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烏厂斗轮机悬臂胶带机跑偏解决方案

PAGE PAGE 6 乌厂斗轮机悬臂胶带机跑偏解决方案 乌厂DQ1600/3600·38悬臂式斗轮堆取料机由长春发电设备有限公司制造,堆料出力3600t/h,取料出力1600t/h,系统胶带机带宽1800mm,悬臂胶带机带宽1800mm。 自投入运行后,各斗轮机均发生了不同程度的悬臂胶带机跑偏现象,严重的跑偏使悬臂胶带边缘磨损严重,撒煤严重,粉尘飞扬,严重影响了卸煤、上煤系统的安全、经济、文明运行。 我们以5B斗轮机为突破口,长时间、详细跟踪了5B斗轮机的卸煤、取煤过程,并检查了悬臂胶带机的各部位情况,如下: 一、悬臂胶带机的拉紧装置改善 悬臂胶带机拉紧采用分段 + 微调调节结构,调节时采用专用液压千顶以后挡板(第二止挡板)为基点,一是以调节孔为粗调,二是以调整大螺母为精调,以达到调整目的。(见下图) (图一) 但实际维护中发现,其以调节螺杆主要结构的微调机构却没有达到应有的效果。结构如下图: (图二) 与主螺杆上大调整螺母相配合的第一止挡板(见上图)上有与螺杆公称直径相同的内螺纹,这样的结果是:要想改变主螺杆销孔与第一止挡板的距离,必须先脱离开与驱动滚筒轴承座的销连接后,再对主螺杆进行旋转后方可达到调整的目的。这样的结果是:一、或是每次调整距离为两个粗调整孔的距离(见图一);二或是将主螺杆与驱动滚筒轴承座的销轴脱开(调整相当困难)后,旋转主螺杆数圈后再与轴承座联结。这样的结果对于正常胶带的张紧调整相当不便。 解决方案: 将第一止接板的内螺纹去除,与主调整螺杆间隙配合,这样,如果需要调整胶带张紧时,只需用专用液压千斤以第二止挡板为基点,顶起主螺杆到合适的位置,再调整大螺母与第一止挡板紧密后松去液压千斤即可。调整准确、方便、快捷。 二、悬臂胶带机调偏装置改善 (图三) 悬臂胶带机为1994年定型的DTII型通用胶带机产品,根据该系列胶带机规范:上调偏托辊的设置为每十组设置一组调偏托辊(单向传动),但该斗轮机悬臂胶带的设置是每十五组设置一组上调偏托辊。因悬臂胶带机的工作为双向可逆运行,所以调偏托辊组的数量不足。 槽形上调偏托辊组 回程胶带调偏托辊组 (图四) 解决方案: 将槽形上调偏托辊组数量增至每7组一个,并更换为立辊弹射式调偏托辊组。 三、尾部导料槽改善 尾部导料槽结构是否合理,也是影响悬臂胶带机跑偏、撒煤的一个重要因素。 (图五) 解决方案: 改变导料槽两侧挡板的角度(将两侧挡板向内拉,上宽下窄约15o),以提高煤流的居中性;另外将两侧导料槽的导料挡煤胶带更换成整条通长型,消除挡煤胶皮接缝处向外撒煤的缺陷。 四、悬臂胶带机头部导料槽改善 斗轮机悬臂胶带机在取煤的过程中,头部撒煤严重,导致落下的煤进入胶带非工作面,使改向滚筒表面粘煤严重,引起悬臂胶带机跑偏;撒煤还导致轮斗轴承被煤掩埋,使轴承工作状况恶化。 (图六) 解决方案: 1、加固溜煤板支架(从轮斗轴承座钢结构基础上焊接槽钢;另一边从悬臂胶带机内侧焊接角钢,从两侧对溜煤板支架进行再加固); 2、在悬臂胶带机头部可变角度导料槽与溜煤板对接处,焊接一条耐磨钢板,防止从接缝处向下漏煤; 3、溜煤板下焊接钢板,防止可能掉落的煤进入下层胶带;并将轮斗轴承(非驱动侧)上用钢板做罩以保护。 五、头(尾)部导料槽执行机构改善 斗轮机悬臂胶带机的堆煤、取煤作业,决定了其头、尾部导料槽需要因不同的作业而改变位置。 其导料槽位移变化执行机构的动力部分是电动液压推杆,其起、止位置靠推杆外置的限位开关(电感式接近开关)定位。实际运行中屡次发生了因推杆过限位而导致头(尾)导料槽过度压迫胶带致使胶带发生跑偏甚至划伤胶带的问题。 (图七) 解决方案: 1、重新调整止挡撞铁(槽钢)的高度,保证机械限位略迟于电子开关限位。 2、在头(尾)电动液压推杆上加装第二道机械限位,以确保在在最坏的情况下不会产生更进一步的不利影响。 具体操作是:在推杆的两个铰点(固定端和伸出端)间焊接活动铁链环,其强度应超过电液推杆最大推力的1.5倍,并保证其长度略大于电子接近开关限位的位置。

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