粮食干燥系统节能减排技术讲解.ppt

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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 改造后的热风炉、换热器及热风室顶盖 * 设备保温处理 热风室墙体保温 室外砌筑式热风室保温,在外墙面贴苯板、粘拉结网、抹水泥、刷涂料等工艺进行保温处理,取得了理想的效果,减少了热风进塔前的热量散失。 室内距换热器1m以内的高温段采用岩棉板保温。 三、节能减排技术措施 * 改造后带有保温层的热风室 * 改造后带有保温层的热风室 * 增大室外地下烟道截面 在现有的粮食干燥系统中,烟气除尘方式均是利用沉降原理,一般设有3个沉降室,烟气经换热器、沉降室、室外地下烟道,由引风机压入烟囱排放到大气。 对更换换热器的干燥系统,均加深了沉降室的深度,由1.3m增加到1.8m,截面积增加了38%,烟速也降低了30%以上,提高了降尘率,降低了阻力。在各示范库点中,对室外地下烟道截面进行了调整。 三、节能减排技术措施 * 调整室外地下烟道走向 室外地下烟道走向不合理,会导致换热器部分列管很少有烟气通过或者没有烟气通过,易被堵死,影响换热效果,同时也易损坏换热器。对于有足够空间的粮食干燥系统,调整烟道走向,使烟气均匀地分配于各列管中,以提高换热效率,朝阳直属库调整较大,效果也特别明显。 三、节能减排技术措施 2008.5.6 * 辽宁省粮食科学研究所 烟气流向与出烟孔位置的关系 不合理的出烟孔位置 热风炉 换热器 热风 最佳出烟位置 冷空气 烟气 烟气及走向 * 改造前出烟管位置不合理 出烟管位置不合理 * 改造后的出烟管位置 改造后地下烟道走向 * 改造后的出烟管位置 出烟管中心正对换热器轴线 * 采用分层给煤装置 现有热风炉一般均采用链条炉排,要求最大煤块不得超过40毫米,小于3毫米的不多于30%,即便如此,仍有一定量的煤末还是通过炉排上的气孔漏进了风道,现改用分层供煤装置替代原有的普通煤斗,这样可以保证较大颗粒的煤块在下面贴近炉排,较小颗粒的煤在上层,透气性好,风阻小,不但减少漏煤量,而且还改善了燃烧条件,提高了燃烧效率。 三、节能减排技术措施 * 分层供煤装置原理图 * 炉排上煤层内部颗粒分布对比示意图 普通煤斗煤粒分布 分层煤斗煤粒分布 * 改造后更换的分层煤斗 * 更换高效换热器 示范库点现有的粮食干燥系统已经使用了近十年,换热器损坏严重或者列管堵塞过多,已经影响到换热效果,抚顺、台安、建平、朝阳直属库全部和部分更换了换热器,有的还采用了4管程换热器,将原来砌筑式换热器的管壳改为钢结构快装式换热器管壳,密闭性和保温性均有较大的提升,提高了换热效率。 三、节能减排技术措施 地下沉降室看到的换热器列管堵塞状况 * * 换热器列管顶部堵塞状况 * 改造后的钢结构快装式换热器 避免使用过高的热风温度 长江、淮河流域粮食干燥机最高热风温度推荐值 单位:℃ * 粮食种类 顺逆流 横流 混流 玉米 120 70 80 稻谷 50 40 45 小麦 80 45 50 三、节能减排技术措施 * 避开在最冷、最湿的季节烘粮 东北地区在粮情允许的前提下,要尽量避开在12月中下旬至1月份烘粮 气温低、湿度大,烘干成本高 辽宁分公司辖区已有部分直属库以春节后烘粮为主 吉林四平地区已有部分粮库在5月份收粮,水分在15%左右 三、节能减排技术措施 * 一次烘干降水幅度不宜过大 提倡二次烘干,水分均匀,产量提高 可以节煤,单位干燥成本降低 粮食品质好 玉米一次烘干降水幅度不宜大于15% 稻谷一次烘干降水幅度不宜大于7% 增加搬倒费用,增加电费和现场作业量 三、节能减排技术措施 * 实施科学储粮,适当控制干粮最低水分 提倡仓内通风干燥 玉米安全储藏水分 东北地区14.5% 长江流域14% 稻谷安全储藏水 东北地区15.5% 长江流域14.5% 三、节能减排技术措施 * 四、取得的效果 现场环境得以改善 节能效果显著 改造前后节能指标对比 * 现场环境得以改善 废气的回收,80%玉米皮屑被分离出来,到处飞扬的现象大大减少,粮食干燥作业现场的环境得到了改善。 设备外观整洁,环境清洁,方便于使用和维护,尤其是热风炉和换热器的墙体和顶盖,有利于文明生产和安全生产。 由于加大了烟气沉降室截面,烟速降低,除尘效果好,排出的烟气含尘量大为降低。 四、取得的效果 节能效果显著 首批的9个示范库点平均节能12.4%,最高的达30%。 废气回收对节能的贡献率最大,如阜新和丹东直属库,节能均超过了25%。 设备保温处理和调整烟道走向,是最经济的节能措施,用较低的炉温就可得到较高的热风温度,提

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