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铜陵海螺公司工艺管理 六、规范环保管理,实现清洁化生产。 铜陵海螺本着构建社会主义和谐社会的战略决策和建设资源节约型、环境友好型社会发展要求,积极开展环保保护工作。大力推进新型环保项目,水泥窑处理城市生活垃圾系统的成功应用,开创了循环经济的新模式。在降低废气中有害成分NOx方面,铜陵公司积极进行摸索,现将铜陵海螺降低NOx应用进行总结。 * 铜陵海螺公司工艺管理 1、铜陵海螺降低NOx技术简介 铜陵海螺10000t/d水泥熟料生产线采用了在线型低NOx分解炉(其结构如图1所示)。10000t/d水泥熟料生产线采用先进的新型干法预热预分解技术,具有超大型单机产量,这不仅极大地提高了劳动生产率,降低热耗,分解炉中的CaCO3还可以有效吸收SOx,降低SOx的排放;而且分解炉中的煤粉低温燃烧,可以大大降低NOx的生成,降低NOx的排放。为了进一步降低NOx的生成和排放。 分解炉座落于窑尾烟室之上,下部为进行NOx分解还原的低NOx段,上部为主炉段,进行煤粉燃烧燃尽和生料分解。分解炉煤粉全部从低NOx段下部喷入窑尾烟气,C4下料经分料阀,25%~30%物料加入到低NOx段,70%加入到主分解炉段下部,三次风从主炉段下部加入,低NOx段的煤粉在低氧含量的窑尾烟气中部分燃烧。 * 铜陵海螺公司工艺管理 C4生料入分解炉 C4生料入分解炉 分解炉喂煤 分解炉喂煤 分解炉 回转窑 烟室 还原区 分料阀 三次风管 * 铜陵海螺公司工艺管理 影响分解炉出口NOx含量的主要因素有:分解炉初始燃烧部位的温度;煤质及其挥发分和氮的含量;进分解炉前热风中NOx的含量;氧含量的富余情况(尤其是初始燃烧时)。 为了有效控制NOx的排放量,操作上要严格控制窑尾烟气中的氧含量,以降低窑头燃烧生成的NOx量和提高NOx的还原程度。另外通过在氧化带和还原带之间正确分配生料,在不造成窑尾上升和还原带结皮的情况下,尽量提高还原带的温度,提高NOx的还原程度。 * 铜陵海螺公司工艺管理 2、窑尾脱氮装置投入后系统运行状况 窑尾分解炉脱氮装置投入使用后,C4下料经分料阀, 30%物料加入烟室,70%加入到主分解炉段下部。喷入的煤粉在低氧含量的烟气中燃烧,能有效地降低NOx浓度。 窑尾NOx含量与窑尾的氧含量具有重要的关联性,窑尾氧含量降低,窑内生成的NOx明显减少。预热器废气中NOx的排放量还与工况有很大的关系,低产量运行时,烟气NOx的排放量要比在设计产量运行时多一倍以上。实际运行还发现,预热器废气中NOx的排放量还与系统操作参数的控制有很大的关系,因此,优化操作参数,可降低预热器废气中NOx的排放量,减少环境污染。 * 铜陵海螺公司工艺管理 脱氮装置在实际运行过程中,存在的问题: ⑴、脱氮原理是利用煤粉在低氧环境中燃烧产生CO,从而将氮化物还原为氮气,但运行过程中CO含量上升,影响要系统正常煅烧。 ⑵、在烟室部位易形成结皮,而烟室结皮又影响窑内通风,因结皮严重,必须投入大量人力、物力清理窑尾结皮,影响系统正常生产。 ⑶、窑系统运行质量下降。因窑尾结皮严重,造成窑内通风不足,游离钙超标严重,窑系统被迫减产运行,产量最低减至600t/h,严重制约了窑系统产能发挥。 ⑷、一部分物料及煤粉从烟室喂入,系统阻力加大,为了满足窑内通风,只有通过增加窑尾用风来满足窑内通风需求,造成系统工序电耗增加。 * 铜陵海螺公司工艺管理 3、窑尾脱氮装置不投运后系统运行状况 因窑尾结皮影响,2005年7月2日利用停窑检修,分别对三、四线进行喷煤管改造,在原位置上方9.5m处增设喷煤管(和三次风在同一截面上),四级筒物料全部入分解炉。 脱氮装置不投运后,窑内通风明显改善,热工制度更加稳定,分解炉出口温度与C5A/B锥部温度倒挂现象基本清除, 减少分解炉锥部还原气氛,窑尾结皮大大减少,但由于取消了还原区,窑尾废气中NOx浓度由改造前的400ppm升至目前的500-600ppm。 * 铜陵海螺公司工艺管理 4、窑尾脱氮装置投入与不投运优缺点比较 ⑴、窑尾脱氮装置投入 优点:能有效地的降低系统NOx排放量,窑尾废气中NOx浓度由500-600ppm降至400 ppm以内。 缺点:煤粉在低氧环境下燃烧易产生CO,在窑尾烟室处产生结皮,影响窑系统通风,窑系统产能受限;煤粉及生料粉从烟室喂入,系统阻力增加约0.6KPa,熟料工序电耗上升。 ⑵、窑尾脱氮装置不投运 优点:窑尾烟室结皮状况得到有效,窑内通风得到改善,窑系统工况热工制度较稳定,窑系统产能得到有效发挥;系统阻力下降,熟料工序电耗下降。 缺点:窑尾废气系统NOx排放量增加,窑尾废气中NOx浓度由400ppm升至500-600 ppm。 * 铜陵海螺公司工艺管理介绍 铜陵海螺公司工艺管理心得 * 铜陵
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