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- 2016-08-15 发布于重庆
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Ah锂电极柱导电性能试验研究报告
文件编号 生效日期 试验项目及任务来源
40Ah锂电极柱导电性能试验,本试验来源于技术部。
试验目的和要求
2.1试验目的
检测40Ah锂电池上盖连接板与极组单孔铆接各处的压降、双孔铆接各处的压降,通过各处压降对比,验证双孔铆接极组与极柱之间压降是否有改善,铆接压力和时间对电池压降的影响。为我司40Ah锂电极组铆接方式的选择提供技术支持。
2.2试验要求
试验必须在相同工况,相同温度条件下进行。
试验依据
在相同倍率电流、相同温度条件下,电压和电阻成正比,电阻越大,电压也就越大,通过对40Ah锂电池上盖连接板与极组单孔铆接的压降、双孔铆接的压降检测、不同的压力和铆接时间的压降检测,对数据进行对比,即反映出这两种铆接方式接触电阻的大小。
试验条件
试验装置
Arbin电池测试仪
试验仪器及工具
万用表、力矩扳手等
试验起止时间
2012年2月28日-2012年3月8日
试验步骤
6.1 取一只40Ah上盖组件和一只30Ah上盖组件,一边与极耳束单孔铆接,一边与极耳束双孔铆接,如下图所示。然后将两上盖组件的正极与Arbin测试仪连接,先测量正极各测点的压降。然后将两上盖组件的负极与Arbin测试仪连接,再测量负极各测点的压降。连接螺母的拧紧力矩均为20Nm。如下图所示:
6.2 按以上方式连接好后,通过Arbin电池测试仪通以160A、80A的电流,同时用万用表检测单孔铆接和双孔铆接各测点的的压降并记录。
试验数据
正极铆钉铆接时间为4S时,正极压降如下表:
正极
I
测点 连接板-铝箔 连接板-极柱平台 连接板-极柱平台 铝箔-跨极片 单 双 单 双 单 双 单 双 80A 2.95 1.2 7.17 6.93 2.11 1.06 11.5 9.31 160A 5.14 2.77 14.49 13.53 1.49 2.06 23 18.79 负极铆钉铆接时间为4S时,负极压降如下表:
负极
I
测点 连接板-铜箔 连接板-极柱平台 极柱平台-跨极片 铜箔-跨极片 单 双 单 双 单 双 单 双 80A 2.55 5.6 1.3 0.89 1.3 0.97 5.3 7.71 160A 4.8 11.6 2.61 1.89 2.95 1.99 11.8 15.4 将铆接时间调整为5S,重新铆接,负极压降如下表:
负极
I
测点 连接板-铜箔 连接板-极柱平台 极柱平台-跨极片 铜箔-跨极片 单 双 单 双 单 双 单 双 80A 1.85 1.38 1.17 0.95 0.61 1.32 4.16 3.16 160A 3.89 2.74 2.41 1.95 1.28 1.9 8.36 7.47 8、试验结论及分析
从以上试验数据可以看出,在相同电流条件下,双孔铆接比单孔铆接压降有明显的降低:160A通电,负极压降由3.89mv降为2.74mv,正极压降由5.14mv降为2.77mv;同时,从实际操作过程看,铆接机的参数设计对铆接强度影响较大,本次试验将负极铆接时间由4s改为5s,负极压降有明显的降低;因此需对铆接机行程和铆接时间进行确认。建议将上盖连接板与极组铆接方式由单孔铆接改为双孔铆接,同时调整正负极的铆接行程和铆接时间,以达到最佳的铆接效果。
9、试验部门及人员
技术部 张信卿、 孔令兵
江苏有限公司文件编号 生效日期 年月日 页 码 共 4 页 第 4 页
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