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- 2016-08-20 发布于北京
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低失效片EL与电性能分析及预防方法.ppt
单击此处编辑母版标题样式 * 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 * * * 低失效片EL与电性能分析及预防方法 工 艺 技 术 部 李 可 2015.10.31 失效片 低效片 异常片 目录 失效片 1.隐裂 2.PECVD放反 3.刻蚀放反 4.未刻通 5.铝浆污染 6.擦拭片 7.未刻蚀 8.未扩散 9.细栅线烧穿 10.未完待续 失效片 1.隐裂 EL图片特征:该类图片反映出正常电池片某处有一条黑线,为隐裂片。 电性能情况:Rsh fail 失效 相比正常片:电压、电流、填充、效率略低。 形成原因:由于隐裂的存在,使裂纹处的漏电较大,旁路电阻变小,引起失效。 失效片 2.PECVD放反 EL图片特征:该类失效片加正向电流时,漆黑一片,表示全片均无电流通过。 电性能情况: Irev2失效 相比正常片:电压基本为0、电流填充极低、串联较大、效率极低。 形成原因:该类失效片是由于人工操作不当造成的,是由于刻蚀下料或PECVD上料人员操作不当,导致扩散面放反所致。 预防措施:宣导生产注意。 失效片 3.刻蚀放反 EL图片特征:电池片四周发亮,其余部分全黑。 电性能情况: Irev2失效 相比正常片:电压较低、电流极低、串阻很大、并联、填充效率很低。 形成原因:该类失效片也是由于人工操作不当造成的,是由于扩散下料或刻蚀上料人员操作不当,导致扩散面放反所致。 预防措施:宣导生产注意。 失效片 4.边缘漏电、未刻通 EL图片特征:无明显特征 电性能情况: Rsh fail 失效 相比正常片:电压、电流、填充、效率均较低。 形成原因:1.刻蚀工序刻蚀槽边缘刻蚀效果不好导致边缘漏电,并联低。 2.刻蚀槽前卡叠片。 3.其他情况。 预防措施:1.刻蚀开线时需测试减薄量,减薄量正常方可投片。 2.刻蚀异常片及时返工,返工片不可下传。 失效片 5.铝浆污染 EL图片特征:无明显特征 电性能情况: Rsh fail 失效 相比正常片:电压、电流、填充、效率均较低。 形成原因:电池片受丝网2道铝浆正面或侧面污染。 预防措施:1.宣导丝网生产注意工艺卫生,台面纸及时更换。 2.手套沾到浆料及时更换,严禁接触硅片。 3.丝网2/3道严禁手动接片,避免产生污染。 失效片 6.擦拭片 EL图片特征:无明显特征 电性能情况: Rsh fail 失效 相比正常片:电压、电流、串联、填充、效率均低。 形成原因:丝网3道产生的异常片,手动接片用酒精未擦拭干净就下传导致。 预防措施:宣导生产注意,擦拭干净后方可下传。 失效片 7.未刻蚀 EL图片特征:无明显特征 电性能情况: Rsh fail 失效 相比正常片:电压电流略低、串阻略低、填充较低、效率较低。 形成原因: 1、刻蚀槽泵浦开关被关闭。 2、刻蚀槽药液过少,药液不能达到规定液位,导致硅片未能沾到药液 3、刻蚀槽液位感应器损坏,导致泵浦停止运行。 预防措施: 1、开机必须检查各槽泵浦正常运行、液位达到规定标准后才能生产。 2、生产中途严禁关闭泵浦开关。 失效片 8.未扩散 EL图片特征:未扩散即没有PN结、EL测试未全黑。 电性能情况: Irev2失效 相比正常片:电压电流极低、串阻很大、并联填充效率都很小。与PE放反类似。 形成原因:未进行扩散工序。 预防措施:宣导生产注意。 失效片 9.细栅线烧穿 EL图片特征:该类失效片外观上看极像虚印片,但在断线处有融化的银浆的痕迹 电性能情况: Rsh fail 失效 相比正常片:电压、电流正常、填充、效率较低。 形成原因:如果单批次仅有少数几片为该类失效,可判断为隐裂所致,仔细观察漏电处有细小裂纹。解决方法参考隐裂片处理。 预防措施:如果连续出现,且位置近似,怀疑是由于污染所致,此时应进行履带的检查,檫拭。全线检查工艺卫生。 低效片 暂时未整理,后续会继续分析 异常片 异常片为效率低,但不至于为低失效的电池片。需要实验验证,耗时较长。暂时未整理,后续会继续做相关破坏性实验分析。 谢 谢! 单击此处编辑母版标题样式 * 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 * * *
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