大型燃煤锅炉提高再热汽温方法的探讨.docVIP

大型燃煤锅炉提高再热汽温方法的探讨.doc

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大型燃煤锅炉提高再热汽温方法的探讨.doc

大型燃煤锅炉提高再热汽温方法的探讨 大唐贵州发耳发电有限公司 余智 周开贵 许大伟 摘要:本文通过对某发电厂600MW燃煤锅炉运行进行分析,提出了一种提高锅炉再热汽温的技术改造方案,并通过对方案的实施,提高了锅炉再热汽温,减少了过热器减温水量,提高了锅炉效率,降低了过热器超温的风险,从而提高了锅炉运行的经济性和安全性。 关键词:减温水 再热汽温 受热面 改造 1、锅炉概况 某发电厂1号锅炉为上海锅炉厂制造,型号SG-2028/17.5-M916,锅炉为亚临界压力一次中间再热控制循环汽包炉。锅炉采用摆动式燃烧器调温,四角布置、切向燃烧,正压直吹式制粉系统、单炉膛、∏型半露天布置、固态排渣、全钢架结构、平衡通风。炉膛由Φ51膜式水冷壁组成,炉底冷灰斗角度55°,炉底密封采用水封结构,炉膛上部布置了分隔屏、后屏及屏式再热器,前墙及两侧墙前部均设有墙式辐射再热器,水平烟道深度由水冷壁延伸部分和后烟井延伸部分组成,内部布置有末级再热器和末级过热器。后烟井深度13908mm,后烟井内设有低温过热器和省煤器。尾部烟道设计了烟气转向室和两台回转空预器。 锅炉主要设计参数,参见表1。锅炉过、再热器简图,参见图1 表1 锅炉主要设计参数 名 称 单位 最大连续蒸发量 (BMCR) 额定工况蒸发量 (ECR) 过热蒸汽流量 t/h 2028 1790 过热蒸汽出口压力 Mpa 17.47 17.28 过热蒸汽出口温度 ℃ 541 541 再热蒸汽流量 t/h 1719.0 1528.2 再热蒸汽进口压力 Mpa 3.97 3.53 再热蒸汽出口压力 Mpa 3.77 3.35 再热蒸汽进口温度 ℃ 328 316 再热蒸汽出口温度 ℃ 541 541 省煤器进口给水温度 ℃ 281 273 省煤器进口给水压力 Mpa 19.23 18.72 锅筒压力 Mpa 18.84 18.37 图1 改造前过、再热器简图 2、锅炉改造前运行情况 该电厂原设计煤种为水城贫瘦煤,其煤质资料见表2。 表2:设计及校核煤质资料 但在实际运行中,实际燃用煤种与原设计煤种发生了很大的变化。见表3:实际运行锅炉入炉煤煤质分析 表3 锅炉入炉煤煤质分析 项 目 单 位 设计煤种 校核煤种 实际煤种变化范围 元 素 分 析 Car % 62.21 56.60 41.26—42.13(41.75) Har % 2.74 2.33 2.08—2.23(2.18) Oar % 1.88 1.99 —— Nar % 0.96 0.90 0.69—0.71(0.70) Sar % 0.43 0.43 1.33—1.80(1.57) 工 业 分 析 Mar % 8.00 10.0 4.2—11.6(7.9) Mad % 1.65 1.84 0.9—3.56(1.51) Vdaf % 14.22 12.26 12.46—18.34(25.80) Aar % 23.78 27.75 40.98—49.18(45.08) Qnet,ar MJ/kg 23.348 21.013 13.12—19.67(15.58) 哈氏可磨系数HGI - 85 85 121 灰 成 份 分 析 SiO2 % 55.98 55.98 43.0 AL2O3 % 27.06 27.06 23.3 Fe2O3 % 7.81 7.81 16.6 CaO % 4.23 4.23 5.61 MgO % 0.67 0.67 2.07 Na2O % 0.42 0.42 0.66 K2O % 0.81 0.81 1.56 其它(SO3) % 0.73 0.73 1.31 灰 熔 点 变形温度t1 ℃ 1310 1240 1169—1217(1198) 软化温度t2 ℃ 1400 1290 1202—1266(1239) 熔融温度t3 ℃ >1500 >1500 —— 灰的磨损指数Ke - —— —— —— 该锅炉在设计时已充分考虑其煤种的难燃、难燃尽、严重磨损的特性,在燃烧系统和受热面布置的设计上作了充分的考虑,如:上下浓淡分离煤粉喷嘴、燃烧喷嘴的层距、燃尽高度、风粉混合温度的选择等。但自机组投运以来,由于实际燃用煤质与设计煤质存在很大的差异,主要表现在燃料低位发热值、含灰量、可磨度等指标上。根据当地煤炭市场的情况,运行使用的燃料将不会采购或燃用原设计煤质相近的燃料。 在实际煤质情况下,机组负荷530MW时总煤量约330t/h,要继续增加机组出力,只能采用提升磨煤机入口一次风压来提升磨煤机的通风出力,同时达到提升磨煤机干燥出力的目的,但同时,带来风粉混合物速度

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