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井下故障分析-案例分析
某电泵井泵的排量150方,杨程1500米,机功率91.5HP,额定电流45A,额定电压1290V。欠载电流设置26A,过载电流54A 这口从2011年1月份开始出现欠载,生产几天左右就会出现欠载一次,为搞清楚欠载原因进行了产能测试。(见测试数据表) 2011年1月22日12:30 压力计顺利下至3056m,上提至3053m,17:16 套压恢复至1050psi,打开套管阀卸套压,19:31 以26/64油嘴,开手动翼阀,19:48 启泵进行产能测试,电泵频率为50Hz ,中控开始记录相关产能数据,并每四小时从测试管汇取样分析含水。 分析计算: 1、 计算这口井的地层压力系数? 3445÷(145×30.53)=0.78 工程法 P地/P泡=I(地层压力) 标准法 2、 计算产液指数? J=Q/△P 其中:J-产液指数,Q-产液量,△P-生产压差。 J=Q/△P=150÷[(3445-1921)÷145]=14.27 3、 在产能测试结束时泵的沉没度大约多少?(在井底条件下密度按0.790算)? 动液面高度:3053-(1921÷145-2.6)÷0.79×100=1705米 泵沉没度:1780-1705=75米; 例题六 某油田A3井是一口生产井, 9-5/8〞套管完井的单层生产的油井,电潜泵生产井,基础数据如下: ① 套管:9-5/8”,47lb /ft ② 油管:3 1/2”FOX,9.3lb /ft ③ 油层及泵挂垂深:4593ft(1399.9m) ④ 要求下泵后的日产液量(校正后的)999.45 BPD(159方/天) ⑤ 井底流压:695Psi(48.65大气压) ⑥ 地层液体密度略为1 ⑦ 井口压力忽略不计 ⑧ g=10N/kg 计算动液面高度: 油管液柱压力=动液面液柱压力+井底流压 即:H动=H油-H井底 H动=1399.9-(48.65×10)=913.4m(约等于900米) 例题七 某气井在系统试井过程中,采用逐级缩小油嘴的方法进行测试,在完成最后一个工作制度的梯度测试后,上提工具串发现张力剧烈波动,最大至600lbs,当拉力增至700lbs时,钢丝被井下安全阀切断(井下安全阀控制管线考克从接井时一直处于关闭状态),测压工具串及800余米钢丝落井。 钢丝落井原因分析: 在试井过程中,在大油嘴状态下油井产量高、井口温度高,随着油嘴的缩小,产量及井口温度随之降低。由于井下安全阀控制管线上考克处于关闭状态,井内控制管线及井下安全阀中的液压油体积收缩,使安全阀关闭,在没有确认井下安全阀打开的情况下盲目增大拉力,导致钢丝被阀板切断,造成工具落井事故。 如何避免: 1、交接井后对液控管线上的阀门要进行开关确认; 2、上提工具串遇阻时不要盲目增大拉力,先检查井下安全阀是否打开; 3、在作业期间缩短巡检时间间隔,发现控制井下安全阀液控压力降低,及时补压。 例题八 某电泵井进行检泵作业,该井基础数据为:斜深:2301m;垂深:1197.32m;造斜段:360m~858m;最大井斜: 74°;套管:7”;生产油管:2-7/8”EUE N80;过电缆封隔器斜深800m。洗压井合格后,拆采油树,装防喷器组,万能试压1500PSI x 10min,回接油管挂,解封过电缆封隔器,在36T-45T之间活动2Hrs,不能解封过电缆封隔器,继续上提管柱至54T,指重表稳住,管柱上移,有解封迹象,反复多次,上提悬重升至60.8T,此时,油管挂在万能防喷器位置( 现场分析封隔器已经解封),为防止井喷后无法控制,上提至67.5T,提出油管挂,发现控制管线仍在油管挂上,但电缆已经脱落,井口可看见电缆护罩,绑带及电缆在下一根油管上。为防止电缆落井,造成复杂化,继续起油管,取出井内电缆,此时上提悬重为72T。停止起管柱,反挤压井液憋压,证明环空与地层不连通。停止作业,向陆地汇报现场情况,等待下步作业指令。 正确的做法: 1)缓慢逐级上提管柱,每增加5T,观察3min; 2)解封后,静待15mins等胶筒恢复; 3)缓慢将油管挂提至转盘面进行观察15mins,进一步检查油井是否压好; 4)若出现井涌、溢流、气泡现象等可打开井下安全阀进行正循环压井。 分析造成目前状况的原因: 1)违反过电缆封隔器解封操作规程(按正常操作规程进行电缆封隔器解封,应该在每次提高吨位时静止观察3-5min,等待胶筒恢复。上提解封时最高提升拉力不能超过2-7/8”EUE N80油管的安全拉力65.75 T。) 2)封隔器未解封或解封后胶筒未恢复 3)油管上提时超过安全拉力被拉长变形 4)电缆老化或质量问题 例题九 某井在修井作业时,压井作业结束后,在起旧的生产管柱时,出现了井涌。修井前钢丝测压得本井油组压力系数为1.01(6个月之前),使用油
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