津安钢铁2号高炉开炉达产生产实践.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
津安钢铁2号高炉开炉达产生产实践

津安钢铁2号高炉开炉达产生产实践 韩超 刘洪刚 王旭东 迁安联钢津安钢铁有限公司炼铁厂,河北 迁安 064402 摘 要 津安钢铁二号高炉通过抓好设备质量和操作、科学的配料计算、选择合理的操作参数,高炉开炉36小时全开风口,并且富氧喷煤,实现了快速达产的目的。 关键词 开炉、达产、操作参数 1 概况: 津安钢铁2#高炉设有1个铁口、1个渣口,14个风口,采用串罐式无料钟炉顶,3座球式热风炉,干法布袋除尘,微孔炭砖——陶瓷杯综合炉缸、水冷炭砖炉底,TRT发电等技术新设备。2#高炉受原、燃料条件限制,炉况不稳定,出现过炉缸冻结、结瘤等。炉型不规则,炉料偏析,气流不稳,经济指标不理想,而且炉衬侵蚀严重,冷却设备损坏较多。2008年8月份至11月份扒炉进行检修,清理炉墙粘结物,并将损坏的28块铸铁冷水板更换成铜冷板,在未经喷涂的情况下于08年11月11日进行开炉,36小时实现高炉快速达产。 2 开炉准备 2.1 选择合理的开炉原料 开炉料成分如下: 表1 入炉原料化学成分,% 名称 TFe FeO CaO SiO2 MgO Al2O3 S 烧结矿 52.56 9.63 11.47 6.42 4.05 1.09 0.016 球团矿 63.44 0.5 1.25 5.85 1.75 1.10 0.016 石灰石 51.02 1.86 2.4 表2 焦炭工业分析,% 焦炭 C A V S H2O 内 H2O 外 85.63 12.56 1.56 0.63 0.25 8.68 2.2做好开炉配料计算。 这关系到开炉能否顺利进行、渣铁能否顺利流出。炉温控制方面主要选择好正常料焦比和全炉干焦比。2#炉选择的正常料焦比是1.98 t/t,全炉干焦比是3.0 t/t,从开炉结果来看是合适的。碱度控制方面,2#炉选择是下部空焦碱度 R2 :1.0,上部空焦碱度 R2 :0.9,正常料的碱度 R2 :1.05。另外高炉各段料的合理组成也重要。 2.3 要抓好设备质量和运行。 开炉能否顺利,关键看设备;设备运行良好,能保证开炉生产顺利进行,减少对炉况的不良影响;设备质量和运行的好坏决定了达产的快慢。 首先开炉前对高炉各个系统协调运行调试,确保设备正常运行。重点检查高炉冷却系统及炉前设备,并对上料系统进行了联动试车工作。 其次对操作工人和检修人员进行必要的培训。 2.4热风炉烘炉 高炉热风炉采用球式热风炉,蓄热室用自然堆积的耐火球。这种结构的热风炉具有结构稳定、使用风温高、投资低的优点。实际烘炉从11月4日烘第一座热风炉开始,到11月11日三座热风炉烘炉全部结束,烘炉时间长达7天,烘烤温度控制在1100℃。 3 开炉操作 3.1炉料填充方式 开炉采用枕木填充炉缸,静态装料,热风点火。高炉死铁层、炉缸用枕木填充,炉腹为净焦,炉腰、炉身下部为空焦,炉身中部、上部为空焦加正常料。本次高炉开炉采用枕枕木静态开炉,而未采用全焦带风装料,是因为送风后枕木燃烧快,易于炉料下降,有利于开炉炉况顺行。 3.2配料计算原则 全炉焦比t/t,正常料焦比t/t,[Si]=2~3。渣中MgO在10~12%,Al2O3 16%。 1 风口面积:点火时送风风口面积确定为0.062m2。确定风口安排:8个直风口?110mm和6个斜风口?115mm,全开风口面积0.1382m2。 2)起步风压风量:风压50kPa;风量为正常风量的60%,点火风量确定为1100m3/min。 3)点火风温大于600℃。 3.4实际操作 依照公司安排,确定点火时间为11月11日9:00送分点火。此次开炉使用热风点火,送风后炉况不顺,风压憋至170 kPa,料线一直不动,10:30放风坐料。在恢复过程中,视压量关系平稳逐步加风,采取少加、勤加的方法,每间隔10分钟加5 kPa,加至120 kPa后停止加风。13:45引煤气,逐步加风至150kPa,压差控制在120~130 kPa, 15:30铁口见渣堵口。18:20铁口烧开,渣铁流动性较好,物理热充足,料尺顺畅。随着焦炭负荷加重,炉温下降,逐渐捅开风口,扩大进风面积,11月12日7:50风口全开。上部扩大矿批由8吨扩大到12.3吨,增加顶压至130 kPa,风量逐渐加大。布料方式采用单环布料,初期因料线深,矿、焦角分别是24°和23°后面随着料线变化增大了布料角度,12日第102批料就开始使用多环布料,使后面的炉况稳定,达产迅速。 2#高炉开炉情况见下面表和图 表3 开炉后11月11、12日送风情况 时间 料批 风量m3/min 风温℃ 风压kPa 顶压kPa 备注 9:00 送风点火 10:00 1128 550 150 10:30坐料 11:00 1022 650 77 12:00

文档评论(0)

tiangou + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档