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1、前言
加速实现商品流动社会化与现代化,达到以较低的流通消耗获取最大经济效益
亚硫酸钠项目是集团公司冶炼烟气治理的环保项目。2000年硫酸产量仅有220kt/a,硫酸外销价格在200元/吨以下,销售一度受阻,根据公司“铜的文章做大”发展战略,需延伸二氧化硫的产品链,为此,化工厂利用自产烧碱和自有技术,2000年立项建设了20kt/a无水亚硫酸钠项目,烟气设计浓度为5%~5.5%,2002年20kt/a无水亚硫酸钠建成投产,2004年立项建设150kt/a亚硫酸钠项目,期间因原料烧碱供应紧张,当年仅建成了100kt/a七水亚硫酸钠,30kt/a无水亚硫酸钠暂缓建设。按照公司的安排40万吨离子膜烧碱项目一期工程计划于2009年3月建成投产,将为亚硫酸钠的生产和续建项目提供充足的原料。2008年5月20日由规划发展部组织对《150kt/a亚硫酸钠续建项目建议书》进行专业技术评审,评审组从市场、技术方案、投资、项目建设的必要性等方面进行了论证。6月23日公司经理办公会要求化工厂就亚硫酸钠的国际市场、质量标准、产品方案等内容进行完善,并对亚硫酸钠和硫酸生产的经济性进行比较。7月15日公司经理专题会、7月20日公司经理办公会及8月23日公司主要领导现场调研的精神,化工厂从技术方案、质量、成本、各种烟气浓度下生产的运行方式等进行风险分析。进一步完善了《150kt/a亚硫酸钠续建项目建议书》。
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2、项目建设的必要性
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2.1低浓度二氧化硫烟气综合治理的需要
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2.1.1公司冶炼烟气治理的现状
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随着回转窑烟气并入制酸网络体系及公司新镍系统的建成,届时公司将形成2000kt/a硫酸生产能力。公司现有六大制酸系统,按烟气来源可分为铜冶炼烟气制酸系统和镍冶炼烟气制酸系统。各制酸系统与冶炼各炉窑烟气走向关联图见图1(图中数值均为设计值)。
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图1 各制酸系统与冶炼各炉窑烟气走向关联图
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从关联图可以看出:烟气网络体系能将一期贫化电炉、矿热电炉、回转窑等低浓度二氧化硫烟气与其它炉窑产生的高、中浓度的二氧化硫烟气进行平衡调配,送入制酸体系和亚硫酸钠生产系统,形成以双转双吸制酸工艺为主力,单转单吸制酸工艺为补充,以亚硫酸钠系统作为最终保障的烟气治理格局。但从网络系统运行来看,所有冶炼炉窑烟气总量偏大,烟气网络体系中低浓度二氧化硫烟气量偏多,回转窑烟气成分复杂,整个网络体系运行十分被动,主要表现在:
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(1)烟气总量的平衡问题有待解决
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从图1分析可以看出,随着新镍系统的建成,进入制酸体系中的烟气总量将达到106万Nm3/h,其中,一期冶炼各炉窑烟气总量为60.78万Nm3/h, 主要送往一硫酸一二系列、53万吨、30万吨等制酸系统。53万吨硫酸和30万吨硫酸系统烟气处理能力通过挖潜,可超设计能力消化约5万Nm3/h的烟气,处理气量可分别提高到20.5万Nm3/h和18万Nm3/h,一硫酸一二系列制酸系统处理气量为14万Nm3/h,亚硫酸钠系统处理烟气量为3万Nm3/h。一硫酸各制酸系统和亚硫酸钠系统总处理气量为55.5万Nm3/h,剩余5.28万Nm3/h进入网络体系;二期冶炼各炉窑烟气总量为17万Nm3/h, 主要供三硫酸制酸系统,其处理气量为13.5万Nm3/h,剩余3.5万Nm3/h的烟气需进入网络体系;新镍系统烟气总量28万Nm3/h,主要供70万吨硫酸系统;氯浸渣项目产生二氧化硫烟气约为1万Nm3/h。从以上分析可以看出,整个网络体系中将有约10万Nm3/h烟气需做开路处理。
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(2)烟气浓度仍然无法保障
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2005年以来,公司共投入1.8亿元从源头上做好烟气的除尘和稳定二氧化硫的浓度,采用冶炼烟气除尘新技术、新工艺、新设备对原有除尘系统进行了彻底的技术改造,使所有的冶炼炉窑均配套安装了高效电除尘设施,电收尘出口烟气含尘监测值除铜合成炉烟气在0.5~0.8g/Nm3外,其它炉窑烟气含尘均在0.5 g/Nm3
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