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77新2006提高利用系数QC77
提高烧结机利用系数
发表人:丛 晶
吉林省通化钢铁集团股份公司
烧结厂烧结车间QC小组
提高烧结机利用系数
小组概况
小组简介
小组名称 通钢烧结厂烧结车间QC小组 成立日期 1998年10月 格言 第一次就把事情做对---- 通钢质量观 课题名称 提高烧结机利用系数 小组类型 现场型 组长 景文猛 活动日期 2004.10.1-2005.12.30 课题注册 2004.9.22 小组成员 9人 注册编号 Q/TG.B1-A1 活动频次 1次/周,出勤100% QC教育时间 75小时 小组成员简介
序号 姓名 性别 年龄 文化程度 职务(职称) 组内分工 1 景文猛 男 33 大专 技术主管 QC策划方案 2 徐宝庆 男 37 大专 技术副主管 检查验收 3 景敏 男 33 大学 工程师 方案实施 4 丛 晶 女 38 大专 工程师 方案实施 5 徐长龙 男 31 大专 工程师 方案实施 6 王万福 男 36 大专 助理工程师 方案实施 7 吕玉刚 男 37 高中 班长 协作实施 8 高玉儒 男 36 高中 技师 协作实施 9 王景富 男 38 高中 技师 协作实施
二、选题理由
三、设定目标
目标值:烧结机利用系数≥1.8 t/m2h
现 状 目 标
四、目标可行性分析
2004年1~9月烧结机利用系数统计表
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 累计 利用系数t/m2h 1.660 1.652 1.726 1.786 1.704 1.73 1.773 1.785 1.761
1.731 制表:丛晶 日期:2004年10月5日
1、同行业水平:全国平均水平为:1.738/m2h。在全国36家同类型企业中, 我厂烧结机利用系数排在第14位(此数据由公司信息管理部提供,源自全国钢铁企业交换资料)
2、公司内部情况分析
五、原因分析
为了找出末端原因,本小组通过头脑风暴法,对导致烧结机利用系数低的因素进行了分析,绘制了系统图,见下图:
六、要因确认
我们对由系统图得到的9个末端原因进行逐个调查验证
原因1:业务培训课时不够.统计2004年1-8月份各工段培训情况
甲段 乙段 丙段 丁段 课时 96 99 100 94 培训内容 烧结工艺理论、实际操作 培训方案要求 90课时 业务培训课时均符合培训方案要求,不是要因
原因2:考核制度不完善
调查表
主题:考核制度
对象:配料工、混合料工、看火工
目前的考核制度是否体现多劳多得,优劳多得;
实际生产中,更重视产量、质量还是成本效益;
3、各项消耗指标是否得到有效分解。
4、经济责任制是否贯彻落实并有效实施。
调查结果:通过对配料工、混合料工、看火工进行调查,85%以上的员工重视成本核算和消耗指标,现行考核制度能起到有效激励,不是要因。
原因3:烧结机漏风严重。目前烧结机台车滑板采用弹簧式滑板,台车密封仅靠一个活动滑板来完成堵漏,因长期运行,弹簧基本失去弹性,造成台车浮动滑板密封槽内孔隙增大,使漏风加剧。经现场勘察,有的台车滑板已变形,已起不到密封的作用。三台烧结机的机头、机尾密封板采用弹簧式密封板,由于弹簧的失效及密封箱迷宫槽塞料,使得密封浮动板根本无法弹起,从而造成浮动板与台车间隙过大,高时达到70-80mm,很大程度上减少了烧结的有效风量。三台烧结机的负压仅达到8-10Kpa,漏风率达到60%以上,限制了烧结机生产潜能的发挥,是要因。
原因4:吸风机出口烟道布置不合理。现场调查,三台烧结机烟气共用一座烟囱(高120M,出口直径5M)排放,三台烧结机投产10余年来,始终存在一个问题,即三台机同时生产单机台时产量不如两台机生产单机台时产量高。经分析,造成问题的原因是烟道布置不合理,2#烟道与3#烟道对顶,影响气体顺利排出,从风机出口压力可看出,1#为负压,2#为正压,3#为零,说明2#、3#排气阻力大,我们对2004年7月-9月间三台机同时生产和两台机生产单机台时产量情况进行了比较(共统计10次),结果见下图:
从产量对比折线图中可以明显看出,两台机生产单机台时产量明显高于三台机同时生产单机台时产量,因此是要因。
原因5:配料系统设备老化。目前烧结配料系统不能实现全自动配料、优化配料及远程控制,且由于设备陈旧等原因称量误差较大,影响烧结配料的准确性,经统计,7-9月份烧结配料的准确率仅为75.54%经常造成烧结矿化学成份的波动,影响生产,是要因。
原因6: 固体燃料粒度粗。操作要求:加工后,焦粉粒度
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