甲基叔丁基醚的装置生产原理及工艺流程教案分析.pptVIP

甲基叔丁基醚的装置生产原理及工艺流程教案分析.ppt

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
(3)取消了泵的冷却水,吹扫蒸汽,修改了泵的N2吹扫流程。便于泵的检修,置换物料。 (4)增加了T205系统走旁路的跨线,当原料满足脱除异丁烯后正丁烯含量达到粗丁烯质量要求时,停开T205,以降低装置能源消耗。 (5)2000年10月15日,装置进行了扩能及仪表改造,装置处理能力由4.0t/h提高到6.0t/h,控制仪表由DDZⅢ型仪表改为DCS控制 (6)2001年11月,为配合塑料厂线性装置改造,装置新增加了F103和H218,目的在于提高异丁烯转化率和保证高温季节T202正常运行。 (7)2006年9月T202出料线加装过滤器。 (8)2007年7月装置控制系统进行了全面升级。 装置技术改造后情况 装置进行的几次改造是围绕降低装置操作难度、简化流程、优化操作和提高自控水平来进行的,经过技术改造,装置流程大为简化,操作难度降低,加工能力大幅度上升,自控水平大幅度提高,几次主要的技术改造缩短了装置与先进工艺技术之间的差距,创效能力提高。 反应投料醇烯比是重要的参数,它直接影响到MTBE产品质量和T101的能源消耗。醇烯比过大MTBE中甲醇含量升高,T101的能源消耗增加。 投料醇烯比一般控制在0.98~1.02之间,现在我们实际操作采用的是大醇烯比操作,一般都控制在1以上,醇烯比是否合适的判定主要是A3的分析结果, ☆一反醇烯比的调整 但是一个重要的判断依据是T101的操作状况,一般来讲,当醇烯比过小时产品中聚合物和叔丁醇含量增加,T101他釜温度升高,醇烯比过大时T101中部温度首先升高,继而顶部温度升高,为了控制顶部温度降低蒸汽时顶部温度微降,中部温度基本不降而另民办温度迅速降低。 醇烯比的计算基础是质量守恒定律和化学方程式,MTBE合成反应方程式如下: 方程式表明,甲醇、异丁烯和MTBE的当量比是1:1:1,即质量比是4:7:11,对于一定投料量和一定组成的BBR投料来说,所需甲醇量是 计算结果乘以醇烯比即为所需甲醇量,目前计算所用的0.583是醇烯比为1.02时的情况,该值来自于 当见到A3分析需要进行调整时可以按照如下方法计算, 第一反应器的反应温度调整比较困难,通过工况的调整可以使反应段集中在很短的一段内也可以使其在一段催化剂床层中进行,所以反应温度的控制从两个方面入手,即调整取热强度和取热面积。对反应温度影响比较大的参数有进料温度、反应压力、脱盐水流量、脱盐水温度。 ☆一反温度的调整 进料温度的调整 进料温度产生两方面的影响,一是影响进入反应器的热量,二是影响起始反应速度。进料温度升高会使得进入反应器的热量增加,提高反应器取热负荷,进料温度降低降低反应器取热负荷。在催化剂投用初期上层催化剂活性较高,为了降低反应强度进料温度控制的要低一些,催化剂使用的中后期上层催化剂活性降低,为了提高顶层催化剂的反应量要适当提高进料温度,维持顶部温度。 反应压力的调整 反应压力对反应温度影响较大,反应压力越低越有利于反应热的移出,压力过低时物料内汽相含量过大,物流不稳定,影响T101的操作。反应压力过低会导致催化剂磨损比较严重。反应压力设定的过高影响热点取热,一般来讲反应压力顶在0.75~0.8MPa为宜,催化剂投用初期反应压力控制的低一些利于取热。催化剂使用后期反应压力控制的高一些,促使顶部温度维持在一个较高的水平。 脱盐水温度的调整 反应温度对脱盐水温度非常敏感,水温的微小变化都会影响到反应温度,水温过低会造成循环水资源浪费,同时工艺上也难于实现。过低的水温极易使床层顶部温度迅速降低,使顶部反应量降低,在中部已形成高温区。水温控制的过高床层温度会升高,副反应量增加,催化剂寿命缩短。通常情况下水温控制在50~55℃为宜。 脱盐水量的调整 反应温度对脱盐水量不敏感,但是脱盐水量的调整有长效性,当水温一定时通过调整水量和水量分配可以使床层某部的温度升高或降低,在催化剂投用初期以顶部进水为主,辅助以中部少量进水。中后期主进水口逐步下移。由于进料口前一层折流板通道位于进水口侧向,所以水量调整是有利于该侧(南侧)床层温度降低。 开工初期的调整 检修开工初期反应器的调整是一个重点,这时反应器内充满大量甲醇并且整个床层温度较低。在操作上于正常时期有所不同,首先投料醇烯比采用低醇烯比控制,进料温度提高(55~60℃),反应压力脱盐水温度控制的略高一点(0.85MPa),脱盐水温度升高(55℃),脱盐水量降低(TV102开度10%以下)。

文档评论(0)

南非的朋友 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档