大涌水厂给水泵房改造节能总结.docVIP

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大涌水厂给水泵房改造节能总结

大涌水厂给水泵房改造节能总结 深圳自来水公司大冲水厂 全继萍 陈玩丰 严国华   自来水企业中,自来水的制水成本(不包括原水成本),其中动力费用所占的比重较大,约50%左右,而水泵、电机设备的用电量则要在95%以上【1】,因此要降低成本,提高经济效益,必须提高机泵设备运行效率。大涌水厂给水泵房有两个,一期(老)泵房于1987年12月建成投产,设计规模为12万m3/d,二期(新)泵房于1994年7月建成投产,设计规模为23万m3/d。新、老泵房的在实际运行中,由于各种因素,机泵均未能达到最好的效果,未能发挥节约能源的作用,因此大涌水厂从1997年采取了许多措施来提高机泵设备的效率,在节能方面取得了显著的效果。 一.老泵房的节能改造 (一).老泵房水泵、机组改造的必要性   老泵房有8台机组,其中七台14SA-10A型水泵,水泵工作性能Q:1217m3/h H:51m,配225KW电机;一台12Sh-9型水泵,水泵工作性能Q:893m3/h H:55m,配155KW电机,电机无调速运行。经过几年的运行,发现有以下问题需改造:   根据1993年至2000年的供水统计资料表明,大涌水厂老泵房的用水 高峰期流量为8000m3/h左右,供水压力0.45Mpa,年平均流量12万m3/d左右,年平均供水压力在0.40Mpa-0.42Mpa之间,由于水泵额定扬程比实际扬程富裕19%左右,因此在实际运行中,水泵运行工况不合理,不能运行在最佳效率区域,偏离高效区,运行效率低,仅73%,水泵电耗较高;且水泵使用时间长,设备陈旧,磨损较严重,水泵电机为JS型低压异步电动机,质量差,易受潮。 (二).改造方案及其节能情况统计分析 1.改造方案:   由于新泵房给水泵为大容量调速机组,作为主供水用,因此,老泵房改造不考虑水泵调速运行,在满足最大供水量的前提下,降低扬程,选择高效水泵。据此,从我厂老泵房实际情况,经过多方比较和缜密的计算,提出了如下改造方案:采用八台高效能的350S44型水泵和配套的Y355M1-4电机更换旧的低效的水泵电机。 2.采用高效能的水泵及电机的节能分析   1999年对老泵房进行了全面改造,水泵电机全部更换为高效的水泵、电机。改造后的8台350S44型水泵流量为1260m3/H,扬程44m,与实际供水压力较接近。改造后,水泵电机运行的机泵综合效率提高了10%左右,老泵房的水泵单耗及单位配水电耗明显降低,由表1可看出:改造后的99年7月至12月的单耗比改造前的98年同期降低了6.98%。 表1.老泵房改造前后的耗能情况统计     改造后的节电效果是十分明显的,由厂统计资料表明:运行工况基本相同的1997年及2000年(1998年供水压力低,可比性差),由于泵房改造,改造后2000年平均配水单耗比未改造前有较大幅度的降低(见表2),降低了20%,2000年老泵房配水耗电量为456.17万度,年节约用电量约120.02万度,用电节约率达26.32%,电费价格按0.8元/KWh,折算节约电费约96.02万元;2000年即使与1998年相比,也节约用电量43.98万度,折算节约电费约35.18万元。2000年的供水量小于1997、1998年的供水量,若按1997、1998年的供水量计,其节约的电能会更多。老泵房改造设备投资为一百多万元,其投资可在2-3年收回,可见进行泵房改造对节约电能,提高公司的经济效益有不可低估的作用。 表2.老泵房用高效泵替换低效泵的比较   老泵房全面改造后,水泵机组综合效率提高了10%左右,供水能力超过原有系统,可以适应高峰和低峰用水量的变化。 二.新泵房的节能改造 1. 新泵房改造的必要性   新泵房设计规模23万m3/d,装有5台机组,水泵型号均为28SA-10A,额定流量Q=3600m3/h,额定扬程H=52m,η=92%,N轴=555KW,配套电机型号为4台调速YR630-8/1180,一台定速Y630-8/1180,额定电压10KV,电流45.2A,额定功率P=630KW,四台调速运行,一台定速运行。经过几年运行,发现存在下列问题:   根据统计资料,新泵房投产至今年平均压力在0.27-0.46MPa之间,近3年供水压力平均为0.41MPa,水泵额定扬程与供水压力相差较大,富裕21%,虽然通过调速可满足生产,并节约能量,但调速电机串调装置可靠性差,故障率高,调速不稳定,调速运行时,经常会跳回全速运行状态;并且现有电机全速运行时,电机电流高达53A,超过额定电流,会引起跳闸,以致运行中不管调速与否,都依靠关小闸阀来进行节流调整,造成无谓的节流损失,浪费了大量电力,导致调速节能未得到充分利用,且大部分是在全速下变阀运行。由于变阀调节,损失了扬程0.52-0.41=0.11Mpa,浪费了能量N=103Kg

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