路(φ325mm钢管,1430m);2006年又建成第三套瓦斯抽放系统,抽放泵站设在二广场,安设了二台2BEC72型水环式真空泵,安设主管路(φ610mm管路,2772m),支管路(φ325mm管路,1394m);2008年12月安装了第四套抽放系统,安装二台2BEC72型水环式真空泵,安设主管路(φ630mm管路,2599m),支管路(φ325mm管路,1394m)。
抽采系统技术参数表
1.抽采方式
瓦斯抽放主要采用边掘边抽、采前预抽、采后卸压及高抽巷抽放等方法综合进行瓦斯抽放。
2. 回采工作面抽放方式:采前预抽、采后卸压和高抽巷抽放。
2.1采前预抽抽放工艺:
①、在距回采工作面(现采面为219工作面)切眼100m向外,运、回顺(内错50米)每100m施工一钻场,钻场规格:6×4×3(长×宽×高),钻场内施工钻孔10--14个扇形孔,孔长120m―140m左右,孔径φ153mm,终孔距煤层顶板2-5m。利用的系统:运顺2BEC-42,回顺2BEC-72。
②、在距工作面(现采面为219工作面)切眼50m向外每5m施工一平行钻孔,孔长120m―130m左右,孔径φ153mm,终孔距煤层顶板1--4m左右。利用的系统:运顺2BEC-42,回顺2BEC-72。
2.2高抽巷抽放工艺: 回采工作面高抽巷采用分段成巷,高抽巷布置在距煤层顶板15m-25m左右。高抽巷内错回风顺槽15米,煤厚5-12米时,布置在煤层顶板15米左右,煤厚12-32米时 布置在距煤层顶板25米左右。抽放时在高抽巷口压埋两趟φ325mm抽放管路,利用的系统:两套2BEC-72型抽放泵进行抽放。
3.掘进工作面抽放方式:边掘边抽。
沿掘进巷道(现掘进头为2301工作面回顺、运顺)两帮每100米布置一个钻场,两钻场内错50米,钻场沿掘进方向布置5个掘前预抽孔,钻孔分为上下层,钻孔长度90米,径φ153mm,终孔距煤层顶板1--3m,并连接进行掘前抽放,前探钻孔始终超前掘进工作面40―50米,目前便掘边抽工作未做。运顺每隔5米施工一平行钻孔120-130米工作正在进行,封孔合茬后利用的系统:2BEC-62型泵预抽。
4.采空区抽采:212、213、216、207、218工作面采空区利用2BEC-42泵系统通过闸阀控制选择性抽采。
5.抽采系统现状
1.主干管路:
①目前2301运顺预抽顺层钻孔瓦斯,使用2 BEC-62型泵,Oslash;500mm干管已经到2#回风井的位置;
②2 BEC-72-1#泵、2 BEC-72-2#泵均在219工作面高抽巷抽采,Oslash;630mm、Oslash;610mm主干管路已铺至219工作面回顺联巷口;
③2BEC-42型泵抽采219工作面运顺钻场和顺层钻孔,Oslash;426mm干管已铺至2#回风井的位置。
二、现有抽采系统存在问题:
1、部分预抽钻孔与高抽巷或与采空区卸压抽采使用同一套系统;如219回顺与219高抽巷使用同一套72泵系统,219回顺顺层钻孔的抽采负压为13KPa;219运顺预抽钻孔与212、213、216、207、218等工作面采空区利用2BEC-42泵通过闸阀控制选择性抽采;难以保证预抽钻孔的抽采负压。
2、高、低浓瓦斯未分源抽采,不利于瓦斯利用;
3、所有抽采地点均没有实现分源计量,无法评估抽采效果;
4、预抽钻孔缺少控制阀门,不便于对抽采系统的调节。
三、抽采方案优化
1. 方案优化的原则和思路
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