尿素造粒塔改造运行总结.docVIP

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尿素造粒塔改造运行总结.doc

尿素造粒塔改造运行总结   [摘 要]通过对Φ13m尿素造粒塔的造粒机组及喷头的更新改造,造粒塔底改造,尿素溶液中添加甲醛等不断尝试和调整,最终解决了粘塔,空气粉尘大,产品尿素温度高、板结粉化的问题,挖掘了造粒塔的生产潜力。   [关键词]造粒塔; 喷头; 改造; 粒度; 粉尘; 粘结   中图分类号:TQ441.41 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)08-0392-02   前言   云南解化清洁能源开发有限公司尿素装置采用水溶液全循环法,1996年建成投产,设计能力110kt/a,现生产能力已达200kt/a。尿素造粒塔直径Φ13m,有效高度55m,生产小颗粒尿素。2005年11月建成新尿素造粒塔,直径Φ16m,有效高度76m,生产小颗粒尿素。2010年2月公司产品结构调整,腾出新造粒塔改造生产硝基复合肥,尿素造粒改回直径Φ13m造粒塔(以下简称老塔)生产。针对老塔存在的问题,我们进行了一系列的改造,现总结一下经验供大家参看。   1 改造前老塔生产的情况   使用原来某公司的造粒机组及喷头。   2.1 尿素颗粒粒度   从上表可看出,粒度在φ1.5-0.85mm之间的尿素占到77.61%,而φ2.0-1.5mm间的尿素只占到20.19%。从塔底皮带成品外观看,粒子整体偏小,大小不均,空心粒子多,0.5mm以下的尿素几乎近似粉尘。已不适应当前产品质量竞争的要求。   2.2 出塔粉尘   表中显示,出塔粉尘量远高于有关规定≤50mg/m3,特别是负荷增加后,高达120.86 mg/m3。在造成大量的尿素损失的同时,也给环境造成了不良影响,这是必须解决的环保问题。   2.3 塔底、塔壁粘结情况   运行约20天,塔壁粘结最厚处达12cm,必须进行清理。运行7天,塔底粘结就必须清理一次,粘结最厚处达50cm。篦子板更是3天清理一次,如遇工艺波动,则可能每班清理一次。严重制约着装置的生产能力,增加了操作人员的劳动强度,增加了消耗。   2 上述状况原因分析   3.1 造粒塔塔径、有效高度不足,喷洒面和颗粒冷却固化时间不够。   3.2 造粒机组由于停用时间长,维护保养不够,机械发生腐蚀等,运转偏心,摆动,不均匀,使颗粒运动的轨迹交错,喷洒不均,造成颗粒粒度不均匀,粉尘量大,部分大颗粒未完全固化,即落到塔底,形成粘结,可从清理塔底粘结的难易程度来判断。   3.3喷头原来已使用过,喷射流造成喷孔周边出现缺陷,喷孔制造加工精度差,喷孔呈现凸缘或有毛刺、划痕等,造成喷射流不规则。   3.4 由于停用时间长,熔融泵已跟新,操作人员对装置已处陌生状态,调节不当,喷头过料不均,溢流等,以及喷头转速选择不恰当,造成喷头下稀料,粒度过大或过小。   3.5 其他如造粒塔通风量不足,工艺波动,气温偏高等,颗粒固化冷却不好。   3 解决方案   根据上述原因的分析认为,造粒塔由于设计条件的限制,已不可能对其进行大的改造,重点放在造粒机组和喷头的技术改造。2010年4月底,我们某公司的造粒机组和喷头进行技术改造。   4.1 改造的技术要求:   4.1.1 塔式造粒,自然通风,适应造粒塔直径Φ13m,有效高度55m,造粒机设计适应生产能力20万吨/年生产需求。   4.1.2 尿素成品合格率φ0.85~2.8mm≥99%,其中φ1.5~2.0mm≥70%,φ1.5~2.5mm≥86%,尿素成品外观颗粒粒度超过改造前尿素成品颗粒粒度,达到颗粒整齐、均匀,无空心,不粘塔壁及塔底,出料温度不大于环境温度+30℃。   4.1.3 造粒塔塔顶粉尘排放量≤50mg/m3,符合相关排放标准。   4.2 技术改造初期运行情况:   4.2.1 尿素颗粒粒度   表1、表3对比看,粒度在φ1.5-0.85mm之间的尿素,从77.61%降低至32.36%,降幅大于50%。而φ2.0-1.5mm间的尿素,从20.19%提高至64.17%,提高达到60%。从塔底皮带成品外观看,粒子整体偏大,大小均匀,基本无异形颗粒,0.85mm以下的尿素多为细小颗粒,不成形的粉料少。   4.2.2 造粒塔顶粉尘   表中数据显示,改造后的出塔粉尘量,虽然还有一定差距,但基本达到造粒塔塔顶粉尘排放量≤50mg/m3的技术要求。生产负荷加大后,出塔粉尘量增加量不多。   4.2.3 塔底粘结情况   塔底粘结尿素的清理周期能达30天一次,且厚度仅为10cm,篦子板也基本无需清理。塔底粘结尿素比较松散,易于清理,同时说明粘结尿素以颗粒间粘结为主,颗粒基本固化,喷头无溢流,无稀料。   4.2.4 出塔尿素成品温度   出塔尿素成品温度高。在气温30℃,塔底皮带尿素粒子温度85℃,

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