高氟氨氮废水制备氟化氢氨2.pptVIP

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高氟氨氮废水制备氟化氢氨产品的产业化 课题编号: ZH10--04-1   承担单位:生产安全部、一分厂 课题组长:  徐 忠 亭    起止时间2004年 1 月至 2004年9月 验收时间: 2004 年 9 月 22 日 摘 要 从综合治理钽铌生产过程中的污水,回收其中有价物质的角度出发,对其中的高浓度含氟氨氮废水采用蒸发—分步结晶的方法回收制取氟化氢铵(NH4HF2),从而达到降低废水中的氨、氟的目的。通过实验证明:制取的试剂级氟化氢铵(NH4HF2)优于国家标准,工业级氟化氢铵(NH4HF2)可达到行业优等品标准,产品完全可以返回市场,处理后废水降低氟氨氮总排放量,具有较好的环境和经济效益。 一、课题的任务、考核目标及主要技术经济指标 1.任务:利用高氟氨氮废水制备氟化氢铵(NH4HF2)的实验室研究成果,通过对工艺的选择,并研究确定生产过程中调酸、蒸发、两次结晶等工艺条件,最大限度地提高产品纯度,使之最终实现生产规模化。 2.考核目标 1)利用钽铌废水生产出满足国标要求的氟化氢铵(NH4HF2)产品,并应用于生产。 2)产业化后年处理高氟氨氮废水5000—10000m3,回收氟化氢铵500吨以上,其中分析纯达到6吨以上,化学纯达到30吨以上。 3)氟化氢铵(NH4HF2)标准 工业级氟化氢铵(NH4HF2)生产工艺流程图 试剂级氟化氢铵(NH4HF2)生产工艺流程图 三、关键技术 调酸 减压蒸发与一次结晶 二次结晶 气流风干 主要设备和原材料 主要设备: YKX-型圆块孔式石墨降膜吸收器 聚乙烯调酸槽 YKC-型圆块孔式石墨降膜换热器 聚丙烯多孔新型过滤器 聚丙烯合成槽 聚丙烯结晶槽 全自动气流风干机 主要原材料: Nb(OH)5/ Ta(OH)5沉淀废液 钽铌矿石分解回收废HF酸 氟化氢气体(试剂) 五、研究内容 利用高氟氨氮废水制备氟化氢铵(NH4HF2)的实验室研究成果(蒸发—分步结晶工艺),通过对工艺的选择,并研究确定实验过程中调酸、蒸发、两次结晶等工艺条件,最大限度地提高产品纯度,使之最终实现生产规模化。然后从蒸发、结晶、烘干的工艺、技术、设备等方面着手,控制后序操作的杂质。以国标要求为依据,最终生产出氟化氢铵(NH4HF2)产品,并应用于产业化。产业化后年处理高氟氨氮废水5000—10000m3,可回收氟化氢(NH4HF2)500吨以上,其中分析纯产能达到6吨以上、化学纯达到30吨以上。 产品的综合性能 样品级别 分析结果(%) NH4HF2含量 SO42- Si Fe Ag Cu Zn Ta Nb Cl 灼烧残渣 分析纯98 0.005 0.004 0.0001 0.0010 0.0001 0.0001 0.01 0.01 0.001 0.01 化学纯 98 0.01 0.006 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0 1 0.01 0.01 0.01 工业级98 0.05 0.01 0.0001 0.0004 0.0001 0.0001 0.01 0.01 0.01 0.05 用户检测结果 1.钽业公司钽铌湿法分厂及金联公司化合物分厂分解难溶钽铌矿石,分解率均大于99%。 2.青铜峡铝型材厂使用课题提供的工业级氟化氢铵后,认为与其外购的原料生产的磨砂铝型材在外观上没大的差别,并愿意签定长期购销合同。 3.兰州铝型材厂使用本项目提供的试剂级氟化氢铵后,认为与其外购的原料相比,所提供的原料在生产磨砂铝型材时溶解性能很好. 经济效益及社会效益分析 本研究项目的实施可降低现有污水氨氮总含量的约40%,氟离子含量的约30%,减轻后续污水处理的压力,每年减少现有污水治理所耗成本约20万元。 本研究项目的实施减少了污水中氨氮的排放总量,不但减少了企业向上级部门交纳的排污费用,还可解决部分剩余劳动力,在本行业、本地区乃至全国树立良好的企业形象,产生的社会效益不可低估。 本研究项目回收的氟化氢铵不产品不仅可满足钽铌难溶废料的分解,同时能满足国内市场的需求 。 结 论 1.本研究项目从污水的源头回收其中的有价离子F-和NH4+,减轻了后续污水处理的压力,有效降低了公司污水中F-和NH4+的总排放量; 2.课题组采用减压蒸发—分步结晶法从废水中回收氟化氢铵的工艺流程短,设备简单。制备的试剂级氟化氢铵达到了试剂级氟化氢铵国家标准,回收的工业级氟化氢铵也达到了工业级优等品氟化氢铵的行业标准; 综上所述

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