块煤破碎系统的设计与应用.docVIP

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块煤破碎系统的设计与应用.doc

块煤破碎系统的设计与应用   [摘要]为满足不同客户对煤炭产品的不同需求,云驾岭矿洗煤厂根据现场实际情况,自主设计安装了块精煤破碎系统,将较大粒度的精块煤破碎成能适应客户需求的较小粒度的精煤,块煤破碎系统可以灵活调节,为及时调整产品结构、满足不同煤炭客户的需求、促进销售工作提供了有效支撑。   [关键词]洗选加工;块煤破碎;破碎机   1 引 言   冀中能源邯郸云驾岭矿洗煤厂是2004年11月建成投产的一座矿井型无烟煤洗煤厂,入选能力为1.85Mt/a。现有原煤筛分、跳汰分选、粗煤泥回收、尾煤压滤联合生产工艺。   近年来基础能源原材料需求乏力,煤炭主要下游产品产量多数保持下降态势,煤炭整体需求形势持续疲软。云驾岭矿洗后精块煤50~100mm品种滞销严重,较小粒度块煤需求较大,为及时适应市场需求,贯彻落实精煤战略,圆满完成销售目标,云驾岭矿积极推进矿产资源深加工技术的研发,结合现有工艺,开发出了块煤破碎系统,将50~100mm精块煤,破碎成较小粒度块煤,解决了块煤滞销的难题,大大提高了效益。   2 改造措施   2.1 制定改造方案   云驾岭煤矿洗煤厂由跳汰分选的最大块煤(内部称中块)粒度为50~100mm,日产在300吨左右,现在煤炭市场低迷,该粒度块煤没有市场,较难销售,产品严重积压。课题实施前该煤种积存在15000吨以上,为适应煤炭市场的要求,及时调整各种粒级的产品以促进精煤销售,经洗煤厂研究,研讨出以下方案:   方案一:在洗煤厂主洗车间306精煤脱水分级筛前增加破碎机,使精块煤全部进入破碎机,破碎后再进入现有产品筛分楼筛分,该方案只需安装一台破碎机。预计费用:设备50万元、非标件5万元,共计55万元左右。   优点:该方案不用增加筛分设备,安装设备少、投资少。缺点:①精块煤全部进入破碎机,使部分小块再次破碎,块煤损失较大。②所需破碎机处理量大。③方案实施时洗煤系统需停产2天,影响精煤产量5000吨左右。④块煤破碎产生的精末煤(粒度8mm)进入粒煤仓,导致限下率超标。   方案二:在产品筛分楼502精块煤分级筛前增加破碎、筛分系统,精块煤经筛分后,筛上中块煤进入破碎机破碎,破碎后再进行分级筛分产生小块、小粒、精末三个产品,该方案需安装一台破碎机、两台振动筛。预计费用:设备58万元,非标件2万元,共计60万元左右。   优点:①只破碎中块煤,块煤损失小。②通过设计安装翻板装置,系统灵活可调,块煤不用破碎时可直接停用破碎机,并且可以根据市场需求情况在0和100%之间灵活调节中块精煤破碎比例。③块煤经筛分后,需破碎的煤量小,需要的破碎机处理量小。④经破碎产生的精末煤经筛分后,彻底解决了末煤限下率问题。缺点:需增加两台振动筛。   经过我们多次研究商榷决定使用第二种方案,该方案影响损失较小,产品线灵活,符合市场需求。改造前后流程对比:   2.2 改造旧破碎机   块煤破碎项目设计之初,原计划是购置新破碎机,洗煤厂原有一台拆卸下来的PS0506型对辊破碎机,考虑到破碎块煤处理量小,革新设计思路提出维修改造旧破碎机代替原购置计划。   该破碎机电动机将动力通过限矩型液力偶合器传到减速器,经减速后分别驱动两齿辊向外侧旋转。当物料从入口落入机体破碎腔时,带有螺旋齿牙的齿辊首先将物料筛分,符合要求的物料进入排料溜槽;大块物料被齿辊抛到机体侧板上,在齿辊齿牙和侧板梳齿的剪切力和拉里作用下被破碎,从排料口排出。   改造后的破碎机同时具有筛分、破碎双重功能,可大大简化工艺流程,节省设备和基建投资,并且采用安全销和限矩型液力偶合器双过载保护,高效节能、安全可靠。   该破碎机在出料粒度50mm情况下,最大处理能力160t/h,需两台37KW电机。在入料粒度≤100mm情况下,通过手压泵调节齿辊间距可实现出料粒度20mm~90mm范围内。并且该破碎机破碎过程稳定,不会出现物料过度粉碎现象。   维修改造后的旧破碎机满足中块破碎的要求,可灵活应用调整分配产品,避免了资源浪费,仅设备资金就节约近30万。   2.3 自主设计、自主安装   在布置安装过程中,洗煤厂本着不扩建、节约资金的原则,通过计算在现有的厂房内,自主设计过度溜槽5个、破碎机支撑底座1个、安装两台振动筛、一台破碎机。   YK1040振动筛:每个支点竖直动载荷约为1050N,竖直最大动载荷5250N。每个支点水平动载荷约500N,水平最大动载荷2500N。每个静支点载荷7500N。该振动筛安装在破碎机正下方,由破碎机破碎后通过自主设计溜槽直接入料。   YK1026振动筛:每个支点竖直动载荷约900N,竖直最大动载荷4500N。每个支点水平动载荷约450N,水平最大动载荷2250N。每个支点静载荷5000N。该设备安装在

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