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某铝厂大型整流机组跳闸原因分析及改进措施.doc
某铝厂大型整流机组跳闸原因分析及改进措施 摘要:本文通过对某铝厂大型整流机组跳闸原因进行分析,然后从管理和技术两个方面采取改进措施,并进行了技术论证,提高了控制系统运行的可靠性。 关键词:PLC控制;梯形图;整流机组;整流柜冷却系统 中图分类号:TM561.1 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)01(b)-0000-00 该电解铝厂为400KA系列,整流机组为“5+1” 运行模式,单机组220KV、98000MVA,并配备两套硅整流装置,整流柜内二极管排布采用三相桥式非同相逆并联形式,6台整流变、6台滤波装置与12套整流柜组成72脉波整流系统,为400KA电解系列提供平稳直流电,整流柜采用闭式循环水冷方式,每两套整流柜共用一套纯水冷却装置,其控制部分由西门子PLC完成,并对纯水的温度、压力、水质、流量等模拟量信号进行转换与显示。 1 跳闸经过 2012年3月8日供电车间运行四班按计划停运5#整流机组进行春季检修,7:00发出2012-03-003#第一种电气倒闸操作票并开始操作。7:20断开铝225断路器,在解备5#整流机组操作的过程中,7:48 主控室上位机报6#整流机组纯水冷却装置全停、纯水流量低,7:49 铝226断路器分位。运行人员立即汇报上级主管部门,同时启动事故预案,4台机组运行电流调整到350KA,经现场检查确认6#整流机组在短时间无法恢复,决定恢复5#整流机组运行。8:04 合上铝225断路器,8:21系列电流升至411KA。 2 原因分析 经现场检查发现6#整流机组纯水冷却装置由1#水泵定期自动切换到2#水泵过程中,2#水泵启动电流过大造成2#水泵电源空气开关跳闸(同时由于接触器KM2主节点老化、发热等原因,在此次大电流冲击过程中造成触头粘连),这时水压低,流量小,PLC重新切换到1#水泵运行,但因为KM2主触点粘连,常闭点仍在断开位置,所以造成1#水泵不具备启动条件,最终整流机组动作于断水保护。 3 防范措施 3.1 管理措施 1)对纯水泵的接触器一一拆除,认真检查触点的实际工况,有问题的立即更换。 2)纯水泵即将达到自动切换的时间时,派运行人员到现场监控自动切换情况,发生异常时立即调整为手动运行模式,确保有一台纯水泵能够正常运行。 3.2技术措施 通过修改纯水泵的PLC程序以解决接触器主触点粘连的问题。原1#纯水泵启动程序如图1所示: 图1 修改前的1#纯水泵启动程序 从程序中可以看出:自动工作状态下、泵1没有断电、泵2没有工作、水箱水位正常、 泵1流量正常、水泵达到切换周期、控制电源没有断电,则切换为3#纯水泵工作。如果2#纯水泵接触器主触点发生粘连后,2KM常开触点一直处于闭合位置,给PLC输入泵2工作的信号,从而导致PLC内部程序中“泵2工”常闭触点一直处于断开位置,所以程序判断1#纯水泵不具备启动条件,但此时的实际情况是2#纯水泵的空气开关已经跳开,最终两台纯水泵都不能启动,整流图2 修改后的1#纯水泵启动程序 柜因断水保护动作而高压跳闸。针对这种情况,将PLC控制程序做出如下如图2所示修改(矩形框内为新增内容)。下面对程序修改后可能出现的情况进行论证: 1)出现本案例中的故障。KM2触点粘连后“泵2工”常开点闭合,使PLC内部“泵2工”常开点闭合;2#纯水泵空气开关跳闸后其常闭点闭合,使PLC内部“泵2断”常开点闭合。虽然此时PLC内部“泵2工”常闭点断开,但1#纯水泵将通过新增的两个内部触点接头启动回路。 2)正常情况下由泵2工作切换为泵1工作。泵2工作期间,PLC内部“泵2工”常开点闭合,但“泵2断”常开点始终断开,所以此时新增程序不起作用,PLC保持原有程序运行。 3)正常情况下由泵1工作切换为泵2工作。泵1工作期间,PLC内部“泵2工”常开点始终断开,“泵2断”常开点始终断开所以此时新增程序不起作用,PLC保持原有程序运行。 4)泵1或泵2运行过程中有人为或是其它原因致使泵1或泵2空开跳闸。如果运行水泵的空气开关跳闸,则原有程序有效、新增程序无效,自动启动另外一台纯水泵;如果备用纯水泵空气开关跳闸,新增程序无效,不影响系统运行。 通过以上分析可知:新增程序只起到避免本案例故障的再次发生的目的,对原有程序无任何影响。 对2#纯水泵的启动程序做累死的修改,然后进行模拟运行实验,程序能够正常运行。 4 结语 随着工业生产自动化程度的提高,PLC越来越显示出它在控制领域的优越性,确定控制流程图、编写PLC程序、仿真实验、调试运行是实现PLC控制的基本步骤。本文通过解读在运设备的PLC控制程序,结合设备跳闸后的原因分析,对程序做了适当修改,并进行技术验证,在实际应用中既保证了系统运行的安全可靠性,减少了经济损失,同时也为同类技术改造提供了参考依据。
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