汽轮机典型摘要.ppt

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* 汽轮机发生振动的原因 1。机组在运行中中心不正 1)汽轮机启动时,暖机时间不够,升速或加负荷太快。引起汽缸受热膨胀不均,或 滑销系统卡涩,汽缸不能自由膨胀,均会使汽缸相对转子发生歪斜,机组产生不 正常位移,造成振动。 2)运行中若真空下降,使排气温度升高,后轴承上抬,中心破坏,引起振动。 3)靠背轮安装不正确,中心未找准,运行时产生振动,且其值随负荷增加而增加。 4)运行温度超标,胀差和汽缸变形增加,如高压轴封上抬等。会引起机组中心移 动超限,造成振动。 2。转子质量不平衡 1)运行中叶片折断,脱落或不均匀磨损,腐蚀,结垢造成转子质量不平衡。 2)转子弹性弯曲而引起振动。此振动显著表现为轴向振动,当通过临界转速时。轴 向振幅增加尤为显著。 3)轴承油膜不稳或破坏引起振动。 4)机内发生磨擦而引起振动。如 静叶和动叶相擦。 通流部分轴向间隙不够或安装不当。 隔板弯曲,叶片变形。 推力轴承工作不正常或安装不当。 轴颈或轴承乌金侧向间隙太小等。 5)水击引起振动。 水击造成转子轴向推力增大,产生很大的不平衡扭力,引起转子剧烈振动。甚至 烧毁推力瓦。 汽轮机振动事故实例1 安装过程中轴系不平衡引起振动 某电厂2号机于1992年7月2日首次冲转,其间5,6,8,10,11号轴承轴振均超过跳闸值(254μm) 轴承号 转速(r/min) 振幅(μm) 轴承号 转速(r/min) 振幅(μm) 5 2560 290 8 2760 280 6 2650 280 10 1840 450 7 2679 140 11 1920 280 达到额定转速后,8号轴振240μm,11号轴振280μm,接近或超过跳闸值。 为了消除振动,安装公司停机进行了40余天找正,重新启动,振动仍然很大。为此在汽轮机低压转子,发电机转子上先后配重8次,进行动平衡试验,历时半个月,终于消除了振动。 冲转升速时,各轴振都小于跳闸值。 额定转速下,除10号瓦振稍偏大(90μm)外,其余各轴振均达良好标准(<76 μm) 汽轮机振动事故实例2 热膨胀不均引起振动 1988年11月,某电厂1号机调试过程中,冲转到2040r/min中速暖机时,发电机10号 瓦振动逐渐增大,最终达到跳闸值而保护动作。就地检查发现其振动确实大。 检查原因时发现发电机两侧壳体温度明显不同,原来是发电机氢冷器一侧因阀门指示状态错误,而导致冷却水未送。 恢复该侧冷却水后,机组复闸冲转, 10号瓦振动仍然太大而跳闸。 经几小时盘车,待发电机两侧壳体温度相同后,在启动冲转, 10号瓦振动正常。 此次振动事故是因发电机热膨胀不均造成的。 汽轮机振动事故实例3 转子热弯曲引起的振动 1991年6月,某电厂1号机检修后启动,发现机组盘车运行中脱开,查曲线纪录,估计脱开时间约4小时。 立刻重新投入盘车,2小时后偏心指示105μm, 3小时后偏心指示60μm。 此时进行汽轮机冲转,当转速到200r/min时,各轴颈振动达200μm;500r/min时,各轴颈振动达250μm;650r/min时,各轴颈振动达300μm以上;振动保护动作跳闸。 惰转过程中,振动值居高不下。转速为零,投入盘车,破坏真空停轴封汽。进行观察,2号,3号轴承处有明显金属磨擦声。 盘车至次日上

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