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SSJ800275可伸缩带式输送机的设备升级改造与应用
SSJ800275可伸缩带式输送机的设备升级改造与应用
SSJ800/2*75型皮带机,该机型已使用多年,随着掘进工艺的发展,该机型运量明显不足。由于该机使用的胶带带宽为800mm,每年都投入大量资金购置该胶带,而综采工作面皮带机使用的胶带带宽在1200mm经过几个工作面使用后带宽变窄、变薄,综采工作面无法使用,应用到SSJ800/2*75皮带机上又太宽,造成浪费。为此我们决定对SSJ800/2*75型皮带机进行升级改造,增加带宽,增加运量。现把具体改造、应用情况介绍如下:1本机特征及改造目标目标参数的确定带宽:B 1000mm运量:Q 400他驱动功率:2x75kW电压:(2以SSJ800/2*75可伸缩带式输送机为基础,加宽机头、机身、机尾200mm,能够使用PVG89级阻燃胶带,厚度15±2mm,带宽为1000mm的胶带,滚筒、托辊更改为能满足B 1000mm的滚筒、托棍。
机头传动装置中两个传动滚筒布置位置距相邻胶带有一定高度差,以保证在胶带缠绕中不发生碰胶带的情况。
加强机头传动装置架的卸载架与延伸架的联接强度。
(5在转向架与张紧车上增加防跑偏立辊,防止胶带跑偏。车轮改成槽沟型,卡轨器重新加固。
(6张紧绞车改为10T回柱绞车,与张紧装置架联接为一体。钢丝绳改为印18.5mmJ骨轮组改为单绳轮,加强张紧绞车装置架的强度。
(7留出煤矿安全要求中六大保护的安装位置。
机头清扫器改造要清煤彻底,机头储带仓配护网。
下胶带最大运输物品为40T溜槽。
卸料台改为长度3m.卸料台上安装一字型清扫器。
机尾部分做成加强型,承载段安装挡煤板,加强机尾座与承载段联接部位,机尾座做成整体焊接型式,承载段之间采用联板联接。
400,机尾滚筒改为轴承座型式。机尾拖移固定方式不用机尾改向滑轮,采用工字钢加孔形式。加强拉移机尾处的强度,刮煤板做成可抽拉式。
(13承载段缓冲托辊改为弹簧托辊,承载段横梁架加固。
承载段要求增加能拆卸的调高座高为200mm留有清煤空间。
2主要改造结构2.1托辊和支架托辊和支架的作用是支承胶带和胶带上所承载的物料。
使胶带保持在一定垂度下平稳地运行。托辊沿输送机全长分布,数量很多,它的工作情况好坏直接影响输送机运行。托辊的制造质量主要表现为旋转阻力和使用寿命。托辊由中心轴、轴承和套筒三部分组成。重载侧胶带在三托辊槽形托辊上运行。外面的两个托辊设置成20或30槽角。为此,我们确定使用89的三联上托辊和89V型下托辊。
托辊的间距。应保证胶带在托辊间的下垂度尽可能地小。
胶带在托辊间的下垂度,一般不超过托辊间距的1%.因此,上托辊设计成1.5m*组,下托辊间距取3m*组。
支架利用原有支架,但为了掘进期间向迎头运料,我们加大了下托辊和上托辊之间的距离200mm.确保运输物品的空间。2.2传动装置传动装置是将电动机的转矩传给胶带,使胶带连续运动的装置。它由电动机、传动滚筒、联轴器、减速器等组成。随着输送机运输能力的提高。运输距离的加长,电动机的功率在不断增加,多电动机传动也在逐渐增多。采用2个电动机传动,可以减少传动装置的高度和宽度。采用双滚筒传动。传动滚筒用钢板焊接而成。其表面包胶,以防止胶带在滚筒上打滑。
掘进迎头的出煤(矸)量较小,但瞬间较大,由于我们加宽了带宽,增加了运量。为延长托辊、滚筒等转动部位的寿命,对减速箱进行重新设计,确保输送机由原来的带速2.0m/s降为2.3拉紧装置拉紧装置的作用是:保证胶带具有足够的张力使滚筒和胶带产生必要的摩擦力,限制胶带在各支架间的垂度,使输送机正常工作。结合多年使用经验,原胶带输送机使用的是18.5kW的回柱绞车,由于其拉力较大,经常拉坏机架。现改为10T回柱绞车,与张紧装置架联接为一体。钢丝绳改为18.5*滑轮组改为单绳轮,加强了张紧绞车装置架的强度,同时增加弹簧过筒,进行缓冲,确保张紧效果的同时又不能拉坏机架。
2.4清扫装置胶带输送机运转时,清扫胶带、滚筒和托辊上的脏物非常重要,因为脏物会引起胶带跑偏和运转部件严重磨损。为此在卸载滚筒的后面,设置重锤式清扫器清扫胶带的脏污面,另一种方法是在机尾滚筒的前方装设一字型清扫器进行清扫。确保附煤(矸矸不与滚筒、托辊接触。
3应用产生的效果设备改造完毕后,应用在济宁二号煤矿6308掘进工作面,经实际使用证明效果良好,很好地满足了该工作面运量要求,该面掘进期间全部使用综采工作面淘汰的旧胶带,托辊和滚筒的损坏率与原胶带输送机相比降低了50%,同时由于带速降低了一半在底皮带运料时大大增加安全性,符合预期。验证了设备设计方案的合理性,为我矿全面普及该型号设备提供了重要依据。
4经济效益分析(下转第73页(2主变状态在线分析系统数据查询统计。实现对主变状
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