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- 2017-05-16 发布于湖北
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礼泉海螺窑炉运行小结 二0一四年三月 目录 一、礼泉海螺公司背景 二、回转窑运行中存在的问题 三、后期调整思路 四、后期需要解决问题 一、礼泉海螺公司背景 一、礼泉海螺公司背景 一期熟料生产线是由海螺川崎公司自主研发设计,一期于2011年1月8日大窑点火,1月11日投料生产,1月14日达产达标;二期熟料生产线由海螺川崎公司自主研发设计,于2011年4月30日大窑点火,5月3日投料生产,5月6日达产达标。在集团公司、相关部室及区域兄弟公司的积极支持和帮助下,通过对矿山石灰石高碱、高镁熟料生产线的不断摸索和探讨,回转窑的产质量日趋稳定且逐年提高。 二、回转窑运行存在问题 一、礼泉海螺公司背景 二、回转窑运行存在问题 礼泉海螺一、二期熟料生产线自试生产以来运行质量不稳定,主要表现为回转窑台时产量不高(与股份公司十二五计划230t/h的目标相差较大),主要经济技术指标与同类型窑存在一定差距,出窑熟料质量波动较大、熟料综合电耗未达到股份公司控制要求,熟料28天抗压强度较低。主要原因有: 二、回转窑运行存在问题 ⑴高镁高碱原材料:礼泉海螺地处西北地区,石灰石中MgO含量高,MgO含量最高达到5%;熟料中碱当量达1.1%、Mg0达3.8%,影响熟料28天抗压强度的正常发挥,同时也对回转窑煅烧产生较大影响,造成预热器系统结皮严重,尤其是C5旋风筒及下料流管,C5旋风筒直筒靠进风口蜗壳处结皮厚约1m,下料流管结皮后管径仅为400mm,造成了五级筒频繁出现堵料,共发生5次工艺事故; 二、回转窑运行存在问题 ⑵、一、二线窑预热器出口一氧化碳偏高,一线在0.1%左右,二线在0.15%左右,尤其在脱硝投运以后预热器出口一氧化碳更高,两条线一氧化碳含量基本上都在0.2%左右,高时达0.3%,增加了系统结皮的加剧,另外为了降低系统一氧化碳,增加506用风,506转速比较高,窑产量380t/h时对应转速810rpm,预热器出口温度偏高,在335℃左右,系统电耗比较高; 二、回转窑运行存在问题 ⑶、熟料实物质量不高,二十八天强度不够稳定,尤其从2013年3月份两条线熟料二十八天强度持续下降,最低时一线只有50.5Mpa左右,二线只有50Mpa左右,直到2014年元月份对配料思路进行调整后,停止使用高硅砂岩,强度才逐步提升,目前基本上稳定在53Mpa左右; 二、回转窑运行存在问题 ⑷、窑的抗干扰能力比较差,产能未得到充分发挥,且熟料质量难以受控。多次组织区域工艺专业研讨并向兄弟单位进行请教,对燃烧器内流(将燃烧器内流全开)和三次风挡板多次进行调整,增加窑内火力强度,提高燃烧器的抗干扰能力,但运行效果不显著,尤其当出窑熟料KH≥0.905,熟料f-CaO基本上很难合格,即使大幅度减产,喂料量低于330t/h,出窑熟料f-CaO也不合格; 二、回转窑运行存在问题 ⑸、一、二线窑头飞沙大,燃烧器断面结焦严重,熟料结粒差,尤其是二线熟料粉料较多,熟料立升重偏低,班中需要多次清理燃烧器,当熟料硅酸铝达到2.65左右时,篦冷机一段频繁塌料,其中2013年8月份一线窑由于塌料严重,造成701拉链机尾部挡皮着火,造成窑止料一次,后期将熟料硅酸铝控制在2.5左右,熟料立升重基本上能够烧到1320左右; 二、回转窑运行存在问题 ⑹、1、2#窑窑口及过渡带耐火砖使用周期短,由于熟料氧化镁含量高,液相提前出现,窑口没有窑皮,另外熟料饱和比波动比较大,从0.83波动到0.920,窑内窑皮脱落频繁,过渡带耐火砖使用三个月左右筒体就出现高温,必须进行更换,影响了大窑运行周期; 二、回转窑运行存在问题 ⑺、一、二线脱硝投入使用后,分解炉内温度下降比较明显,分解炉内温度场分布不均匀,五级筒出现倒挂现象,另外窑尾结皮明显增多并且积料比较快,每个班都要清理2次窑尾。 三、后期调整思路 三、后期调整思路 根据近几年摸索的感性认识,结合礼泉公司目前现状,后期调整主要体现在以下方面: ⑴每次停窑时对预热器系统结皮进行彻底清理,降低预热器系统阻力,降低系统拉风,降低系统电耗,另外1#回转窑三次风挡板开度由30%→40%,2#回转窑三次风挡板开度在30-35%,提高窑前温度,提高二、三次风温; 三、后期调整思路 ⑵加强C5级筒溜管温度控制:C5溜子温度控制在855℃左右,入窑物料表观分解率在92-95%; ⑶提高窑用燃烧器的抗干扰能力:内流开度由50%→100%,风压由22→24KPa,提高火焰强度,采用短焰急烧; 三、后期调整思路 ⑷提高回转窑转速,采用薄料快烧,加强窑内通风,适当降低篦速,篦冷机采用厚料层控制
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