1月25日#2机组停运分析.docVIP

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1月25日#2机组停运分析

2011年1月25日#2机组结焦停运分析 一、机组停运前的状态: 锅炉侧:燃料量55t/h,氧量4.0%,一次风量15万Nm3/h,二次风量14万Nm3/h,前墙平均床温360℃,后墙平均床温820℃,风室风压14.0KPa,排渣困难。 汽机侧:负荷105MW、主汽压7.8Mpa、主汽温503℃、再热汽压1.34Mpa、再热汽温501℃、运行设备:B给水泵、A凝结水泵、#3循环水泵、B真空泵、A EH 油泵、A排烟风机、A轴加风机 二、#2炉停运前一周床温异常情况: 1月17日11:26—13:40床温12点从850℃降到465℃,前期没有出现给煤量大幅度波动,一次风量在140000Nm3/h左右 1月23日5:05—7:05床温5点从817℃降到608℃;5:51—7:58床温6点从817℃降到678℃;23:26—0:02床温7点从803℃降到609℃: 1月24日7:50—9:38床温8点从804℃降到695℃;8:10—10:05床温9点从803℃降到676℃;7:39—8:56床温10点从851℃降到760℃;10:05—10:44床温11点从884℃降到710℃ 三、停机过程: 08:20 #2冷渣器堵渣堵塞,联系检修处理。 09:00 #2冷渣器堵渣疏通,加强排渣。 09:10 屏过出口壁温18、24、30点超温温度在545-555℃波动,值长令提高给水压力降低壁温。 09:40 #1冷渣器堵渣严重,无法疏通,开大#2炉#2冷渣器维持风室风压14.1KPa运行。 11:40 #2炉#2冷渣器堵渣,#2炉#1冷渣器仍无法疏通,床压上升至14.5KPa。 11:40 接值长令#2炉开始降负荷。 11:41 停运#2炉石灰石系统。 11:42 #2机组负荷98MW,#2炉减煤降负荷 12:00 关闭#2炉给煤机上闸板门。 12:09 解列#2机高加系统。 12:10 #2机旁路暖管 12:26 #2机负荷55MW,#2机厂用电由#2高厂变切至#0启备变运行 12:30 #2机组负荷降至40MW,给煤机皮带跑空,停运给煤机。 12:35 停运#2炉B二次风机、B引风机。 12:36 负荷20MW,接值长令,#2机组打闸停机,#2发变组与系统解列。 12:43 停运#2炉A引风机,连跳A二次风机,A、B一次风机。 12:45 停运#2炉A、C高压流化风机。 12:50 停运#2炉输渣系统。 13:40 #2机组主汽压2.1Mpa、主汽温426℃、再热汽压0.16Mpa、再热汽温334℃、真空-92.5KPa、转速181r/min时逐渐收旁路至零。 13:52 #2机转速降至0r/min,投入盘车装置;真空到零、关闭辅汽至轴封手动及电动门。 14:00 #2炉进行上放水。 四、原因初步分析: 1、#2炉入炉煤颗粒度大,颗粒度>5㎝的占20—30%,大颗粒堆积影响正常流化是此次结焦停炉的主要原因; 2、空预器内一、二次风道有窜风现象,导致一次风窜入二次风,对一次风量波动较大,影响正常流化,致使大颗粒床料排不出来,是此次结焦停炉的重要原因,(在未查明漏风前2010年9月15日#2炉启动后仅运行4天,因结焦被迫停炉;2010年9月18日#2炉结焦停炉,对一、二次风管道进行检查发现一次风、二次风联通箱装错一排风管,造成一、二次风窜风,经堵漏后,#2炉9月24日启动,连续运行95天,2011年1月17日—1月23日,#2炉风室风压维持在13.5—14KPa之间,风量在135000—150000之间波动,一次风机电流基本无变化,说明仍存在一、二次窜风现象); 3、1月22日#2炉前墙床温6测点开始出现波动,运行人员针对#2炉前期出现床温异常现象重视程度不够,在投入煤泥后,前墙床温均出现下降趋势时,未及时停运#2炉煤泥系统,造成燃烧工况恶化,加剧了结焦。 4、#2炉左侧氧量表故障,无法监视,对运行人员燃烧调整带来困难,近期煤湿#2炉给煤机频繁断煤,特别是在负荷高A、B给煤机频繁断煤,给煤量大造成给煤口落煤播撒不均,煤与风未能充分参混缺氧燃烧在前墙#3、5给煤口形成低温焦。 五、防范措施: 1、保证入炉煤粒度≤9mm的颗粒所占比例??95%,全水份<8%,增加测颗粒度次数和时间,发现异常及时停止上煤联系燃料处理。 2、对#2炉空预器内一、二次风道检查,查找漏风并进行堵漏。 3、尽快修复#2炉左侧氧量表,保证重要参数的监视。 2011年01月27日

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