某核电机组常规岛典型案例分析.docVIP

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某核电机组常规岛典型案例分析.doc

某核电机组常规岛典型案例分析   【摘 要】本文简要介绍了某核电厂1号机组汽轮机在首次冲转至整组启动期间遇到的几个典型事件,如汽机1#瓦温度异常升高、2#主汽阀阀杆销断裂、盘车电机链条拉长等,分析了事件的根本原因及处理方式,为后续其他机组在该试验项目上提供重要参考。   【关键词】首次冲转;瓦温;主汽门;盘车链条   1 汽机1#瓦温度异常升高   常规岛首次非核蒸汽冲转是在热态功能试验阶段,利用一回路2台主泵及稳压器电加热器运行输入的能量使一回路升温升压,在蒸汽发生器(SG)二次侧产生饱和蒸汽作为汽源,冲转汽轮机至额定转速3000rpm,在冲转期间验证机组各系统工作正常。   2015年3月8日19:55分,该核电厂1#汽轮机组挂闸后,机组转速开始攀升,过程中主控监视发现1号瓦温度迅速上升,在机组转速约200~250rpm时刻手动打闸。打闸后,在汽机转速下降过程中1号瓦温度先上升到约158.1度后有下降过程,然后又再次上升到177.5度后重新下降。在此过程中,偏心与温度出现同步变化,现场听音检查无明细剐蹭异音,过程中1号瓦温度有波动现象,至盘车状态1号瓦温仍约90℃左右。   事件发生后,经专家讨论对1号轴瓦进行了解体检查,在机组降温达到检修条件后,进行1号轴瓦翻瓦解体,发现1号轴瓦上、下瓦均有明显磨损迹象,其中上瓦磨损较轻,下瓦较严重。同时,1号轴颈表面也有明显的磨损,表现为在轴向对应轴瓦宽度范围内均有磨痕,最深沟痕深度约0.15~0.2mm左右。汽轮机1号及2号轴瓦,为高压转子支持轴承,相对于低压转子轴承,其承担的负载较轻,正常情况下,温度方面也应处于较低水平。在A处,机组启动冲转至200~250rpm,保持运行时间较短,约1~2min, 此时1号瓦温度值约55.8℃,在合理范围内,随后机组转速下降,其温度出现急剧攀升,并有波动现象,说明此时在轴瓦中有摩擦热量持续积聚,且无法被润滑油及时带出,即润滑油冷却能力不足或缺失,从而造成了瓦温最高达到177℃左右的水平。根据可倾瓦工作原理和上述冲转过程相关参数趋势看,导致此情况的原因是多方面的,直接原因为1号轴瓦润滑油供油异常,不能及时导出轴瓦热量和正常润滑轴瓦。   自5月13日修整完毕的高压转子返回现场后,HNPC、CNPE、哈汽厂家、广火及监理公司等单位在短轴端面研磨、轴系找中心、高压缸扣盖、轴承与顶盖间隙调整、盘车装置修复过程中,通过早班会制度及时协调和处理发现的问题,完善所有返修数据测绘记录与见证监督文件,在有力推进返修工作进展的同时,确保消缺质量可控并有力促进了盘车先决条件的建立。2015年7月2日16时,1#汽轮机轴系完成非核冲转缺陷返修后的首次投盘车。经过24小时连续盘车,各轴承轴瓦温度、轴承润滑油回油温度均保持稳定状态,符合设计文件要求的控制范围。   2 2#主汽阀阀杆销断裂   2015年10月18日1号汽轮机主汽阀1GSE002VV在做动作试验时发生卡涩现象。阀瓣卡在中间行程无法关闭,拆开阀盖后发现阀杆销(断面直径约70mm)发生断裂:销轴断口端面有不正常的剪切痕深度约3mm左右,造成应力集中;销轴断面晶相存在早期开裂锈蚀。为保证1号机组整组启动及并网,拆解阀门,对阀杆进行检修更换。   3 盘车电机链条拉长   2015年10月8日,盘车运行期间,巡检发现盘车电机有异音,电机轴承温度无明显升高情况,运行一段时间后自动跳闸,重新启动后再次跳闸。期间正在进行汽机挂闸和打闸操作,但经仪控分析两者之间并无关联(主蒸汽隔离阀下游未进行暖管)。   分析发现负载过大会引起盘车跳闸,可能存在有电机轴承摩损或盘车链条、齿轮啮合故障等。立即对盘车装置解体。   鉴于上述原因,盘车电机启动前应注意:   1)盘车电机各部需充分润滑。润滑油接通五分钟后,手盘盘车电机,待轴承及相关齿轮、链条全部润滑后方可启动盘车。   2)空载运行四小时后,带动转子运行。   3)避免盘车电机频繁启动,以防止链条不断被拉长。   4)盘车电机负载一个周期后要进行链条松紧度调整及轴承间隙检测。若链条过于松动,将电机座及链条壳体座底部垫片同时加高相应的高度进行调整;若轴承间隙过大,需及时更换。   4 核电机组常规岛典型案例的预防和处理措施   该核电厂一号机组容易出现瓦温度过高、主汽阀阀杆销断裂和盘车点击链条拉长等问题。经过分析,我们找到一些原因,基于笔者多年的经验,提出了一定的处理措施。首先,设计上,该核电站机组采用的是汽轮机的高、中压自动主汽门,出现的问题是阀杆断裂造成漏气,解决办法可以在A4腔室到三轴管道的位置安装隔离门,使冷气由三轴逆止门倒回冷气,冷水至中压缸底部,安装隔离能够有效的防止了水汽的进一步泄露。但由于打破的传统的安装方式,核电站机

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