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_2炉内燃式等离子燃烧器改造后燃烧情况分析
#2炉内燃式等离子燃烧器改造后
锅炉燃烧情况分析
一、#2炉内燃式等离子燃烧器改造情况概述:
蒲洲发电分公司#2锅炉型号为HG-1060/17.5-YM31型,亚临界压力一次中间再热自然循环汽包炉,单炉膛、四角切圆燃烧方式、直吹式制粉系统、平衡通风、全钢架悬吊结构、半露天布置、固态排渣。由哈尔滨锅炉厂有限责任公司制造。
炉膛采用四角切圆燃烧,每角共装设十四层喷嘴,五层煤粉燃烧器、七层二次风、两层燃烬风。每层煤粉燃烧器周围配有周界风,在七层二次风之中配有三层轻油燃烧器。煤粉燃烧器自下而上编号为A、B、C、D、E,二次风喷嘴自下而上编号为AA、AB、BC、CC、DD、DE、EE,燃烬风喷嘴编号为OF1、OF2,油层燃烧器自下而上编号为AB、BC、DE。十四层喷嘴除OF1、 OF2两层燃烬风喷嘴由手动驱动作+30~-5度摆动外,其余由摆动气缸驱动作整体上下摆动,最大摆角为±30度。
在2006年投产时A层燃烧器安装龙源电力的等离子燃烧器,结果在调试时未能成功。2009年7月龙源电力公司再次将原系统改造为内燃式等离子燃烧器。
二、#2炉内燃式等离子燃烧器改造后存在问题:
2009年8月8日#2锅炉点火,燃煤热值达5300kcal/kg,挥发份高达38%,由于内燃式陶瓷燃烧器煤粉燃尽率极高,燃烧器的最高壁温超过1080℃,且壁温仍然持续上升较快,加大一次风量,但温度持续高于1120℃,燃烧器喷口结焦,等离子断弧退出,#2炉MFT。后经清理燃烧器焦渣,重新制定控制措施,等离子点火成功,机组负荷带至90MW,进行主给水切换,主给水电动门打不开,后将主给水电动门摇开一半,旁路门全开,荷加至190MW。2009年8月9日,#2锅炉MFT,分析原因为水冷壁焦块跌落所致。经发电部锅炉专业分析讨论制定防止结焦措施后燃烧情况有所好转。
2010年#2炉发生五次MFT,具体情况如下:
1月08日,#2机负荷205MW,2A、2B引风机运行,2A、2B送风机运行,锅炉负压-100 Pa左右,2A、2B一次风机运行,均投自动。2B、2C、2D、2E 磨煤机运行,2A磨煤机大修,总煤量139t/h,电煤比达1:6.8,机组投协调控制,2A、2C给水泵运行。由于煤质差,后屏过超温达580℃,值长选择炉本体吹灰而未投油降负荷,炉MFT,首出“炉膛压力高三值”。当班燃煤热值化验3580kcal/kg,灰份47.8%。
1月30日16时18分,#2机负荷187MW,2A、2B引风机运行,2A、2B送风机运行,锅炉负压-100 Pa左右,2A、2B一次风机运行,均投自动。2A、2C、2D磨煤机运行,2B磨煤机大修。2A磨煤机煤量38t/h,2C磨煤机煤量42t/h,2D磨煤机煤量38t/h,总煤量118t/h,主汽流量563 t/h,2A、2C给水泵运行,给水流量559 t/h。16:55关炉底液压关断门,#2炉MFT动作,首出“炉膛压力高三值”。燃煤热值3785kcal/kg,灰份45.6%。主要原因是2B磨煤机大修,炉底液压关断门关闭后,炉膛压力大幅扰动,致使2A、2C磨煤机接火不好,燃烧恶化。
3月05日19:08时,#2机负荷242MW,2A、2C给水泵运行,2A、2B引风机运行,负压自动投入,2A、2B送风机运行,2A、2B一次风机运行,2A、2C、2D、2E磨煤机运行,2B磨煤机办票检修,总给煤量142.7t/h。#2炉开始吹灰,19时09分43秒吹灰过程中监盘发现炉膛燃烧不稳,负压大幅摆动,#2炉灭火,锅炉MFT,首出“炉膛压力低三值”。主要原因燃煤热值仅有3800kcal/kg,A、C、D、E磨煤机运行,燃烧隔层,锅炉本体吹灰扰动较大,致使燃烧不稳,锅炉MFT。
3月20日,#2机负荷235MW,2A、2B引风机运行,2A、2B送风机运行,锅炉负压-100 Pa左右,2A、2B一次风机运行,均投自动。2A、2B、2D、2E 磨煤机运行,2C磨煤机停运处理漏粉,总煤量133t/h,机组投协调控制,2A、2C给水泵运行。14:25 2A磨煤机断煤,投入BC1、BC3油枪助燃,2A磨煤机经破拱、敲打始终来煤不正常,14:44炉膛负压波动大,燃烧不稳继续增投BC2、BC4油枪时炉MFT动作(首出炉膛压力低三值)。主要原因是燃煤热值仅有3800kcal/kg,2C磨煤机检修,2A磨煤机断煤扰动,投入油枪较少,隔层接火不好,燃烧恶化,锅炉MFT。
5月1日,#2机负荷255MW,2A、2C给水泵运行,2A、2B引风机运行,负压自动投入,2A、2B送风机运行,2A、2B一次风机运行,一次风压自动投入,2A、2B、2C、2D磨煤机运行,总给煤量150t/h,燃煤热值3885kcal/kg,灰份44.1%,电煤比达到1:6,中调AGC投入。13:43 2B磨煤机断煤,
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