优化原油交接温度,实现节能降耗增效解说.docVIP

优化原油交接温度,实现节能降耗增效解说.doc

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优化原油交接温度 实现节能降耗增效 摘要:本文从原油集输处理站工艺现状、处理流程、原油交接温度变化前后入手,对优化原油交接温度,节能降耗、安全情况及取得的经济效益进行系统分析,并说明了开展优化原油交接温度的重要性。 主题词:优化原油 交接温度 节耗增效 在各油田原油交接过程中,原油交接温度取决于脱水温度和管道外输温度,长期以来执行的是经验值,全年执行冬夏 个不同的交接温度,交油温度最低45℃,最高达90℃没有从原油集输、处理、输送等环节系统地进行评价。温度高输送的动力损耗会降低,但原油热处理造成蒸汽、天然气、电能消耗大能耗损耗输送温降大、排出水温度高等会造成能源浪费环境污染设备设施腐蚀快。温度原油流动性差合理原油交接温度,降低原油集输、处理过程中的能耗,实现管道安全节能输送,是新疆油田科技增油的一项重要举措。一、现状 油气储运公司 从这里可以看出:原油从井下出来,要经过3-4次加热升温后(主要用于原油集输处理,保证交油合格)才能交到油气储运公司)0℃-35℃,3#45℃交油合格。降温工作不能仅仅是减少原油处理装置燃烧器的使用时间,遵循系统平稳,交油合格的原则,降温范围扩大到集油干线,计量站以及系统工况的调整。 三、优化原油交接温度前后效果分析 1、1#站 多功能燃烧器工作时间对比 优化温度前每个燃烧器的工作小时数为18 h/d,第一阶段降温后每个燃烧器的工作小时数为5.5 h/d,第二阶段降温后每个燃烧器的工作小时数为2 h/d。 燃烧器用电量对比 多功能燃烧器功率为2.2KW/d,则降温前每天用电18 h,第一阶段降温用电5.5h/ d,第二阶段降温用电2 h/d。 破乳剂用量对比 开展新型破乳剂试验结果,40℃-45℃,原油破乳效果最佳,低于40℃以下,原油脱水不完全。 降温过程中,端点破乳剂用量有所降低,1#站卸油台原油脱水效果良好,四个采油队的端点压力都控制在0.62MPa以下,生产运行平稳。 多功能处理器含水对比 多功能燃烧器温度设置在35℃-40℃阶段时,多功能处理原油脱出的水含油在规定值内,原油含水化验值逐渐降低,并在35℃-40℃阶段试验中处于合格范围内。 降温后净化油沉降时间与含水对比 交油含水率随罐温的降低而升高。2008年9月18日——9月21日30℃-35℃降温试验,生产罐满罐沉降8小时,交油化验数据:罐温33℃,室温28.5℃,交油含水0.9%,原油不能合格交接,温差变化大对原油沉降脱水造成直接影响,并且沉降时间过长、温度下降快,导致原油脱水效果差,含水率超标。以上数据说明,破乳效果不好的低温原油经储油罐沉降一定时间后,由于环境温度的降低,罐内油温继续降低2~ 降温前后交油含水没有明显变化,降温后的交油含水最多在0.425%,一般都保持在0.2%以下,交油含水符合指标(<0.5%)要求。 大罐交油密度对比 降温后的交油标密较降温前有明显升高,由平均0.8411g/cm3升至0.8439g/cm3。 净化油罐每m油量较降温前平均升高了1.30t。 燃烧器燃烧时间对比 优化前燃烧器每天工作20小时,优化后燃烧器每天工作13.5小时。 3、2#站 大罐交油情况分析 降温前后的交油含水基本上没有变化,保持在0.025%左右。 大罐交油密度对比 上表是2#站6-7月交油密度统计表,交油标密较降温前有明显升高,由平均0.8411g/cm3升至0.8439g/cm3。 大罐交油量对比 从上两个表格可以清楚地看出,交油温度越高交油罐每米油量越少,反之亦然,这主要是因为降温后提高了交油密度,减少了原油中轻质成分的挥发,对于油田轻质原油效果更好。统计数据表明降温前后每米油量差值在0.5吨左右。 燃烧器燃烧时间对比 破乳剂投加量 通过第二阶段对低温破乳剂筛选,破乳剂浓度由降温度前的80ppm下降到50ppm以下。优化破乳剂加药量期间,采油队各端点压力没有出现波动和上升,在变更交油温度和优化破乳剂工作期间没有对采油队生产造成影响。 四、经济效益分析 通过优化原油交接温度实现经济效益138.2万元,下面将从三个站做具体分析: 1、1#优化原油交接温度经济效益分析 第一、交油量的分析 从下表随机抽样的数字可以看出:优化前3#储罐每米外交原油533.572吨,4#储罐每米外交原油534.31吨。优化后原油静态交接每米增加3~5吨,共节约原油916.8吨,按吨油操作成本327元计算,可发以节约299794元。 3#储油罐原油静态交接数据 日期 液位m 罐内油温 毛油量 水量 净油量 每米净油量 增减 高/低 ℃ t t t t/m t/m 原油降温前             2008.5.6 12.11/3.62 50 4543.659 13.631 4530.028 533.572   夏季原油降温试验

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