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10101工作面短延长绕无炭柱工作实践

10101工作面缩短延长绕无炭柱工作实践 新阳煤业 邱飞虎 10101工作面与7月22日机尾提前揭露无碳柱,综合分析平推硬过还是采取缩短回收绕无炭柱的优缺点。通过方案比较,最终采取缩短回收绕无炭柱进行回采的方案,这也是汾西史上综采工作面缩短回采的第一次。从8月3日开始缩短至8月15日结束,历时12天,并与8月31日~9月2日工作面延长顺利进行回采。整个缩短、延长历时15天圆满结束。现对10101工作面缩短延长绕无炭柱工作总结如下: 1 平推硬过与缩短、回收方案比较 根据地质资料、钻探分析无炭柱影响范围为:85×55m2 1.1 平推硬过 根据无炭柱影响范围,结合我矿及综采四队过无炭柱的经验,采用平推硬过的方法预计每班割煤一刀,圆班生产两刀,全天进度预计1.2m,过无炭柱预计需要60~70天。 1 存在问题 a、无炭柱在该工作面机尾,需开炮作业,开炮所产生的矸石需通过采煤机, 因采煤机与溜子之间空间小,极易发生断链事故,直接影响正常生产。 b、过无炭柱开炮作业对采煤机、溜子及支架都具有一定程度的损害,支架液管消耗量大。 c平推硬过,工作面将过60米的空巷(与工作面平行),根据我矿回采工作面过空巷的经验,大面积与空巷直接相通易发生漏冒顶事故,安全系数低,成功机率小。 2 材料消耗 a、开炮作业所需的雷管、火药,预计消耗雷管5000发,火药900公斤;(5000×0.755 3775元,900×4.91元/公斤 4419元) b、采煤机截齿的消耗:预计700个:(700×125元/个 87500元) c、齿套消耗:预计140个(140×270元/个 37800元)齿座磨损严重,截齿和齿套丢失较多。 d、对滚筒损害严重,可导致滚筒无法修复或报废。 e、过空巷因巷道超高溜子、支架缩短所垫坑木,预计10立方;9000元。 f、空巷维护需增加DZ-22支柱200根。 j、钻杆:400个计14400元;钻头:650个计4290元。 材料消耗共计:161184元 1.2 工作面缩短,后半部回收 工作面与绕巷采通后,工作面后半部需回收60米,工作面的长度为90米。 1.2.1 存在的问题 a、现所掘绕巷未扩帮,需扩帮处理,扩帮工程量:长×宽×高 60×3×1.8(米) 324立方米; b、工作面后半部回收所遇到的技术难点: ⑴后半部停采前的工作面高度:因现工作面采高为1.4米左右,停采回收时工作面高度达到1.8米,停采最后8米采高要求1.8米,即走向8米、倾向70米要求1.8米;采用采煤机截割结合放震动炮的方法; ⑵工作面从中部开始回收支架:回收第一架支架调向时,需在煤帮开设2×2(米)的缺口, ⑶其他问题:电缆、水管、液压管路的增加,延长段的支架、溜子的对接。 1.2.2 采取缩短所需的时间 停采准备11天;工作面回收、安装同步进行,预计12天;回收完毕开采准备1-2天;推出至无炭柱需15天;延长时需2-3天;共计43天,其中停采15天,其他时间可平行作业。 1.2.3 材料消耗及人工 a、扩帮需掘进队两小班15天,计投工300个; b、回收所用坑木3立方;扩帮用锚杆320套;扩帮及回收用金属网1740平方:锚索100套。 投工:300×100元/工=30000元 坑木:3×900元/立方=2700元 锚杆:320×40元/套=12800元 金属网:1740×24.5元/平方=42630元 锚索:120×120元/套=14400元 以上共计102530元 通过两个方案对比,总体可节支资金58654元,并且采用兀梁代替木梁节约了大量的坑木,增加了巷道的有效高度,提高了顶板支护的安全度,且兀梁的回收率达到了100%,兀梁代替木梁取得了良好的经济效益。由此可见采取缩短回收的办法过无炭柱,工期短,投资少,见效快,且回收后能够立即组织正常生产。 2 关键点的控制与措施 ⑴采高的确定:由于本工作面煤层厚度平均为1.35米,考虑人员行走方便及停采后的高度能够满足支架回收要求,队内采用提前逐循环下底50mm,保证工作面采高到最后四个月循环后保证达到1.8米。 ⑵回收空间的高度确定:根据支架允许下降最小高度及锚索外漏长度、装车平台高度,确定巷道工作面高度毛高为1.8米,净高1.5米。 ⑶供电、供液系统的调整:绕无炭柱,需要调整供电、供液系统。一是保证工作面前半部的正常供电及供液;二是保证工作面后半部回收、安装的供液及回柱绞车的供电,队内采取增加进、回液管路,保证回收地段和工作面前半部支架的供液;增加绕巷地段的机组、工作面溜子、转载机的供电电缆,以此来保证两套供电、供液系统的正常工作。 ⑷绕巷的开口、收尾:由于原绕巷掘进长度不足及工作面提前遇无炭柱推进影响,必须对绕巷进行掘进、贯通,保证工作面的正常通风、工作面前半部系统的完善、与后半部工作面

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