减少车门锁故障率解读.pptVIP

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降低某型驾驶室车门锁故障率 活 动 提 纲 一、小组概况 产品概况    三、选题理由 四、现状调查 为找出某型驾驶室车门锁故障率较高的原因,小组成员对公 司售后服务人员车门锁维修记录进行了统计,经归纳分析统计车 门锁故障情况如下表: 根据统计表中数据,画出排列图: 六、原因分析 七、要因确认 八、制定对策 九、对策实施 1、防滑板安装位置相对车门后移10mm。 更改防滑板安装孔尺寸,使防滑板后移10mm,保证车门锁止后,防滑板与车门内板之间有10mm间隙。(如图7) 2、现场验证 防滑板与车门内板之间存在10mm间隙,车门锁止 时无干涉,车门锁止正常。 1、理论分析 由小组组长赵文帜通过力学分析,判断密封 条工作部分单管隔离结构改为双管结构的可行 性。从而确认新的密封条结构:(如图9所示) 2、现场验证 a、按照设计要求,车门锁止后,密封条压缩 6mm,小组成员对改进后单一的密封条压缩6mm, 所用力为15N。 b、将改进后的密封条装在密封间隙尺寸符合 图样要求和无任何干涉的驾驶室上,且驾驶室不 装挡风玻璃,检测车门锁止时所用力为50N。 综合上述所检测结论,密封条压缩时所消耗 的力,是车门锁止所用力的:15÷50=30%,符 合标准数值20%±12%。 十、效果检查 所有要因都进行解决以后,并按改进后的设计和部件进行生产。2010年11月~ 2011年3月,对某型驾驶室故障频次进行统计如下: 十三、体会与打算 * 发布人:梁冰 二O一一年七月 一、小组概况 二、工作计划 三、选题理由 四、现状调查 六、原因分析 五、确定目标 七、要因确认 八、制定对策 九、对策实施 十、效果检查 十一、效益分析 十二、巩固措施 十三、体会与打算 小 组 名 称 焊装车间QC小组 小 组 概 况 本 次 活 动 情 况 小组成立时间:2007.7 本课题注册时间:2010年6月 小组类型:现场型 小组成员平均受教育时间:15小时 活动课题 活动时间 活动次数 降低某型驾驶室车门锁故障率 2010年7月-2011年5月 活动4次,完成目标。 小组自二零零七年成立以来,取得并发布了三项成果,累计节约资金50多万元,其中二项成果荣获湖北省二等奖,小组在2008年、2009年、2010年被评为湖北省优秀小组。 厂注册编号:2010-008 获得成果 现场实施 组员 技师 高中 35 男 刘双平 中专 中专 本科 大专 大专 本科 文化程度 26 36 29 37 40 58 年龄 现场实施 组员 技师 男 梁 冰 采集数据 组员 工程师 男 汪家喜 方案策划 副组长 工程师 男 蔡元超 小组分工 组内职务 技术级别 性别 姓名 采集数据 组员 高级技师 男 宋红星 资料整理 组员 工程师 男 刘义军 全面组织 组长 高级工程师 男 赵文帜 小组成员 车门锁的故障是一个比较复杂的问题,它不光是车门锁系统的自身问题,还有驾驶室壳体的问题,车门密封系统的问题造成车门锁磨损变形加快,失去锁止性能。等等。 大家都知道车门锁主要起防盗作用,车门锁频繁故障导致许多用户自身以及财产安全受到影响,引起了强烈的反映,使公司荣誉也受到严重影响。 图1 二、工作计划 时间 2010年7月~2011年5月 10.7 10.7~10.8 10.8 10.8~10.9 10.9~11.3 11.4~11.5 选题理由 现状调查 确定目标 原因分析 要因确认 制定对策 对策实施 效果检查 巩固措施 体会与打算 计划时间 实施时间 制表人:刘义军 时间:2010-07-03 “制造求精、优质取胜”某型驾驶室必须做到精益求精,降低驾驶室的故障率,抢占市场,取得更好的经济效益。 《降低某型驾驶室车门锁故障率》 质量要求 目前现状 课题选定 2010年1至6月份某型驾驶室顾客反馈故障频次示意图 58% 5% 12% 15% 10% 制表人: 刘义军 时间:10-07-08 0 1 1 0 1 0 锁舌不归位 1 1 1 16 2010年6月份 6 序号 时间 车门锁故障现象出现的次数 车门锁止重锁止机构变形 车门锁连杆系统脱落 车门锁开启手柄断裂 其他 1 2010年1月份 17 1 1 1 2 2010年2月份 16 3 1 0 3 2010年3月份 19 1 1 1 4 2010年4月份 20 2 0 1 5 2010年5月份 21 0 2 2 车门锁故障次数统计表 100% 132 6 其他 5 序号 意见 频数 累计频数 累计百分值 1 车门锁止重锁止机构变形 109

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