提高内场管子焊接质量.docVIP

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提高内场管子焊接质量

提高内场管子焊接质量 (一)选择课题 焊接工作在管子加工中是一项非常重要的工序,但是由于人员、场地、设备等各方面的原因,焊接工作存在很多问题,生产效率低下,焊接质量也得不到保证。本小组根据场地、设备的特性和人员的技术状况,统筹各要素,有针对性的开展QC活动,协调安排各方面生产,解决生产中遇到的问题,目的是提高管子焊接的质量和效率。小组注册号: 。 (二)选题理由 管子在焊接过程中经常出现夹碴,漏焊、气孔等各种问题,焊接质量得不到保证,效率低下,特别是上半年,任务紧,劳动力不足,使很多管子积压在焊接工序上,出现管子堆积如山的情况。我们收集多方面的数据,研究问题的所在,因此将本次活动的课题定为:提高内场管子焊接质量和效率。 (三)小组简介: 管加五班成立于2007年11月,我们的QC主题是“求实 创新”,目的是解决生产中出现的各种问题,提高焊接质量和效率,降低劳动负荷,解决了管子焊接的加工平均问题。 课题名称 提高内场管子焊接质量 成立时间 2009.2 活动时间 2009.6~2009.8 小组口号 保质量、 提效率 小组名称 求实、创新QC小组 小组类型 现场型 活动次数 每月两次 成员名字 性别 年龄 职称 学历 组内职责 QC课时 林旭辉 男 36 高级工 中技 组长 120小时 黄东平 男 26 高级工 中技 组员 100小时 杨遇春 男 23 中级工 中技 组员 100小时 张兵兵 男 19 中级工 中技 组员 70小时 孙少龙 男 21 中级工 中技 组员 60小时 高楠楠 男 19 中级工 中技 组员 90小时 白玉乐 男 20 中级工 中技 组员 100小时 张德文 男 23 中级工 中技 组员 80小时 陈景新 男 26 中级工 中技 组员 90小时 邹龙 男 21 中级工 中技 组员 70小时 李永丰 男 23 中级工 中技 组员 80小时 谢永林 男 19 中级工 中技 组员 80小时 蒋伦 男 18 中级工 中技 组员 80小时 制表:林旭辉 时间:2009年4月 (四)现场调查 本小组通过对2月至7月份的管子焊缝进行抽查,发现主要存在以下几方面的问题,见下表: 月份 抽检数量 焊缝质量问题 返工率% 平均废返工率% 气孔 夹碴 未融通 焊缝不饱满 2月份 600 25 18 10 20 12% 12.3% 3月份 600 20 10 15 22 11% 4月份 600 22 15 11 21 11.3% 5月份 600 17 22 14 19 12% 6月份 600 26 20 20 25 15% 7月份 600 18 19 21 18 12.6% 制表人:林旭辉 制表时间:2009年7月 (五)设定目标 根据管子焊接出现的质量问题,并针对以上现场调查的结果,本小组成员经过讨论,决定共同努力,将本次课题活动的目标定为3%。 制表人:林旭辉 制表时间:2009年7月 (六)原因分析 责任心不强 设备保养不到位 技术不熟练 设备老化 专业知识不够 新手多 考核制度不完善 焊丝质量问题 烟尘大 未按工艺施工 违反操作规程 管材质量问题 风力大 (七)确定要因 小组成员对未端原因逐一分析,验证: 原因一:责任心不强:七月份对所有组员进行观察,除个别组员在劳动态度上不积极外其他都很好。 结论:所有组员均能做好自己工作范围的工作,不是主要原因。 原因二:专业知识不够:经检查: 1)、查看岗位员工《理论知识》、《实操技能》的培训与考核记录通过率100%。 2)、每星期班组长定期组织组员学习应知应会及操作规程,并有做好记录。 结论:所有组员均能通过考核,而且成绩优秀,不是主要原因。 原因三:新手多:参加工作不够两年的有6个组员,实习生有2个,技术上不够熟练。经抽查:出现补焊率超过40%。 结论:新手技术不熟练,补焊率超过规定的数量,是主要原因。 原因四:设备保养不到位: 1)每台设备均有保养人。 2)每次维修都有维修原因记录及维修工的签名。 3)遵守公司的上下班十五分钟的保养及一、二级设备保养工作。 结论:设备保养到位,维修及时,不是主要原因。 原因五:设备老化:对本班三十台焊机的检验,平均使用年份不超过五年。 结论:所有设备均在正常使用时间内,不是主要原因。 原因六:考核制度不完善:本班相应的质量制度,对违

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