发电厂煤采样方法对比研究.docVIP

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发电厂煤采样方法对比研究.doc

发电厂煤采样方法对比研究   摘 要:本文以刮板式皮带中部采煤样机为例,分析了影响采样误差的主要因素,提出了采样方法的合理建议和应用。   关键词:发电厂;采样;误差   不管哪种类型的采煤样机,其性能要达到下述要求:采样精密度合格,所采样品无系统误差。制样精密度合格,所制样品无系统误差。年投运率达到90%以上,其检修周期与输煤系统设备大致相同,一般为1~2a。上述性能要是国家权威质检机构进行鉴定而获得的结论。   我国热电厂入炉煤采样机,其采样精密度(Ad20%)普遍按±2%设计,皮带中部及端部各种类型采样机都有。我国许多大中型电厂都安装了入炉煤采样机,有些电厂的采煤样机已几经更新换代,早期安装的刮板式中部采煤样机多为现在应用较多的端部采煤样机及中部刮斗式采煤样机所取代。我国电厂中安装的采煤样机数量较多,但运行状况不能令人满意,制样系统堵煤现象较为普遍。   1. 以刮板式皮带中部采煤样机为主   其典型的为CYJ―A采煤样机,该机结构紧凑,较适合在电厂中加装,对原煤水分适应性约为7%。CYJ―A型机一级碎煤机粗碎煤样后,紧接着为二级碎煤机细碎煤样,这样结构紧凑,而系统设计明显不合理,二级碎煤机负载过重。在煤中水分含量略大时,若超过7%~8%,则二级碎煤机轧辊上就可能严重黏煤,从而使其上方堵煤,导致此处积煤从异物排放管排出,缩分器空转而取不到煤样。再者,该机碎煤机前方没有给煤设备,也是导致系统堵煤的重要原因。   2. 影响采样误差的主要因素   除了煤质特性外,煤样代表性与采样方法的选择及采样操作关系密切。对一个采样单元来说,子样数要满足采样精密度的要求;每个子样的质量应符合标准的规定;采样点要合理分配与正确定位;要使用适当的采样工具或机械。采用提高采样的精密度来增加子样质量,远不如增加子样数有效果。无论是人工采样还是机械采样,均不得存在系统偏差,这一点极其重要。人工采样受生产安全、人力体力、工具使用、操作技术等因素的影响,代表性受限,效率不高。机械采样正被普遍推广。当然设备故障时,仍然需要人工采样作补充。   3. 采样方法的合理应用   煤的人工采样和机械化采样都有相关标准规定,而在电厂实际操作中,需要根据不同情况选择相应的采样方法,其目的都是为了得到双方共同认可的有代表性的煤样。   3.1移动煤流采样   运输工具顶层采样,存在样品的代表性和攀爬运输工具的安全风险。如果来煤有意分层装运,上层是好煤,下面是差煤,那么顶层采样无法取到有代表性的煤样。因此,大煤量作业尽可能在移动煤流中采样。移动煤流采样,分为人工采样和机械化采样。由于电厂入厂煤皮带的带速、煤流量等均超出人工采标准规定的条件,而停皮带采样方法工作量太大,日常不采用。目前,大多数电厂安装入厂煤样机械化采样装置。   3.1.1煤流机械化采样实践   某电厂采用铁路运煤,以往采用火车车顶采样方法,耗时耗力,如果遇到雷雨、冰雪以及极热天气还得暂停采样。自从投用了皮带煤流机械化采样装置,采样的安全性和规范性有了质的提高。当然,机械化采样装置的投运并不是一帆风顺的。最初,采用一级采样、一级给料、一级破碎、二级给料、二级破碎、二级给料、一级缩分和斗提机余煤返回系统组成。由于系统过于复杂和技术不到位,经常发生堵煤,造成装置无法正常运行。经过多次改进,合理减小一级采样头开口尺寸(从750mm逐步改成250mm)、将二级破碎精减成一级破碎、将余煤返回系统由提升机改成经小皮带输送至主输煤皮带,最终运行良好,顺利通过验收。目前,单台投运率达到90%以上(两路采样装置可以切换),实际采样率达100%。   改造后的皮带机械采样系统由一级采样器(一级采样头)、一级皮带给料机、一级破碎机、缩分皮带机、二级采样器(缩分器)、集样罐、余煤返回皮带组成。主输煤皮带宽1600mm、带速3.15m/s、额定流量2500t/h,一级采样头开口尺寸250mm,采样头圆弧板与输煤皮带间隙6mm左右。缩分皮带宽400mm、二级采样头(缩分器)开口尺寸40mm,采样头圆弧板与缩分皮带间隙6mm左右。初级采样头间隔120s动作一次,延时30秒缩分器开始缩分取煤动作,间隔2秒动作一次,连续动作14次。根据车型不同,3000吨的煤列,一次采样的子样数80~130个不等,子样质量20~50kg不等。经破碎和缩分后,收集到13mm煤样质量达200kg左右。   3.1.2煤流机械化采样影响因素   煤流机械化采样也有诸多因素影响采样误差:(1)采样装置之前输煤系统的喷水(雾)影响煤样的全水分,需要控制喷水量或修正全水分;(2)采样头弧面与皮带表面形状的吻合不佳、间隙太大,需要适时调整,尽可能满足截取皮带煤流一个断截面的要求;(3)煤流尽量均匀,以免煤流层过薄或皮带空走影响

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