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1机高低加除氧器水压试验技术措施

#1机高低加、除氧器水压试验 技术措施 批准: 审定: 审核: 编写: 山东莱芜发电厂 2005年4月28日 一、#5、6高加水压试验技术措施: (一)#5、6高加汽侧水压试验措施 #5、6高加汽侧超压水压试验压力值按下式确定: Pt=1.25P〔σ〕/〔σ〕t 式中 Pt——超压试验压力(常温); P——设计压力,#5高加为2.5Mpa ,#6高加为3.5Mpa; 〔σ〕——试验温度下材料的许用应力,为177Mpa; 〔σ〕t——设计温度下材料的许用应力,#5高加为159Mpa ,#6高加为147Mpa。 计算得:#5高加的试验压力Pt=1.25×2.5×177/159=3.48 Mpa; #6高加的试验压力Pt=1.25×3.5×177/147=5.27Mpa。 应待#5、6高加缺陷消除后进行试验,试验前应检查各系统确实连接无误。 关闭高加进汽门、危急放水门、疏水门、电接点水位计水平衡门,将要进行打压的高加独自隔离出来。以上阀门关断不严密时,应临时加装堵板。 将高加汽侧压力表更换为0.5级以上,合适量程的压力表。#5高加选用量程为0-6Mpa的表计,#6高加选用量程为0-10Mpa的表计。 由高加电接点水位计汽平衡门处连接打压管路。 水压试验的试验用水应为洁净水,水温不应低于5℃且不应高于70℃,水中的氯离子含量应不大于0.2 mg/L。 打压前预先将高加汽侧注满水,以缩短起压时间。然后开打压机进行打压。 试验时应缓慢升压,当压力上升到设计压力(#5高加为2.5Mpa ,#6高加为3.5Mpa)时暂停升压,进行初步检查。若无漏水或异常现象,可再升压到试验压力,并在试验压力下保持时间30分钟,然后将压力降至设计压力,保压30分钟,再进行仔细检查。在试验压力和设计压力下的保压时间内,压力应保持不变。 在试验过程中,各连接部位和焊缝应无泄漏、无异常声响。试验后,如壳体无异常变形,则认为该压力容器水压试验合格,随即停泵消压放水。 试验中如发现渗漏,应在消压放水后进行处理,并在修补后重新试验。 试验结束后拆除所加堵板,恢复运行表计及其它工作。 (二)#5、6高加水侧水压试验措施 1、#5、6高加水侧超压水压试验压力值按制造厂标定值确定,即: #5、6高加的试验压力Pt=28Mpa 。 应待#5、6高加及其进出口门、注水门、水侧泄压阀缺陷消除后进行试验,试验前应检查各系统确实连接无误。 试验前关闭#5加进水联成阀、#6加出水逆止阀、高加注水门,将要进行打压的高加独自隔离出来。以上阀门关断不严密时,应进行进一步检修,使其关断严密。 高加水侧压力表更换为0.5级以上,量程为0-40Mpa的压力表。 由高加水室泄压阀处连接打压管路。 水压试验的试验用水应为洁净水,水温不应低于5℃且不应高于70℃,水中的氯离子含量应不大于0.2 mg/L。 打压前最好预先将高加水侧注满水,以缩短起压时间。然后开打压机进行打压。 试验时应缓慢升压,当压力上升到设计压力(22Mpa)时暂停升压,进行初步检查。若无漏水或异常现象,可再升压到试验压力,并在试验压力下保持时间30分钟,然后将压力降至设计压力,保压30分钟,再进行仔细检查。在试验压力和设计压力下的保压时间内,压力应保持不变。 在试验过程中,各连接部位和焊缝应无泄漏、无异常声响。试验后,如壳体无异常变形,则认为该压力容器水压试验合格,随即停泵消压放水。 试验中如发现渗漏,应在消压放水后进行处理,并在修补后重新试验。 试验结束后拆除试压管路,恢复运行表计及其它工作。 二、#3、4低加汽侧筒体水压试验措施: 3、4低加汽侧筒体超压水压试验压力值按下式确定: Pt=1.25P〔σ〕/〔σ〕t 式中 Pt——超压试验压力(常温); P——设计压力,#3低加为0.245Mpa ,#4低加为0.461Mpa; 〔σ〕——试验温度下材料的许用应力,为111Mpa; 〔σ〕t——设计温度下材料的许用应力,#3加为93Mpa,#4加为81Mpa。 计算得:#3低加筒体的试验压力Pt=1.25×0.245×111/93=0.37 Mpa; #4低加筒体的试验压力Pt=1.25×0.461×111/81=0.79Mpa。 水压试验安排在低加芯子吊出后且#3、4低加汽侧筒体等处缺陷消除后进行,试验前将低加水室大盖上部的拉紧螺栓孔用专用的堵头堵死,将其进出水口用堵板堵死,并由一个堵板上连接上打压管路,一个堵板上加装上向筒体内注水管路。 检查各系统确实连接无误。 关闭低加进汽门、疏水门、空气门将要进行打压的低加独自隔离出来。以上阀门关断不严密时,应临时加装堵板。 将低加汽侧压力表更换为1.5级以上,合适量程的压力表。#3低加选用量程为0-0.6Mpa的表计,#4低加选用量程为0-1

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