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62号机组4月8日启动过程及油耗分析(厂部)
#62机组启动分析
(2015年4月8日)
一、启动过程
本次#62机组启动是在3月13日23:47机组按调度要求停运备用后的再次启动,备用时间达26天。机、炉均属冷态启动。启动操作过程如下:
启动前准备工作
1、16:10 安排人员做#62机组启动前检查。
2、16:40 启凝补水泵向凝结器上水。
3、17:30 发电机补氢,氢压0.298MPa↗0.38MPa。
4、17:40 启动锅炉点火,19:00 切为大油枪运行,继续升温升压。22:03 启动锅炉压力0.3MPa,温度275℃,开启动锅炉主汽门,向辅联供汽,辅联开始暖体。
5、18:00-20:53 以下设备停电测绝缘合格送电:#3、#4循环水泵、A、B凝结水泵、汽泵、空预器、开式、闭式冷却水泵、炉水再循环泵。
6、21:25 启凝输泵B向锅炉上水,开炉顶各空气门,疏水门。
7、21:30 按热工试验卡要求,以下设备送电至试验位置:A、B引、送、一次风机、电动给水泵、A-F磨煤机。
8、21:40 化学通知凝结水硬度为“0”,化试班通知 凝结水铁离子119.7,除氧器铁离子143.2。
9、21:47 配合热工做#62炉MFT系统试验,22:40 试验完毕,结论合格。
10、22:50 启炉水循环泵运行,通知化试班炉水铁离子取样。
11、22:52 辅联压力升至0.40MPa时,辅联安全门动作,降低辅联压力,汇报生技万茂、厂部余华江主任,通知机务谭祥林派人处理。
12、23:05 轴封系统暖管,发电机测静子绝缘1MΩ,转子绝缘200MΩ
13、23:20 A、B引、送、电泵送电至工作位置。
14、23:45 启B引、送风机,电动给水泵。
锅炉点火、升温升压
1、00:35 锅炉点火成功,锅炉升温升压逐支增投油枪,调整燃烧。油枪7-8只,大致耗油4吨/小时。
2、00:45 轴封供汽暖体。01:30 投入轴封供汽,抽真空。
3、03:16 开启高、低旁路
4、03:45 启动锅炉炉墙(招待所侧)有明显汽流声、炉膛压力增加100pa,补水时间缩短。主汽压力降低。怀疑水冷壁漏。
5、03:50 加强#62炉锅炉燃烧,油枪由8只增加至14只,耗油达7-8吨/吨。
6、05:00 启动E磨。油粉混烧,保持14只油枪,耗油达7-8吨/小时。
7、05:10 开启再热冷段至辅联。投入汽机高压缸倒暖。05:30 停运启动锅炉。
8、07:30 停止汽轮机高压缸倒暖,开始阀壳预暖。
9、07:40 退出4支油枪。耗油达5-6吨/小时。
(三)汽轮机挂闸冲转、暖机
1、8:30阀壳预暖结束。继续进行高压缸倒暖,9:41高压内缸温度147℃,汽轮机冲转,10:29转速升至1500r/min进行中速暖机。14:24开始继续升速,14:40转速升至3000r/min暖机。14:54 #2主变恢复热备用。
2、13:28 A、B小机升速至3000r/min暖机
3、14:50发现汽机高压遮断试验PS4到位信号发出,通知热工徐建处理
机组并网带负荷
1、16:10 热工检查汽机高压遮断试验PS4结束,交代不影响运行。16:24 机组并网,汇报省调何川,何川令机组负荷调频。投入发电机及汽机相关保护。
2、16:50 机组切缸完成。在机组切缸过程中,发现#3、#4高调门不正常开完,负荷升至120MW,立即手动将#3、#4高调门关至正常开度位置,通知热工曾俊派人检查原因。
3、19:04 转态成功,负荷↗240MW;A汽泵并列运行,将给水旁路切为主给水运行,停运电动给水泵运行。操作B汽泵时发现出口电动门盘上、就地均开不起,通知机务处理,于19:45处理好,将B汽泵投入运行
4、19:20 厂用电切换成功,投入重合闸保护。
5、19:40 全停油枪,通知脱硫投入其余电场,投入脱硝系统运行,排放合格。
二、本次启动过程耗时分析
序号 机组启动进度 实际完成耗时(h) 锅炉点火至
热态冲洗 4.25 锅炉投油适当,炉膛火焰充满度较好,水冷壁受热均匀,锅炉点火后升温、升压正常进行。 2 热态冲洗合格、启动第一套制粉系统 0.75 锅炉热态冲洗前水冷壁在换水,热态冲洗时分离器入口温度严格控制在190℃左右,冲洗效果好,缩短热态冲洗时间。 3 高压缸倒暖及阀壳预暖 4 启动锅炉出力低,辅联压力不足,再热冷段至辅联供汽后,才开始进行高压缸倒暖,汽机冲转时间推迟。且高压缸暖缸时间不足,高压缸暖缸不充分。 4 达冲转参数,
汽轮机冲转 0.2 正常进行。 5 开始冲转至1500r/min 0.8 调速器设定值计算耗时 6 中速暖机 4 正常 7 中速暖机结束至3000r/min定速 0.3 正常 8 3000r/min至
发电机并网 1.7 热工处理高压遮断试验PS4到位信号不正常
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